QC小组活动总结

20##年葛洲坝潜江水泥有限公司

QC小组活动总结

根据公司“质量月”活动的开展情况和要求,我们在“质量月”活动中,以“降低水泥磨电耗”、“提高包机出产量”两个中心,开展了一系列QC小组的活动。现将QC小组开展的活动总结如下:

一、         小组概况:

本QC小组于20##年9月1日成立,并同时在公司内部登记注册。成员分别由管理干部,技术人员和操作员组成的三结合攻关小组。具体情况见下表:

二、         选题理由

1、  水泥磨机系统电耗与其他公司相比偏高,为响应公司节能降耗的号召,利用“质量月”活动的大环境,切实降低水泥吨产量能耗;

2、  包机出产量低,拖累公司销售,并且导致大量运输车辆拥挤在厂区,影响厂区交通安全,和职工的正常生活。

三、         课题目标

1、  技术攻关,降低水泥磨机吨产量电耗,总结出一套降低水泥磨机电耗的方法,并推广实施,为公司降低生产成本,提高产品竞争力。

2、  找出问题,积极排除,大力提高包机出产量,让运输车辆快进快出,减少厂区拥堵,为公司销售出一份力。

四、         QC小组活动

1、  抽调精兵,成立小组

抽调管理干部、技术骨干和磨机、包机操作员,于20##年9月1日成立潜江公司QC小组,并在公司登记注册。

2、  现状分析,选定课题

小组结合公司实际情况,选定“降低水泥磨电耗”和“提高包机出产量”两个题目,为小组攻关课题。

3、  根据课题,明确分工

根据选定课题结合实际情况,小组决定进行以下分工:

①以磨机系统相关人员为主,承担对“降低水泥磨电耗”的攻关;

②以包机系统相关人员为主,承担对“提高包机出产量”的攻关;

③由管理干部和技术骨干提供相应支持。

4、  阶段总结,相互交流

寻找相关课题的问题所在,进行讨论,提出几种解决问题的思路,并且进行细化,找出切实可行的方法,进行印证实施。

5、  成果汇总,推广实施

通过对阶段总结的几种方法,进行的相关印证实施,最终总结出最行之有效的方法,并且推广实施。

五、         活动成果及今后打算

通过这次活动,锻炼了一批管理和技术人员,提高了广大职工的技术素质。在今后工作中,将继续深入开展QC小组活动,不断提高广大职工的技术水平。

 

第二篇:QC小组活动总结

QC小组成果介绍

提高钢桶冲盖效率,降低能源消耗和人力成本

——小桶车间钢桶盖模改进QC小组

一、    小组概况

二、    选题理由

长期以来,钢桶冲盖采用两次工艺,第一次下料,第二次再成型,这种工艺流程较长,能源和人力消耗较大。

三、    现状调查

存在问题:

1、因为两次成型,造成电耗、人力、时间、增加一半

20##年4月份桶盖生产消耗一览表

2、操作存在事故隐患以及容易产生质量问题

A  因第一次成型后,盖要一个个撬起再拿开,且盖陷在模中,不易撬起,容易碰伤手,存在操作事故隐患。

b、盖第二次成型时如果未放平,容易造成废品。

c、盖第二次成型时模具下垫的橡胶容易松动,造成盖边深度不一致,且盖边波纹较多,影响外观质量。

四、    确定目标

目标:第一阶段将φ410收口桶盖模改制,在6月份完成;

第二阶段再将φ410敞口桶、φ440敞口桶、φ360收口桶盖模改制,在12月份前完成,实现桶盖缩短工艺时间一半,节约能耗、人力50%,提高产能一倍,且产品质量达到技术要求的目标。

五、    原因分析

1主要是原模具设计存在缺陷,设计时没有考虑两次成型工艺在一次完成,

2长期以来沿用老工艺和老模具生产,已成工作习惯,对改进激情不高;

3工作较忙,每天都有生产任务,没有改进制作时间;

4模具改进制作存在难度,没有图纸和操作规程;

5新购材料成本高,闲置模具改制较麻烦

小钢桶桶盖模具改型原因分析因果图

六、    制定对策

实施对策表

七、    对策实施

1确定改进方法,将一套闲置的模具首先改进φ410收口桶盖;按样品画出加工图,尺寸标注齐全

2、按照实物样品

3、对改进后的产品进行检测,检测盖外径、盖深度、盖边深度以及外观质量达到质量要求

八、    效果检查

效果检查(一):目标值检查

效果图如下:

效果检查(二):效果对比

QC小组活动前后效果对照表

效果检查(三):无形效益

1、改一次成型后,盖边不易产生皱纹,不易冲偏产生废品,产品质量得到稳定提高;

2、改一次成型后,盖不须撬起再拿开,防止手被设备压伤事故;

3、改一次成型后,半成品不须重码放,减少占用生产场地和人工;

4、节约人力物力,利于扩大批量生产。

九、总结及下步打算

       本次QC活动中,小组全体成员团结合作,各展所长,特别是瞿继金、高百君同志,在模具改进中积极动脑子,想办法,自己设计、测量尺寸画图纸,并精心制作,为模具改进成功起到了关键作用。

本次QC活动完成了预定目标。下一步在12月份前,还要将3套模具按此方法改造完毕。

相关推荐