8D报告实例

8D报告

8D concern Analysis Report

D1 : Use Team Approach

    主題選定及團隊形成

H8848档位漏水原因及处理办法

团队:生产线主管,PIE工程师,QC工程师,注塑主管

D2 : Describe The Problem

  

描述問題及現況掌握

1.第一档位漏水,第三档位漏水,连续生产100PCS,有10PCS档位漏水,比例高达10%,发现有现场来料不良,如O型圈座缺胶等。

D3 : Implement and Verify Interim Containment Action

    (Optional) 執行及驗證暫時防堵措施

   (適用於需要應急對策之問題解決,如客戶抱怨事件)

由于出货时间紧,同意继续生产,增加功能测试的人手,以确保流水线检测后的产品都是良品;生产线安排人手挑选出不良的O型圈座,避免其流入生产。QC清查仓库的O型圈座,确保不良O型圈座在送到生产线之前已经分流,同时加强合格品的抽检。

D4 : Define and Verify Root Cause

定義及驗證真因

分析20个不良品,情况如下:

1.       有3个是O型圈座缺胶,导致档位间的密封不能实现(胶件来料不良);

2.       有2个O型圈座的进水孔缺胶,导致和转换片间不能实现有效密封(胶件来料不良);

3.       有12个转换片损坏,导致不能在正常位置密封(经查来料转换片均为良品,损坏来自组装过程);

4.       有3个是由于转换片与O型圈座之间有胶削,影响了档位密封(胶削的来源:一种是来料的胶削没有清理,导致胶削随水流通道运动时,卡在水道进水口位置;一种是测试槽长时间没有清洗,造成水池中的杂物由水泵经软管进入花洒,卡在水道局部位置)。

D5 : Choose and Verify Permanent Correct Action

    列出、選定及驗證永久對策

1.       针对原因1和2,QC加强胶件入库前的检查,同时加强员工培训,使员工清楚产品的品质控制点,能够自行有效识别。

2.       针对组装造成的不良,临时措施:改善作业方法,增加一个工序,在组装转换片时,使转换片的终止位置接触O型圈座凸点,避免因打紧花洒盖时,花洒盖带动转换片转动,跃过O型圈座凸点。此方法在工程作出新的指示前使用。永久措施,更改O型圈座模具,使凸点的高度加高1MM,确保转换片在组装过程中不会跃过该凸点。

3.       措施1:每2小时对测试水槽换一次水,确保水质干净无杂物;

措施2: 注塑部在将胶件装箱前,必须先清理干净胶箱;对于需要用刀具加工的胶件,加工地点应远离装箱胶箱,避免胶削飞入胶箱;加工胶件后应用气枪吹胶件,确保胶削已经脱离胶件本身。

QC加强胶箱的检查和胶件的检查。

D6 : Implement Permanent Corrective Action

執行永久對策及效果確認

通过FMEA试产验证,经过生产部,注塑部,品质部和工程部确认,上述问题已经得到根本解决。

D7 : Prevent Recurrence

   預防再發及標準化

QC制定点检表,检查胶箱,修订作业指引,将胶件已发生缺胶位置纳入检查事项。

D8 : Congratulate Your Team

    恭賀團隊及未來方向

 

第二篇:8D报告模板及实例

8D报告模板及实例

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