工作面采后总结 2

遵义县鸭溪镇万顺煤矿

1503回采工作面

二〇20xx年x月x日

一、工作面概况

1、概况

1503工作面属我矿一采区三水平炮采工作面,工作面对应地面标高为+1132m~+1267m,工作面标高为+830m~+838m。工作面北邻暗斜井主皮带道运上山,南为矿区边界煤柱,上为1502运输巷保护煤柱,东部150米为正在掘进的1504掘进工作面。1503工作面南北走向长573m,东西倾斜长105m,面积60165m,工作面煤层稳定,煤层厚度1.0m~1.2m,平均煤厚1.05m。工作面工业储量为8.6万吨,可采储量为8.2万吨。煤质以亮煤为主,次为暗煤。

2、工作面构造发育情况工作面位于安底向斜轴部东南翼,向斜两翼地层倾角较大,根据地质勘探资料,仅在工作面内发育一条断层,断层落差0-3m,倾角35°。

3、顶底板岩性工作面伪顶为炭质泥岩,厚度为0.2m,随采随冒;直接顶为中砂岩,平均厚度为1.49m,灰黑色,石英长石为主,厚度较小,是工作面的受力层;老顶为粉砂岩,平均厚6.66m,深灰色,泥质胶结。直接底为粉砂岩,厚度2.29m;老底为细砂岩,厚度7.37m。

4、水文地质情况 2

底板隔水层平均厚度为44.21m的茅口灰岩,岩性主要由灰岩及砂质泥岩组成,隔水层底部普遍发育厚层海相泥岩,厚约7m,是良好的隔水层。根据1502工作面回采经验,工作面在回采前必须进行底板改造,改造后工作面受灰岩水的影响将大为减小。回采时主要水源为顶板砂岩含水层,但由于以静储量为主,不会对回采造成太大影响。

二、施工中实揭地质构造对比情况

工作面在掘进中未揭露断层,在工作面推至183m处揭露了一条落差1.45m,倾角35°的断层,此断层对回采影响不大,走向上影响长约20m。此断层与掘进揭露情况一致。由于工作面位于安底向斜轴部东南翼,从20xx年x月x日开始回采,到20xx年x月x日回采结束,只有在436米至456米处遇一构造,向前平推20m后,工作面由正常回采,后至工作面回采结束。

三、回采过程中煤层厚度和结构变化规律

1503工作面从20xx年x月x日开始回采,到20xx年x月x日回采结束。地质人员对此工作面共计收尺19次,平均每隔30天收一次尺,煤层厚度和结构变化不大,并准确而及时的收集了工作面煤厚变化情况。

 

第二篇:工作面采后总结

11108工作面采后总结

编制单位:

编 制:

审 核:

鸡场河煤矿生产技术科

20xx年x月x日

11108工作面采后总结

1、井上、下位置:

井上:该工作面地表位于瓦斯房的缓坡地带,地形东北高,西南低。工作面回采后经过及时的采取措施,对瓦斯房不会造成大的影响。 井下:该工作面位于1400东翼运输上山以东,该工作面有F22断层,南部是11108下采面回风巷。

2、煤层情况:

10#煤层,黑色,煤岩成分以褐煤为主,煤层结构一般,该煤层无夹矸,煤层厚度 1.8~ 2.2 m,平均厚度 2.0 m,煤层有益厚度 2.0m,煤层倾角14°~22°。

3、顶底板岩性:

工作面直接顶为灰色砂质泥岩,厚约1.5m,底部含碳质泥岩较多,上部含砂质较多。老顶为浅灰色细-中粒细砂岩,厚约9.6m。

直接底板为灰色泥岩,厚度为2.3m,松软、遇水易膨胀。其下为砂质泥岩,为灰白色细—中粒砂岩,厚约8米。

4、构造:

该工作面地质条件一般,煤层整体呈南北倾斜的单斜构造,受古沉积环境影响,煤层底板赋存稳定,靠近煤层底板处煤层无夹矸。工作面在回采过程中遇到F22一正断层(倾向99°,倾角65°,落差12.4米),工作面的回采带受到影响。

5、水文: 该面水文地质条件较复杂,北部为未采区,南部为11108下采面回风巷,在回采过程中已做探放水。

6、储量:工作面回采煤量:60230吨

工作面动用煤量:63400吨

工作面损失煤量:3170吨

工作面回采率:

工作面回采煤量÷工作面动用煤量=

60230÷63400=95%

工作面损失率:

工作面损失煤量÷工作面动用煤量=

3170÷63400=5%

工作面回采率指标符合要求,较好的完成了回采任务。

根据工作面的探煤厚资料、采高计算、实际回采煤量分析,工作面的主要损失为工作面落煤损失,造成工作面落煤损失的主要原因是:

1、工作面放煤放净后,矸石放下来,必然影响煤质,如果提高煤质,煤可能放不下来,会造成煤量损失。

2、工作面接近边界断层,煤质受到影响,为了提高煤质,接近断层处没有放煤,通过重新打小切眼,造成煤量损失。

3、工作面回采过程中,断层处煤层顶板有层0.4-0.7米的夹矸及煤矸互叠层,致使煤层厚度变薄,也会造成煤量损失。

为此在以后的回采中,我们要做到以下几点:

1、加强放顶煤工艺的研究,开展工作面端头支架和上、下拐头放煤技术,该技术的推广可有效增加工作面煤炭回收率,克服了端头和拐头压力大、煤难放这一难题,

2、尽量在不影响煤质的情况下,把煤放净,提高回采率,降低损失率。

3、杜绝工作面丢顶煤现象。

4、采煤队在生产中要及时根据生产技术部门下发的“预防丢煤通知单”及回采建议采取措施,避免发生不合理丢煤,造成资源浪费。

5、采煤队要严格按照作业规程要求进行放煤,要坚持见碴堵口制度,杜绝顶煤放不透,严禁随意放煤,随意丢煤现象发生。

6、生产技术人员在制定和审批作业规程过程中,要有保证采区及工作面回收率达标的技术措施和办法,并在掘进和回采过程中监督检查生产区队措施、规程的执行情况。

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