#9机组脱硫系统A级检修工作总结

#9机组脱硫系统A级检修工作总结

#9机组脱硫系统A级检于20xx.3.12日开始,计划用时56天,实际用时21天。这次检修也是#9机脱硫系统首次检修,由于公司各级高度重视,修前精密筹划安排,修中科学组织协调,圆满完成检修预定目标。总结如下:

一 、修前准备

1、统一思想,提高对此次大修重要性认识。

#9机组是首次A级检修,分公司领导给予了高度重视。召开参战人员大修动员会,凝心聚力,为确保大修安全质量提供了思想保障。特别强调:“安全第一,质量为本,应修必修,修必修好”的原则。

2、严密组织,科学策划。

此次大修共有标准项目12类65项、非标项目5项。标准项目有:吸收塔、循环泵、氧化风机、石灰石供浆泵、石膏棑出泵、烟道、供浆制备系统、工艺水系统、一级脱水系统、二级脱水系统、废水系统、压缩空气系统。非标项目有:原净烟道膨胀节、冷却水系统、烟道疏水、烟道疏水地坑、混合烟道(防腐)。

为使大修能安全、优质、高效、有序地进行,分公司制订了大修组织措施、技术措施、职业健康安全管理措施以及相应的管理办法;编制了#9A机组脱硫系统A级检修计划任务书和进度网络图,并将文件下发到班组。

在此基础上,检修班组积极行动,组织班组员工认真学习相关文件;及时

上报大修工作所需备件及材料计划;对每一位员工进行了安规学习和考试;对所用的电动、起重等工具进行了校验;

从大修现场的布置:悬挂了宣传标语、彩旗,摆放了大修进度牌,拉好警

戒隔离带,地面铺设保护胶皮,工具箱摆放整齐,划分了检修区、备品存放区、机油存放区、废油存放区,氧气、乙炔瓶按规定放置,检修临时电源架空等。

二、项目实施情况及采取的措施

大修期间检修班始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。每

日出工前班会布置当天工作的同时提出安全注意事项。要求各施工点负责人作为安全质量的第一责任人,尽职尽责且带头遵章守纪,班长作为全班安全第一责任人负责全班整体安全和质量,层层把关,做到万无一失。

本次检修基本上没有外包,重点项目都靠自己完成,各班组在克服人员少、工作量大的困难下,各项工作正在有序进行,定时定量做好每项工作。若当天未按计划完成的工作,会主动加班加点,确保第二天的工作顺利进行。大家齐心协力,相互配合,目标只有一个:又快又好地完成各自的工作。

严格执行计划任务书布置工作,做到不漏项,不甩项;按照作业指导书的

要求分步骤检修设备,并按节点分别进行三级验收,保证了施工质量,为设备大修后能一次性正常启动奠定了基础。

具体各系统检修情况如下

1、吸收塔系统

排浆至低液位,打开底排阀,打开检修大人孔门,冲浆,清浆池石膏。打

开3个循环泵入口滤网,检查后发现#1、#2泵滤网内衬胶大面积鼓包且胶皮破裂。对此隐患我们做了周密的修补方案:把破损胶皮撕掉,将塔壁钢板打磨出金属光泽后,做鳞片,凝固后打磨平滑,粘贴两层耐酸胶皮。同时用同样方法将塔壁、塔底鼓包处进行了修补。除雾器上塔壁修补4m2。组织人员对除雾器实施冲洗,对除雾器冲洗管道及喷嘴进行疏通冲洗。对脱落的氧化吹枪支腿进行了恢复

性修复。吸收塔搅拌器搅拌叶磨损检查、搅拌器减速机检查,#9-5搅拌器减速机漏油处密封,更换机油。#9-3搅拌器更换新轴一根、机封一套。(轴弯曲变形)三台循环泵入口阀做了严密性检查,两台石膏排出泵入口阀严密性检查,底排缓冲箱防腐检查,更换底排阀。

2、吸收塔浆液循环泵的检修

吸收塔3台浆液循环泵是脱硫系统的主要设备,其质量好与坏直接关系到脱硫能否正常投运及脱硫效率能否达标。对此,检修班派出了经验丰富的师傅带领着青年工人对该设备进行了精细化的检修。检查轴承箱,对主轴进行了轴向、径向间隙检查,更换了机油。针对大修前投运中屡次出现的打齿现象,着重对减速机轴承、齿轮的间隙进行了检查。将泵端联接轴挠性垫改为实心钢性垫,减速机端由散片联轴器片改为标准的不锈钢弹性联轴器膜片,减少了振动,虽然增加了调整难度但提高了使用寿命。(投入使用后效果非常好)同时在后期对机封及减速机冷却水管道进行了改造,大大增强了设备使用的安全系数。

修补了#9-1、#9-2循环泵泵体渗漏点,在对出、入口管的检查中,发现若干处防腐破损点。为了消除后患,哪怕是针眼大的小孔我们也不放过,对查出的缺陷逐一修复,特别是#9-1出口三通处衬胶破损后,钢板由于腐蚀变薄。我们将变薄处的钢板割掉重换新板,焊好打磨后同样先衬鳞片,再粘胶皮,做到了保质保量,彻底消除了这个隐患。拆下#9-1、#9-2浆液循环泵出口大小头测绘尺寸,定做备件。对机封及减速机冷却水管道进行了更换改造,既方便了检修同时提高了设备运行的安全系数。为了鼓舞员工士气、提高检修水平大修期间分公司在循环泵大修现场组织了技术比武,极大的激励了青工学技术比贡献的工作热情。

3、石膏排出泵、供浆泵的检修

按照计划任务书将#9-1、#9-2供浆泵及#9-1、#9-2石膏排出泵进行了规范性的解体检查。其中包括轴承箱、泵壳叶轮、出入口管的检查,对超标的轴承、油封、机封等进行了更换。将四台泵入口管底排阀由隔膜阀更换为蝶阀便于日后操作和维护。

4、氧化风机、密封风机的检修

按照计划对氧化风机的轴承、齿轮、入口消声器、滤网、出口阀等进行了解体检查并更换了机油,清理滤网,整理冷却水管。

对密封风机拆解了轴承箱,清洗了轴承、油箱并更换了油封、机油;检查了机壳叶轮及出口阀,更换了联轴器减震垫。

5、浆液制备系统的检修

首先对#9浆液箱进行了清理,内部做电火花检查后修补15处,罐底修补鳞片约4m2,消除了隐患。

对#9-1、#9-2螺旋输送机、电动锁气给料机及配套的减速机进行了全面的检查修理,对磨损严重的轴承、油封予以更换。与此同时将#9-1、#9-2粉仓下料筒进行了改造,方法是:将手动插板上移400mm并在插板门与锁气器间加装了检修口。此改造为日后锁气器检修、消缺提供了方便,缩短了检修时间,为该设备安全稳定运行打下了基础。

大修中不仅对#9浆液制备系统进行了检修改造,同时合理利用停机时间切换设备对#10浆液制备系统也进行了同样规模的检修改造。

6、烟道、挡板门、膨胀节的检修

大修中对原烟道及挡板门进行了细致的检查。对挡板门轴承联接调整杆补充润滑脂,对板门进行了清理,对原、净烟气挡板门进行了严密性调整,对净烟气挡板门框架进行了补焊并做了鳞片防腐。

清理混合烟道积灰20余吨,将鼓包龟裂的防腐层打掉,补焊烟道破损部位5处,将抓钉全部打掉,整体打磨出金属光泽,按照底、中、面三层做高温鳞片约300m2.

配图片混合烟道

更换原烟气入口挡板旁、吸收塔出口两个膨胀节。特别是#9塔出口膨胀节法兰因穿孔漏烟气、水。大修中先补焊穿孔处,焊好磨光后将底边及立边1米以下部分,整体做鳞片防腐,保质保量的完成了任务。

配图片#9塔出口膨胀节防腐

7、真空泵的检修和排气管道的改造更换

大修中对真空泵进行了全面检查,清洗主轴承、测量游隙并加注润滑脂,泵体外部刷漆,在此基础上将出口排气管道进行了更换,由原来较薄的玻璃钢管(经常断裂)更换为PVC-U管,重新布置管道走向后做吊架加以固定。

8、一、二级脱水系统的检修及部分改造

将真空脱水皮带机减速机进行了检查:检查轴承、齿轮,清洗油箱、更换机油,检查清洗主皮带驱动、丛动辊轴承更换润滑脂,所有转动部位的轴承检查、清洗更换润滑脂,不合格轴承予以更换,调整修复滤布刮板,在此基础上对滤布折返辊的位置进行了改造(重新做支架并后移)同#7、#8机使用相同规格的滤布便于互换。对滤布自动纠偏装置进行了改造,(因气囊纠偏动作太慢改换成汽缸)制作并安装滤布自动纠偏辊汽缸支架。石膏浆液撒料气罩更换水晶皮,检查清理汽水分离器及真空管道,修整滤布冲洗管道,疏通和部分更换喷嘴,更换新滤布42.5×2.75一块,修后设备整体刷漆防腐。将#1#2滤布冲洗水泵机封冷却水管道进行更换改造并加装分段门,便于以后维护。

检查石膏旋流站:检查积液箱,更换部分出口阀门、阀垫、旋流子、喷嘴,更换底流分配箱一个。

9、工艺水泵的检修

#9-3工艺水泵更换轴承、机封清洗轴承箱、换油。

10、废水系统的检修

板框压滤机检查、链条润滑、更换滤布、调整冲洗水管,修复卸料油缸。解体检查污泥排出泵,检查石灰浆液循环泵,检查污泥澄清池搅拌器、检查疏通管道。对#9-1#9-2地坑泵及地坑搅拌器叶轮、搅拌叶进行了检查,轴承加注润滑脂、减速机更换润滑油。

11、大修期间其它机组的临停抢修

大修中穿插进行了#7、#10、#8抢修。我们克服了重重困难,在不增加人

力的情况下分别完成了3个机组的临停抢修任务。期间虽然对#9A大修工作有所影响但我们通过大伙加班加点奋力拼搏还是抢回了时间。我们本着大修不误消缺的原则,及时消除各类大小缺陷,保证了其它机组设备的正常健康、稳定运行。

三 大修中暴露的问题(有点简单)

此次#9A级检修中虽然我们付出了辛勤汗水圆满完成了任务,但也暴露出一些问题:由于班组管理检查不到位加之个别人有侥幸思想,没有按规定将拆下的螺栓保管好造成吸收塔大门螺栓和循环泵出口管顶盖螺栓丢失,给企业造成了损失,我们深感内疚和不安,今后要牢记这个教训并以此教育班组全体员工。

四 #9A级检修的体会

分公司领导的高度重视和严密组织,全体参战员工共同努力,此次大修取得了未发生人身轻伤及设备损坏事故和大修后设备一次启动成功的好成绩。

一种经历都应该成为人生一笔宝贵的财富。经过此次大修锻炼了队伍,也积累了丰富的经验。修前准备充分,大修计划科学规范;修中组织严密,配合默契,使得大修有条不紊进行。

同时 “我与企业共兴衰”的理念牢记在检修职工心中,大修中全体检修员工舍小家顾大局,团结协作、无私奉献、爱岗敬业,克服自身及家庭困难,全心全意想着工期,时时刻刻注重质量,大家不顾连日劳累,有病咬牙坚持不请假。因为大伙心里明白此时正是企业需要我们的时侯。

我们有理由相信,面对以后的检修任务,我们会做的更好。

北京国电龙源环保工程有限公司大同分公司

检修班李志勇

20xx.6.10

 

第二篇:二期机组检修工作总结

I 一期变压器检修工作总结 本次检修是公司20xx年安排的第一次全系统检修,检修车间以机组全部系统(包括220Kv系统)检修为主要内容,针对机组进行秋季预防性检修和整流柜均流测试仪的安装,总共检修时间为14天。 现将检修接总结如下:

开关站部分:

1、根据直供网要求,针对部分保护装置内部程序、配合厂家进行更换,以及变压器中性点的改造之后的线路进行验证;

2、最后对开关站的保护装置进行秋季预防性试验,以及信号的校对,检修时发现,2#机组A451电流端子排有虚接现象、及时处理;

3、还有生产办和运行所反应的动力变计量的问题的消缺,我们根据现场进行线路和试验的验证,证明计量回路不存在问题;

4以及在检修时,我们发现3#机组的合闸回路电源接到了控制回路中,针对这个问题我们已经落实完毕(在一起直流屏一整改)整改完后负荷设备运行条件;

5、根据运行送电反应,说动力变接地箱有打火现象、在现场实际观察后,1#、2#动力变基座无明显接地,已处理;

6、2#机组汇控柜前门玻璃被打烂,无配件、没有进行更换; 7、5#机组间隙零序和中心点零序保护的线接错,以及时整改。

变压器部分:

变压器和开关站今年第一次拿回来检修,我们根据分厂和国家检修标

准进行预防性试验:

1、由于中性点地刀以前不符号运行标准,我们对更换后的避雷器进行预防性试验(要绝缘和泄漏),得出三个不符合标准、已经联系厂家进行更换;

2、在所有的预防性试验中,在对5#机组进行试验时,发现高压A相套管介质损耗不符合标准、经检查发现后套管内部出现放电现象,进过处理已经具备运行条件。

3、在本次检修工作中,我们还对变压器温度表进行详细的消缺,故障如下(5#机组调变绕组温度后台显示不对,经查明现场温度表不输出4-20ma; 3#机组油面1、油面2后台显示不对,油面后台显示偏低,(现场调理后无反应,认定温度表不输出电流) 1#、2#动力变后台显示不对现场调理后无反应,认定温度表不输出电流),2#动力变油面启动风机后,不能停风机、现场油面温度第一个节点坏(由于其他功能都没有问题,没有进行跟换) 4#机组现场油风冷显示不对,现场Pt100坏)这些问题不会影响设备正常运行,其次这些单个温度表坏,如果换表代价太大。未处理

4、因为变压器一直外,在今年的检修中、发现部分变压器端子排接地不可靠,我们都一一进行整理。

整流柜部分:

进行均流测试仪的安装,开始由厂家进行指导、后期由于时间太长,自己进行安装,针对现场进行改造。

1、 检修中,发现电源柜内进线电缆有发热,烧黑现象、立马进行

处理(每个机组)。

2、 今年由于满负荷运行,我们根据生产需要、对母线法侧进行螺

丝的紧固,发现部分螺丝有松动现象。

3、 最后进行秋季预防性试验,2#机组的纯水装置液位下降的点现

场已坏、需要动力车间处理。

4、 在检修2#、4#机组时,检修完毕后控制电流或偏移不显示,进

行处理已解决。

5、 在7#机组进行逆流试验时,发现压板无电压、经检查现场整流

柜压板下侧线断,已处理。

补偿部分:

1、按照秋季预防性试验进行,配合直供网下达的定值进行试验、所有项目符合标准;

2、在6#机组检修完毕,送电时运行在送断路器时、发现断路器推不进去,进现场处理、已经完好。

当然在本年度的检修工作中,我们还有很多的不足、在安全方面我们虽然比以往有所提高,但是还有部分的不安全行为发生、对这些不安全的行为我们要在以后的检修中不能再发生,做到检修中无不安全行为。在员工的技能方面,我们也暴漏处很多的问题,新员工的培训以及老员工对现场设备的不熟悉,对检修也带来了一点阻力;我们会根据这些问题,做系统的培训。

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