高炉投产的摘要总结

高炉投产以来的简要总结

在公司领导和莱钢工作组的指导下,在全厂广大干部职工的积极努力下,高炉于20xx年1月22日竣工投产,22日下午16:26点火送风,24日15:48出第一次铁水。当天第1—3炉铁流入干渣坑,25日第一炉铁开始计算铁次、冲水渣,截止二月底共生产生铁34516吨。其中合格铁26042吨,号外铁8474吨,最高日产2月17日为1509吨。

本次开炉很不理想,当送风仅2小时,就因热风炉热风阀法兰漏风被迫在18:30休风处理,于23日17:50复风。休风时间是23小时28分,这是开炉实属少见,在热风炉打压时就发现热风阀法兰不严,由于处理不细,就急于送风造成隐患。复风后崩料的原因14#风口跑风,25日更换14#风口,休风18小时,26日又更换10#、14#、16#风口,休风13小时,28日又更换14#、17#风口休风3.9小时。这几次风口跑风,主要是炉况不顺崩料造成的,在炉子不顺的情况下,开炉仅一周时间,在2月1日由于炼钢定修8小时,高炉又安排计划休风9小时,实际为12.4小时,给高炉生产、炉况恢复造成难度很大。复风后,2月2日夜班连续崩料,8点多形成大型管道,被迫休风,堵3--16风口,由1、2、17、18四个风口送风,此次造成炉缸大凉,先后出号外铁232吨,干渣坑出渣铁15次,才有好转,损失产量2000多吨。4日炉况恢复正常,17日达到日产1509吨,21日炼钢又定修8小时,高炉安排计划休风5小时,在检修过程中,料车事故,实际休风21.9小时。复风后又二次大崩料,造成第2次炉子大凉,又堵风口3—15,出号外铁506吨。2月份由于休风频繁、时间长、连续

崩料、炉温波动大,造成号外铁多。二月份生产生铁27535吨,出号外铁5889吨,合格铁21646吨。其中铸造铁11883吨,炼钢铁9847吨,月铸造铁高达54.9%,焦比高 593kg/tFe,利用系数低 1.3t/日M,休风率高达7.9%,合格率低为79%。主要的技术经济指标详见下表:

高炉投产的摘要总结

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一、 高炉装料、操作情况

1月20日22点—21日4点,高炉装木材6个小时,21日15点开始上开炉料,22日16点开炉料上完,16点25高炉点火送风,送风口1、2、4、6、8、11、13、15、17、18,共10个风口送风,送风速度130m/秒,风温603℃,风量750m3/min,风压70kpa。

净焦、空料、正常料组成如下:

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开炉焦比422.76/69.27=6.1t/tFe

开炉第一炉铁Si=2.64 第二炉3.3 第三炉2.26 按开炉焦比6.15t/tFe,是不高的。按入炉焦炭量422.76吨,有些不相对应,说明电子称不准。在上料时也曾校称几次,看料几次,24日发现沟下称量有误差校称一次,26日发现沟下上料焦炭水分没输入,少上焦炭6%10多个小时,

造成炉子大凉,出号外铁1000多吨,开炉第三炉铁,高炉发现渣中MgO低3%,查原因是烧结矿MgO低,仅为1.3%左右,烧结作业区召开紧急会议,调整变料,将烧结矿MgO提高到2%,为高炉创造了条件。开炉操作风温低,只为603℃。本次开炉入炉焦比6.10,也是开炉少见的。

二、 高炉烘炉和热风炉烘炉情况

由于热风炉竣工与高炉竣工不同步,因此热风炉烘炉后等待高炉烘炉,热风炉于10月10日开始烘炉,恒温延续3个月,高炉于1月10日开始烘炉,19日结束,9天烘炉时间。这次热风炉采用天然气烘炉,由于天然气紧张,锅炉不能启动。因此,想出了一个高炉新的烘炉方案,用助燃风机管道与冷风管道接通烘高炉。高炉烘炉实践证明还是可取的,在高炉烘炉9天时间,锅炉和风机没起动可节约大量天然气,炉凉采用自然通风,打口2—4个风口大盖。

三、 高炉和热风炉、燃气系统打压情况

高炉分三个系统打压

1、 高炉本体打压,在烘炉前打压2次发现2#风口、5#风口、

9#风口与鄂颈管交接处,12#风口等10多处漏风,经处

理后又打压一次,然后烘炉,烘完炉以后又打压一次,

压力为150kpa。

2、 热风炉本体打压1# 2#煤气阀,热风阀均漏风,经处理后

又第2次打压,压力200kpa。

3、 煤气系统打压,从布袋除尘器开始到均压阀组打压

150kpa,由于阀组后为低压管道出现爆裂一次。经检修

后恢复,满足生产要求。

四、 炉前操作情况

炉前双砂口、主沟、流铁沟,及铁罐各罐位,在开炉时满足了生产要求,投入正常运行。开炉前三次铁放入干渣坑,第四次铁25日第一炉次,算正常出铁,开始冲水渣,由于水渣水量波动和设备不正常,造成1#粒化轮损坏,修复和更换各一次,由于缺乏经验,出铁前各岗位检查不够,1月26日造成砂口凝死,转入干渣坑放渣铁,损失产量100t左右,2月7日泥炮故障,造成休风3.15小时。以上说明岗位责任制落实不够,操作不统一,现场管理混乱,工器具摆放不规范,保温剂使用不合理,往主沟随便扔,钢钎、氧气管、钻杆消耗量大。浪费严重,缺乏管理制度和考核制度。

五、 原料、卷扬上料情况

开炉原料,卷扬上料不正常,漏料阀门卡,堵塞多次,第一个小时只上一批焦炭,自动上料不行改手动,21日15:30开始开炉上料,19:30处理好后改为自动上料,18:50净焦上完,23:16开始上空焦。22日3:25空焦上完,16:00正常料上完。总计装料时间为24小时30分钟,上料开始由不正常逐步转为正常,操作人员逐步熟悉和掌握上料操作。

六、 燃气、除尘系统情况

开炉初期因天然气紧张,天然气除供热风炉、烧结外,锅炉烧天然气就显紧张,因此高炉烘炉采用助燃风机烘炉。而且又积极组织焦炉煤气接入我厂,经多方努力,于1月22日13:35热风炉烧上焦炉煤气,缓解了天然气紧张局面。锅炉转入正常供气。22日高炉点火后,25日0:38引

高炉燃气,26日10:50热风炉开始烧上高炉煤气,锅炉于26日下午烧上高炉煤气,彻底解决了煤气平衡问题。

七、 铸铁系统

在高炉投产前铸铁机经3次热负荷试车,把热负荷试车出现问题,流嘴链带及时处理,磁吊盘不能进入轨道装卸铁块,经改造后可正常操作,满足生产需要,为高炉创造条件。

八、 烧结生产情况

烧结于12月17日、22日冷负荷试车,由于漏风严重,负压仅为2Kpa,点火后烧结没烧好,经处理后于1月7日16:00正式投产运行。开始由于配比、漏料等因素波动造成烧结碱度波动大,由1.3—2.1,经多次调整逐步稳定下来,烧结矿TFe56.5,碱度1.8,满足了高炉生产需要。1、2月份共生产烧结矿110948吨。

九、 热力锅炉、风机情况

2#、1#锅炉分别与11月18日、12月16日点火,经吹扫管道干净后,风机于12月3日启动试运行,元月6日为高炉打压试漏送风。22日高炉点火后正常运行,风机安全生产出口风压为0.4MPa,高炉风压0.19Mpa,风机压力就波动厉害,造成高炉减风多次,2月5日突然停风造成高炉休风156分钟,因此锅炉必须精心操作,抓好检修,稳定风机压力,保证高炉风量,减少波动。2#锅炉1、2月份生产蒸汽分别为3251吨、4815吨。

今后的几点建议

1、 高炉要统一操作,每天要制订出操作方针,各班工长要按操

作方针搞好操作,稳定热制度、送风制度、造渣制度,大的加风和减风,一定要注意顶压同步操作,防止高炉崩料管道,难行和悬料,导致炉缸大凉等事故。稳定操作后要尽快达产,争取在三月份打出月产6万吨的水平。

2、 抓好炉前统一操作,落实岗位责任制,防止和杜绝砂口凝死

事故的再次发生。铁罐要放满,铁量要大于10t为宜,防止粘罐和凝罐。因此按上料批数和炉温变化,判断每次出铁量,确定每次出铁罐数。要加强原材料、保温剂、备品备件的管理制度和考核制度,降低消耗,炉前工器具要摆放整齐。

3、 要抓好炉前水冲渣工作,二台粒化轮、水冲渣要保持良好状

态;出现问题必须要及时处理,当冲渣时出现水量不足和设备停转,必须要立即改另一台冲渣,运行时要做好监测,防止粒化轮再次损坏的重复事故发生。

4、 烧结作业区要抓好烧结生产的稳定,烧结化学成分和碱度要

稳定。MgO、Al2O3的含量要达到规定要求,为高炉生产出强

度好、质量高的优质烧结矿。

5、 原料卷扬系统要精心操作,防止操作失误,保证高炉正常上

料,防止因设备等事故造成低料线。

6、 为高炉尽快达产,热力作业区要抓好风机的稳定运行、维修,

减少波动,积极组织新风机的安装。为企业增效,锅炉尽量用高炉煤气烧炉。

7、 积极组织大铁和还原铁厂的高炉煤气,锅炉蒸汽管道的接

通。为高炉生产创造良好的条件。

8、 生产技术科、财务科、经营科等科室要抓好生产统计成本分

析,原燃料进厂和产品外销工作,降低成本,增加企业的经营效益。

生产技术科

2005/3/4

 

第二篇:高炉投产跟踪工作总结

高炉投产跟踪工作总结

工作总结

新高炉投产跟踪工作总结

一、白班生产情况:

1. 投产跟踪时间:20xx年3月26日白班(8:00-20:00)12小时

2. 投入原材料:三道砣笋6278.5公斤 及 副料(反射炉渣、高炉炉底渣和脱硫塔碱渣)3825公斤合计10103

公斤

3. 耗用辅助材料:木炭28公斤 铁粉20公斤及焦炭2482公斤

4. 产品产出(元水):3220公斤

5. 操作员工:4人

二、夜班生产情况:

1. 生产时间段(20:00-8:00)12小时

2. 投入原料:三道砣笋7739.5公斤及副料(反射炉渣、高炉炉底渣和脱硫塔碱渣)4955公斤合计12694.5公

3. 耗用辅助材料: 铁粉25公斤及焦炭2371公斤

4. 产品产出(元水):7739.5公斤

5. 操作员工:4人

三、跟踪生产总结:

今天是新高炉投产的第一天,公司安排我进行生产跟踪,由于我对高炉生产工艺流程和相关细节了解不够,

对生产前的准备和检查工作不到位,因风机线路问题影响收尘系统导致延误生产1个小时,另今天开炉用了2

个小时引火,今天正常生产约21小时,投入原材料砣笋14018公斤、副料8780公斤,合计22798公斤;耗用

辅助材料木炭28公斤、铁粉45公斤及焦炭4853公斤;产出原水10959公斤。

根据今天生产情况总结喂料配比:每次喂料一斗车焦炭、加入原材料一斗车砣笋和一斗车副料;正常喂料

时间约28分钟/次(除去放元水延迟加料时间);焦炭与原材料的重量比例约1:4.7;副料与砣笋的重量比例约

1:1.6;

生产中发现的一些问题:

1. 高炉车间无生产工艺流程及设备分布图的问题

2. 无安全操作规程的问题

3. 根据生产实际高炉车间必须配置生产看板的问题

4. 高炉用水未完全循环利用的问题

5. 收尘巷道不够密封;还有现在高炉和鼓风炉共用一条收尘管道,鼓风炉分叉处管道未完全密封封闭的

问题;

整改建议:

1. 制作工艺流程和设备分布图:有了工艺流程和设备分布图,能让操作员及管理人员易懂操作原理,出

现问题,便于发现问题的关键点,能有效及时的进行处理。

2. 制作安全操作规程:高炉属于高温作业,具有一定的危险性,如:放元水时要配带防护眼镜、手套、

保持一定的距离,注意防止元水溅入眼睛或身上;柚子刚出炉温度过高,拖到指定的堆放区域或临时

堆放点让它自然降温,不能马上泼水降温,因为柚子温度过高泼水会出现爆破现象,容易对人造成伤

害等等安全事项,制作安全规程就是警示、预防工伤事故的发生。

3. 制作生产看板:(看板书写内容:生产日期、班次及操作人员名单、投入原料及辅助材料重量明细,生

产元水的重量、当班特殊情况及注意事项、交接班情况等),根据生产实际情况,高炉生产属于计件承

包形式,承包人理应配合公司管理提供看板上应书写的内容,并每日根据生产实际数据填写日报表,

管理人员只需在交接班时进行数据登记、核对和高炉日报表的审核,无需长期派人跟踪值班,这样做

永兴县鸿福金属有限公司 YONGXINGXIAN HONGFU METAL CO.,LTD,

高炉投产跟踪工作总结

工作总结

可减少承包后的额外管理费用,我们的目的是要数据准确和成本降低,必须做好沟通工作让承包人认

真配合本应属于他们的工作。

4. 高炉用水未完全循环利用:公司现在用水完全依赖井下水,而井里的水又非常有限,既要满足生活用

水又要满足生产用水,从昨天开炉的第一天就出现供水困难的问题,现在处于春夏季就这样,冬季问

题肯定会更严重,所以必须尽快解决让水循环利用。

5. 收尘巷道密封、高炉和鼓风炉共用一条收尘管道的问题:收尘巷道和收尘管道高炉连接鼓风炉交叉段

密封效果都存在问题,在收尘系统大风机未开的情况下密封不好处就会跑烟,正常生产情况下收尘系

统运行大风机开起是没有问题的,但是开炉引火需要2个小时左右时间,为了节约用电是可以不开收

尘系统大风机的,让高炉配置的送风系统小风机进行引火升温,我想可能存在升温速度稍慢,但影响

应该不大。

因我对生产了解有限,还有很多问题不能及时发现和发表更好的建议,请各位同事给予指导!

总结人:李文

20xx年3月27日

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