试生产报告安全

安全管理状况

(一)安全设施

1、安全阀

自试运转以来全厂安全阀门,都处于正常运行状况,有两处安全阀门出现内漏情况:1#反应楼余热锅炉处安全阀由于安全阀底部阀出现内漏情况,导致安全阀阀体冻裂,经维修人员更换安全阀及底部阀,运行后无异常情况发生,运行正常。1#隔膜压缩机房5#隔膜压缩机安全阀出现漏气情况,经重新校验后,运行正常。

目前各安全阀已校验,工作正常,符合设计的要求。

2、可燃气体报警仪及便携式气体检测仪

本项目装置区8个现场气体检测报警仪,HCL合成安装1个气体报警仪,反应楼安装4个现场气体报警仪,罐区安装1个现场气体报警仪,变压吸附安装2台气体报警仪,报警装置设置在反应中控室内,试车以来,可燃气体报警仪工作正常,报警及时,无误报现象。目前各设备工作正常,符合安全设计要求。本厂购买便携式气体检测仪共两台,一台对氯硅烷进行检测,一台检测有毒气体、易燃易爆气体及气体中的含氧量,试生产阶段对各类管道及设备进行检修时,无论是动火作业还是进入受限空间作业,都必须对现场及设备进行检测,通过上述两台设备并用,能够准确的测得现场及设备中的气体的含量,给作业前提供了可靠的依据,保证了作业人员和公司财产安全性,自试生产以来,未发生一起由于检测失误而引起的事故。两台便携式检测仪定期进行校验,工作正常,能够提供可靠的分析数据。

3、DCS控制系统

本项目在中控室设置2套DCS控制系统,试生产以来,DCS控制系统运行稳定,画面清晰,能够准确的传输工艺参数及设备运行状况,通过维修人员的定期维护,

保证了DCS控制系统的稳定性和传输数据的可靠性。

4、转动设备防护罩

本厂转动设备均按设计要求安装了防护罩,试生产以来,加强对人员和设备的管理,转动设备运转期间必须有防护罩,维修人员每天对转动设备进行巡检,及时发现问题及时解决,维修人员对设备维修后必须及时的将防护罩安装稳固,确保设备在安全状态下运行。

5、安全警示标志及告知牌

本厂在生产厂区张贴各类安全警示标志及告知牌,张贴位置及数量符合《设计专篇》要求,对本厂员工及外来施工单位人员起到一定的安全提示作用,岗位人员定期对其进行清理,各标识牌表面清洁,字迹清晰,安装牢固。

6、应急洗涤塔

本厂共设置4台应急洗涤塔,分别位于反应1#2#中控室东面,试生产以来,洗涤塔运行正常,设备完好通畅,在系统出现故障时能够有效的将过量的尾气吸收,洗涤塔符合《设计专篇要求》。

7、应急池、应急中和池、污水预处理池、事故池

本厂建造应急池2个分别位于1#2#反应楼东面,应急中和池2个,分别位于1#2#反应楼东面,污水预处理池1个,位于公用工程岗位东面,事故池2个,位于气化站岗位,每个池子都用防腐材料做成,试生产以来,各池子运行正常,无破损现象,在出现紧急状况时能够起到应急作用,各池子的建造符合《设计专篇》要求。

8、阻火器

本厂易燃易爆气体管道及储罐上都安装了阻火器,各阻火器内部阻火材料完好,螺栓稳固,能够起到阻火的作用。

9、视频设置

本项目视频监控系统共计8台视频监控摄像头,安装位置:HCL合成框架1台、反应楼框架4台、成品罐区1台、装车区1台、门房1台。其视频显示器安装在反应中控室和门房内。安装位置能够覆盖本项目重要装置,符合设计要求。目前,视频监控系统工作正常,图象清晰无闪烁视频,传输及记录装置工作可靠,符合安全设计要求。

1电气设备 ○

本项目目危险区内所有电气设备,均采用防爆型,ⅡC级,T4组的防爆电器,。试运以来各电气设备,接地良好,工作正常,符合安全设计要求。

2防雷,防静电 ○

本装置和设施属防雷建筑物,在HCL合成框架顶部设避雷针2个,反应楼框架共设避雷针4个,成品储罐区设避雷针2个,采用整个装置统一的强电,弱电,防雷,防静电和等电位接地,全厂设备均有接地设施。各平行及交叉管道加跨接线,管道在进,出装置处进行等电位连接并接地。储罐汽车在装卸作业前,采用专用接地线及接地夹将汽车,储罐与装卸设备等电位连接,保证接地的可靠性。试运以来,防雷,防静电系统工作可靠,符合安全设计要求。

3应急电话和应急照明 ○

本装置各岗位均设置固定电话,与各分公司及集团消防队均可以内线联系,反应岗位配置防爆型对讲机6部,便于操作工现场联络。反应楼层、配电室配备应急照明灯,各横班班组配发防爆电筒。 试运以来,各应急电话、对讲机及应急照明设备工作正常,符合安全设计要求。

(二)消防设施

本项目消防管网并入政府给水管线及本厂的循环水池,公用工程岗位设置两台消防水泵,专供现场应急使用,消防水管网延厂区环状敷设,在装置区设置室外地

上式消防栓6个,室内消防栓31个,消防水压≥0.4MPa,按照《达康硅业2万吨三氯氢硅设计专篇》要求,全厂共配置5Kg手提式干粉灭火器112台,手提式二氧化碳灭火器21台,35kg推车式干粉灭火器21台,反应楼层及罐区共放置消防砂桶32个,厂区共建消防砂池4个,分别布置在硅粉库旁、1#隔膜压缩机房东面、装车区南面、2#隔膜压缩机房南面。集团消防队,距本厂2000米,在紧急情况下,消防队接报警后10分钟内即可到达现场,装置区设环形消防车道,消防车道的宽度5m,道路上空净高6米。

(三)其它安全、消防设施

1遮阳棚 ○

本厂建造的遮阳棚分别位于:成品储罐区、物料泵区、立式真空泵区和气化站,遮阳棚均采用彩钢材料,对现场的设备起到了一定的防护作用,由于三氯氢硅物料的特殊性,属于遇湿易燃物品,遮阳棚有效的遮挡雨雪,避免雨雪进入成品储罐区及物料泵区,起到一定的安全作用。试生产阶段,各遮阳棚完好,未发现腐蚀和漏水现象的发生,现运行正常。符合安全设计要求。

2隔离网 ○

本项目气化站建造了隔离网,采用不锈钢金属网,有效的隔离非作业人员进入生产区域内,试生产以来,隔离网牢固,完好,未发现破损、腐蚀现象等。其设计符合安全设计要求。

3储罐水喷淋系统 ○

本厂在储罐区铺设了水喷淋管道,分别置于各储罐顶部,对设备起到降温的作用,试生产以来,管道无破损、腐蚀现象,水管喷淋时压力可达到2MPa以上,喷淋系统运行正常。

4洗眼器 ○

本厂共为员工配置2台洗眼器,分别位于反应楼四楼和变压吸附装置区,试生产阶段,员工能够正确使用此设备,及时的将作业过程中溅在身体上的物料冲洗,达到了安装此设备的预期效果。该设备运行正常,管道无腐蚀现象,外观清洁,符合安全设计要求。

5员工的安全防护 ○

本厂共有员工108人,根据《达康公司劳保发放标准》及结合现场实际情况,为每位员工配备了必要的防护用品,反应分离岗位每位员工按标准发放:护目镜、安全帽、防酸碱工作服、防酸鞋、3M防毒口罩并且为公用工程岗位人员配备了防噪音专用耳塞。各横班还配备了常用的应急药品,

6应急器材柜 ○

本厂应急器材柜共有4台,分别位于气化站、调度室、中控室、公用工程岗位操作室,器材柜内放置:常用的抢修工具、防爆手电筒、防化服、正压式呼吸器、3M全面罩等。另外单位购进2台长管自动送风机,为进入受限空间作业人员提供了可靠的防护装备。应急器材柜物品列入每周安全检查中。所有器材完好,处于备用状态。符合安全设计要求。

7防护栏、平台 ○

本厂在各楼层建造防护栏、平台,每季度对防护栏、平台进行检查,发现有损毁的及时处理,试生产阶段经过维修人员的改造,各防护栏及平台符合《安全设计专篇》要求。

(2)安全管理

本项目安全管理与达康三四氯乙烯成立安全室,共有四名安全员进行管理,其中两名重点对本项目安全进行管理。本厂重大危险源确定为反应工序和成品罐区,

在重大危险源处设置《重大危险源告知牌》及安全警示标志,每周岗位人员对重大危险源进行检查,同时安全员每月对重大危险源进行检查,都必须做检查记录。每周四安全室组织安全大检查,节假日组织节前大检查及达康安全生产技术部组织的综合性检查,安全员每天对现场及时的巡检,通过这些检查巡检有效的遏制了事故得发生,

全厂职工105人,其中30岁以下青工占全站职工总数的85%。本厂在安全管理方面,认真贯彻执行 “安全第一、预防为主、全员参与、综合治理”的安全生产方针,严格执行岗位职责和操作规程,对岗位职工进行全面的安全生产教育,提高岗位工人的安全意识,加强岗位人员的防护能力;全面推行安全标准化管理工作体系,建立安全标准化工作领导小组,成立了达康硅业公司安全生产委员会,试生产阶段编制了岗位安全技术操作规程、《安全生产制度汇编》、《达康硅业公司制度汇编》及各类检查表和《重大事故应急救援预案》,建立了劳保台账、安全设施台账、安全设施投入等台账。每周开一次安全专题会议,全面执行本厂安全培训计划,组织全员进行安全学习,认真开展风险评价和隐患治理工作,定期进行事故应急预案演练,确保安全生产;目前,本厂主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、生产操作人员均持证上岗,持证上岗率100%。

本厂20xx年安全工作目标进行安全标准化的达标工作,目前正积极准备。安全标准化工作的实施,规范了安全管理制度,提高了管理效能,促进了安全管理工作,增强了人员安全意识,对本厂的安全管理,起到了很好的强化作用。

安全培训由专职安全员定期进行,目前,安全培训累计进行约20课时,100余人次,对操作人员注重加强安全制度和应急防护知识的学习,操作人员的安全意识和应急能力得到了较大的提高,保证了装置的平稳操作和安全运行。

五、总结

本项目自20xx年10月1日投料试运行以来,各种安全设施齐全,安全管理到位,安全措施得当,制定了有针对性的事故应急预案并进行实战演习,一年以来,未发生一例安全事故,达到了安全生产的目的。

试运行以来,装置处理能力达到设计标准,各工艺、设备运行平稳,参数符合设计要求,产品质量合格,产量达到预期。对出现的各类问题都得到了及时、恰当的处理,圆满完成了试生产任务。

二0一一年三月十八日 阿拉善达康硅业有限公司

 

第二篇:试生产报告

试生产报告

本装置位于开封市老郑汴路南侧。以苯和氢气为原料,生产环己烷,设计能力为4万吨/年。于20xx年3月动工,12月竣工,20xx年2月8日单机试车,2月12日联动试运,3月1日投料试生产。

试生产至今,装置运转平稳,工艺运行正常,基本达到设计要求。试生产期间装置运行情况如下:

一、工艺运行情况

1简介

原料苯由储罐来,经苯出料泵增压,进入苯预热器预热,再进入苯汽化器,与氢气一同加热汽化,然后一同进入加氢前反应器、后反应器,完全反应后进入尾气换热器,与氢气混合罐来的氢气进行换热,再进入第一冷凝器、第二冷凝器,气相中的环己烷全部冷凝,利用位差流到烷中间槽,利用系统压力,压到环己烷产品储槽。未冷凝的加氢尾气经尾气分离器后,大部分去尾气缓冲罐,经尾气压缩机增压,去氢气混合罐,与来自氯碱厂、经氢气压缩机增压的新氢混合,进入尾气换热器,与后反应器来的尾气换热,进入苯汽化器;少量的尾气经排空分离器后,再经系统压力调节阀现场排空。

2出现的问题

试生产期间,工艺运行正常,各工艺参数符合生产工艺和设计要求。出现的主要问题是;(1),系统压力和气柜液位波动大。(2),副产蒸汽压力不稳,忽高忽低,放空频繁。(3), 尾气缓冲罐带的液体环己烷量大,就地排放到桶里回收,工作量大,而且极不安全。

3采取的措施

(1),经过认真分析发现,造成波动的原因是加苯量、系统压力和气柜液位的相互影响,操作工在三者之间找不到平衡。于是就下发了《平衡操作解析》,阐明了三者之间的关系和调节方法,使系统压力和气柜液位很快的稳定下来。

(2), 副产蒸汽送往东大化工,受东大化工锅炉压力影响较大,经协商,东大化工把把副产蒸汽该用到低压管网。

(3),尾气缓冲罐带的环己烷液体,是没有完全冷凝的环己烷气体,在设备管道里进一步冷凝造成的。为此,为相应的设备管线加上了保温,同时增加了排放管线,使环己烷能通过管线排往环己烷储罐。

二、公用工程

1简介

本装置公用工程有:150吨循环水系统、15万大卡冷冻机组、6吨/小时脱盐水、Q=0.5 Nm3/min空气压缩机两台、20 Nm3/h制氮机一套、20 m3压缩空气储罐两台、42 m3氮气储罐一台、两台干燥仪表风系统。

2出现的问题

(1),循环水微生物超标,冷凝器结垢。

(2), 冷冻机组缺氟利昂,制冷量不足。

(3),渗透膜、保安过滤器污染,制水量下降。

(4),制的氮气显示不合格,制不出氮气。

3采取的措施

(1),循环水加药,进行水处理。

(2),先后充加了两次40kg的氟利昂。

(3),更换滤芯,清洗渗透膜。

(4),联系厂家售后服务,更换了在线分析器。

三、机械设备运行情况

1 本装置采用北京金凯威2DW-72/0.1-7型氢气压缩机,Q=72 Nm3/min N=450kw-2。在使用中因为管线吹扫不彻底,使A机一级进气活门倒气,产气量下降。经清理修复正常。该机投料试运以来,已运行2000小时,一级保养二次,二级保养一次,小修一次,除气阀外,主要配件未经更换,目前运转良好。B机备用,运行800小时,一、二级保养各一次,状态良好。 2 氢气循环压缩机采用北京金凯威3PW-70/5~7型,Q=70Nm3/min, N=75kw-2。A机运行1800小时,B机运行1000小时,一、二级保养各一次,运行状态良好。

3冷冻机组采用大连冰山SCZ65-160A型,15万大卡,N=18.5kw。目前运行2800小时,一、二级保养各一次,运行状态良好。

4空气压缩机采用南京英格索兰T-30型,Q=0.5 Nm3/min,N=KW-2。运行2000小时,保养一次,运行状态良好。

5苯出料泵采用大连环友B31-322HBM-65-50-315型屏蔽泵,Q=8m3/h H=120m N=15kw-2。电机温度在流量小时稍高,按照厂家建议,加了冷却水,运行正常。

6软水泵、循环水泵、冷冻水泵、冷冻循环水泵都采用烟台盛泉泵业的水泵,除冷冻循环水泵更换一个减震垫外,都运行状态良好,参数正常,符合工艺生产需要。

四、工艺设备运行情况

1加氢反应器

加氢反应器两台串联,由旭阳化机生产,规格Φ2800×6000 换热管Φ32×3,2629根。试运转以来没有出现异常,目前该设备运行平稳,工况参数符合工艺和设计需要。

2汽水分离器两台,由旭阳化机生产,规格Φ1660×2550容积6.28m3 。第一汽水分离器的安全阀垫片漏蒸汽,经关闭安全阀下阀门后更换了。目前该设备运行平稳,工况参数符合工艺和设计需要。

3氢气湿式气柜由济宁迪尔安装公司承建,导轴加黄油四次,目前该设备运行平稳,工况参数符合工艺和设计需要。

4苯储罐和环己烷储罐由济宁迪尔安装公司承建均为1000 m3,工况参数符合工艺和设计需要。

5其他压力容器均为旭阳化机生产制造,旭阳化机生产目前各设备运行平稳,工况参数符合工艺和设计需要。

五、配电及仪表自控系统

1 低压配电系统

低压配电系统由13 台配电柜和500千伏安低压变压器组成。试运行期间,因季节变化,配电室内温度不断升高,变压器温度最高达到65度,为保证安全运行,及时配备安装了 3匹空调,有效地降低了室温。目前各设备运行正常,操作灵活好用,自动系统灵敏准确,符合生产和设计要求。

2 高压配电室

高压配电室由2台氢气压缩机柜,一个高压变压气柜,一个进线柜和一个计量柜组成。试运行发现高压没有无功补偿,为了提高电能效率4月13日停电

增加安装了高压电容柜,现在无偿功率补偿已达到0.95。6月10日14:30汪屯变电站电源缺相故障停电,紧急停车4小时,经供电部门修复后恢复送电。目前各设备运行正常,操作灵活好用,自动系统灵敏准确,符合生产和设计要求。 3仪表自控系统

本装置采用DCS控制系统,在控制室对整个生产过程进行监视和自动控制,主要有DCS主控柜、电脑操作设备、自调阀、温度、压力、流量、液位远传

等设备构成 。 目前仪表控制系统运行正常,操作灵活好用,自动保护灵敏准确,符合生产和设计要求。

六、安全管理状况 1安全设施

本装置共设计安全阀13台,见下表:

试生产报告

2可燃气体报警仪

本装置共三个重大危险源,安装30台可燃气体报警仪,详见下表:

试运以来,可燃气体报警仪工作可靠,报警及时,无误报现象。

3视频设置

本装置视频监控系统,设置6个监控头,分别监视罐区、泵房、氢气柜、压缩机、装置区和装卸区,安装位置能够覆盖本装置,由主控负责24小时无间断监控,符合设计要求。

目前,视频监控系统工作正常,图像清晰,传输和记录装置工作可靠,符合安全设计要求。

4电气设备

本装置危险区内说有电气设备均采用隔爆型,动力控制和照明线路采用TN-S-C系统,不断完善静电接地,目前接地良好,工作正常,已符合安全设计要求。

5防雷、防静电

本装置采用整体统一的电位接地网,接地电阻1欧姆,在加氢装置区设避雷针3个,个平行及交叉管道加跨接接线,管道在进、出装置处进行等电位连接并接地。操作装置、储罐入口处增加了人体静电接地棒,汽车在装卸作业前采用专用接地线及接地夹,将汽车储罐与装卸设备等电位连接,并设置静电接地报警仪,保证接地的可靠性。

试运以来,防雷、防静电系统工作可靠,符合安全设计要求。

6应急电话和应急照明

本装置主控室,值班室设有联络电话,并配备应急照明灯,各班组配备防爆电灯。试运以来,各设备工作正常,检验合格,符合安全设计要求。

7消防设施

消防设施主要有消防座机、消防水池泡沫储罐4个PMS100/65泡沫消火栓6个SS100/65室外消火栓8个PQ4泡沫枪6个消防水枪组成,生产中保持水压

0.8-1.2Mpa,消防设施完好,配置齐全。消防通道畅通无阻,标志清晰醒目。 消防器材配置如下表:

试生产报告

试生产报告

8安全制度和管理

本项目编制了《安全管理制度》、《劳动纪律管理制度》和各项操作技术、安全技术规程,完善了事故应急预案。安全培训有专职人员定期进行,器材使用采用现场模拟的方式,使职工安全意识得到加强,应急能力有了较大提高。公司领导24小时值班,保证了装置的平稳操作和安全运行。

七、总结

本装置自20xx年3月1日投料试运行以来,各种安全设施齐全,安全管理到位,措施得当,制定了有针对性的事故应急预案并进行实战演练,四个月以来,未发生一例安全事故,达到了安全生产的目的。

试运行以来,不断克服氢气量不足的困难,积极向东大化工争取,现已达到装置设计能力,日产最高达到120吨。试生产以来,累计生产环己烷8600吨,装置生产能力达到设计标准,各工艺、设备运行平稳,参数符合设计要求,产品质量合格,产量已经达到预期。对出现的各种问题都得到了及时恰当的处理,圆满完成了试生产任务。

开封天池化工

2011-6-25

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