20xx年设备口全年工作总结

炼钢厂年度工作总结

炼 钢 厂

20xx年设备系统工作总结

20xx年是钢铁行业动荡的一年,是奥宇公司面临巨大挑战、顶住种种压力,克服无数困难,顽强奋斗的一年。尤其4月以后,奥宇钢铁经过股权重组,成为德龙钢铁集团大家庭的一员,在公司正确领导下,在厂部带领下,在广大工程技术人员、维修员工共同努力下,我们克服困难取得了一些成绩,锻炼了队伍,培养了一批技术人才。下面我们就20xx年度设备系统工作进行以下总结回顾:

一、各项指标完成情况: 1、生产经营指标

20xx年完成产量共1214832.08吨,吨钢成本为9.01元/吨钢,单位成本2737.57元,电耗18.56KWh/t钢。

2、设备停机情况

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由以上可以看出:1)20xx年1#连铸机设备故障停机时间有所上升, 2#连铸机有所下降;2)1#连铸因设备故障停机2次,2#连铸机因设备故障停机1次,即①3月份1#机因1#水泵房水泵金属软连接爆裂漏水停机137分钟②7月份1#机因浇铸0#天车故障停机19分钟③8月份2#机因氧枪提不动停机73分钟;3)1、2#连铸机设备作业率均明显上升,这说明炼钢厂设备日常维护日益进步。

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二、设备管理

1、加大对特种、关键设备、环保设备的检查、安全隐患整改工作,全年累计进行综合检查46次,共检查出涉及安全、设备隐患、卫生等不合格项261项,并及时进行了整改。根据公司“6S”管理要求,将安全工作落实到每个工作细节当中。我厂加大安全投入力度,全年共计投入资金28.44万元,整改安全隐患344项。

2、1#炉除尘系统自20xx年下半年以来效果一直不好,长期制约了转炉的生产和环境的保护工作,对此炼钢厂组织技术人员制定了改进方案,并利用12月份大修的机会进行了实施,在对所有喷嘴进行清理的基础上,对重砣部位增加了一个孔径为50mm螺旋喷头,以改善二文冷却水水量不足的现状,提高了1#转炉除尘能力及除尘效果。

3、自4月份奥宇重组以来,设备管理各个方面都有了不同程度的改进,炼钢厂先后制定并下发了《炼钢厂备品备件申报管理制度》、《炼钢厂备件验收管理制度》及《二级库管理制度》,修改了《检修质量管理制度》,使设备管理工作更加规范,更加有力的确保了设备的完好率。

4、做好备件管理工作,严把备件申报、备件到货检验关,加强备件出库管控,使备件库存达到合理的范围,对下线备件进行及时修复,对报废备件进行严格的评判,能用的备件绝不报废。

5、做好点巡检、计划检修及大修工作,全年共安排计划检修16次,完成检修项目313项;转炉炉衬更换大修一次,完成检修项目45项,所有检修项目均通过车间、设备科两级验收确保了检修质量,设备性能有了很大提高。

6、全年新增混铁炉加返矿、二次除尘风机高压变频器、水口烘烤炉、合金烘烤炉等设备,为公司的发展壮大提供了坚实的设备保障。

7、配合公司建立金蝶系统管理二级库,并制定相应的管理制度,并且加大检

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查力度,每月对各个车间二级库进行检查3次,确保二级库做到帐、物、卡相符。

8、加强设备考核力度,全年共计考核金额10169元。

由以上可以看出经过炼钢厂全体员工的努力,炼钢厂设备管理工作日臻完善。为实现20xx年全年设备完好率提供了坚实基础。

三、降本增效:

1、做好修旧利废工作,如:修复十二米软水泵2台、粗颗粒机一台,钢渣车减速机17台、龙门钩衬板16副、烤包器盖子2个,并多次对钢包包壳、包底和耳轴及挡圈进行了焊补,全年修旧利废累计为公司节约资金99.33万元。

2、提高备件自制能力,全年自制混铁炉兑铁口17件、制作1#、2#结晶器盖板24块、焊制1#、2#机中包摆槽27个、改制165×280/R7引锭头3件,节省了大量外购资金。

3、新增合金烘烤炉项目,根据现有材料情况制作合金料斗。料斗支架需用H型钢,而公司库房无此种钢材,制作人员用钢板自行焊接,共用δ=12mm的锰钢板10吨。为了节约材料,少用钢板,机修车间组织钳工在公司购买的废钢中捡回18#和16#槽钢约1.2吨,分别用在支架的横梁和支柱上。两个料斗和支架的制作,公司未专项购买任何材料,为公司节约了一定的资金。

四、技术改造

1、全年完成技改项目8项,主要项目如下:

1)混铁炉加返矿项目

为了降低钢铁料消耗,向混铁炉铁水包内加入返矿,为此炼钢厂增加了相应的设备。在混铁炉西侧平台下面挖地坑深2200mm,并做了提升机机架及大料斗支架立柱基础;机架内提升机导轨上部做成适于料斗车翻车形式,机架上部设维护平台及定滑轮机构。机架东侧在6米平台上增加3.6米平台,上面布置小料斗、插板阀、振动筛及溜管,地坑西侧安装大料斗高2.5米,大料斗下安装扇形阀卸

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料,机架上部安装定滑轮,提升机驱动装置布置在机架西侧6米平台上。并且全部项目包括电控、仪表系统都是炼钢厂自主设计、安装、调试完成的。通过向混铁炉铁水包内加入返矿,钢铁料消耗降低15Kg/吨钢,极大的节约了炼钢的成本。

2)1#炉除尘系统改造

1#炉除尘系统自20xx年7月以来效果一直不好,长期制约了转炉的生产和环境的保护工作,除尘系统及除尘管道堵塞严重。平均每个月要停炉清理除尘管道内的污泥两次,成为制约炼钢厂生产的“瓶颈”。针对系统存在的问题,炼钢厂经分析认为是系统冷却水量小、水的雾化效果不理想导致除尘系统效果差是主要原因,对此制定了改进方案,首先对一文喷淋塔环形管的喷嘴改用汽雾喷枪,以达到水的雾化效果;二是在喷淋塔的下部和二文重砣的上部分别改换了三个孔径为50mm的螺旋喷头以增大水量并防止喷头堵塞;三是提高转炉浊环水的流量,由原来的一台泵改为现在的两台水泵供水,流量由原来的130m?/h增加到206m?/h,通过以上改造目前1#炉的除尘效果有了明显改善。自12月6日检修改造以来,1#炉没有因除尘问题而受到影响,消除了每月清管道污泥的困扰。

3)二次除尘风机高压变频改造

炼钢厂转炉、混铁炉二次除尘系统原来采用液力偶合器调速,未采用目前先进的高压变频器调速节电技术,在日常生产和检修中不能实现低速和高速的自动控制转换,始终保持高速运转,往往导致大量电能消耗,鉴于以上情况,对转炉、混铁炉二次除尘系统进行了高压变频器调速节电项目改造。改造内容:增加10KV高压变频器系统及配套设备2套 (转炉除尘电机:1250KW 10KV 746r/min,混铁炉除尘电机:355KW 10KV 746r/min)并在1#转炉二次除尘烟道两分支管(尺寸1150×1150)及2#转炉二次除尘总烟道(尺寸2000×1800)增加三件自动控制切断阀。通过改造实现了转炉、混铁炉二次除尘风机高、低速自动转换控制,大大

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降低电能消耗,保证除尘效果良好。

4)大车轨道压板垫层改造

翻渣跨大车轨道原设计有20-50毫米的混凝土垫层,由于使用天车游摆磕碰渣盘,导致大车轨道垫层疏松,垫层部分混凝土粉碎下沉,致使轨道压板不起作用,轨道松动摇摆,给大车安全运行构成威胁,炼钢厂集思广益,将疏松粉碎的垫层铲除,采用不同厚度的废旧钢板切割成260×450mm364块,利用12月6-7日检修的机会将翻渣跨露天(磕盘区)有问题的部分进行改造更换,共使用钢板164块,改造后的轨道消除了轨道松动摇摆的安全隐患,天车运行可靠了,维护工作量也减少了。

5)连铸净、浊环水系统改造

针对连铸净环和浊环系统回水管流量减小的问题,炼钢厂组织相关人员对问题进行了排查。检查发现管道上原设计的止回阀、截止阀因长久使用后,排水不畅,形成阻力。通过分析、论证,减掉2个阀门,只开一台水泵就可满足生产工艺的要求, 分别将两连铸机的160KW电机停用一台,仅此一项每月可节约电费10.36万元。与此同时连铸浊环水冷却塔风机变频改造,每月节约电费5760元。

五、存在的不足:

1、设备故障停机方面:8月份2#连铸机因氧枪提不动停机73分钟,经排查为电气系统出现问题,炼钢厂及时进行了维修并于事后制定了相应预防措施,杜绝此类事故的再次发生。

2、设备点巡检方面:11月30日,由于浇注跨0#天车电气故障导致1#机停机事故。为此,天车车间对此次事故原因做了认真分析,为避免今后再发生类似事故,制定了一系列防范措施:首先要加强对电气备件的点巡检维护,定期(18天)开盖检查联动控制台齿轮间隙,发现隐患计划检修时必须更换。其次工作中发现控制器有“犯卡”现象时及时安排停车维护修理。最后就是天车工操作过程

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中,发现异常情况及时报告,在隐患没有排除前,严禁“带病工作”以确保安全生产

3、备件质量方面:3月份1#机因1#水泵房水泵金属软连接爆裂漏水停机137分钟,2#连铸机使用的DN125金属软管也因质量问题多次出现爆裂,这说明备件采购质量上仍需加强,确保不影响生产发生事故。

4、工伤事故方面:20xx年炼钢厂共发生2起微伤事故,一个是操作工在独立作业时,因违反操作规程,造成手指挤伤,另一个是钳工在更换轨道时,安全意识不强,将手指压伤,反映出了平常安全教育管理工作的力度不够。在今后的工作中,要引以为戒,杜绝此类事故。

5、设备维护方面:4月18日,2#机二冷抽蒸汽风机轴箱砼基础碎裂造成风机停运8天,给生产造成一定影响,此次事故虽然未造成停机,但暴露出在日常设备维护中存在盲点,在今后的工作中要更加细化。

六、20xx年设备管理规划

1、根据公司安排,做好20xx年大修的各项准备工作,保证大修按时、按质、按量完成。并且结合大修安排好设备改造工作。使设备的综合性能得到全面提升。计划20xx年大修主要项目11项,设备改造项目13项。转炉方面更换1#、2#炉转炉炉帽、烟罩更换,且两座转炉进行扩容改造,转炉煤气回收增加煤气柜,连铸大包连浇小车回转台增设电子称量装置,1#机进行冷床改造等,对设备进行一系列的改造工作,为20xx年生产打下坚实的基础。

2、以安全工作为重点,不断完善安全环保设备,加强安全教育,让员工有一个更好、更安全的工作环境。

3、加强设备的管理工作,特别是特种设备的管理。加大本厂及各车间内部设备自查力度,使炼钢厂的设备管理工作更上一层楼。

4、随着生产的顺利进行,设备的维护、保养工作更加重要,设备作业率直接

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关系到产量的完成,因此要继续加强对设备点检、润滑等日常维护保养的监督、检查力度,及时发现问题、解决问题,利用一切停机机会对在线设备进行维护,将设备隐患消灭于萌芽状态。

5、严格备品备件及各种机物料的入库和出库的管理。加大备品备件的质量验收工作。做到不合理的计划不上报,不合理的消耗不出库,不合格的备件坚决不入库,把机物料的消耗严格控制在计划以内,同时做好各种能源消耗的统计分析工作。

6、组织各车间继续大力开展小改小革、修旧利废活动,把此项活动纳入到日常工作,不忘“降本增效”方针,坚持“利旧、回收”原则。

7、本着全面提高员工技能水平、综合素质的原则,组织好全体维修工的技能培训、比武工作,为今后各项生产任务的完成奠定坚实的基础。

8、严格遵守公司各项规章制度,尤其是廉政建设制度。从备件供应到工程施工,坚决做到不吃客户一顿饭,不抽客户一包烟,维护好公司利益及形象。

总之,20xx年我们将持之以恒地做好设备维护、改造、修旧利废工作,加大机物料的管控力度,恪尽职守、爱岗敬业,继续发扬炼钢人艰苦奋斗、能打硬仗的优良传统,尽心竭力,为奥宇公司的发展、壮大奉献出炼钢人的一份力量。

炼钢厂

20xx年1月3日

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第二篇:20xx年进出口三部工作总结

美国金融危机爆发以来,全球经济大幅减速,陷入衰退的危局中,受此影响,欧美等发达国家纷纷减少对我国产品的进口。另外再加我国人民币汇率不断升值和国内劳动力成本的连续上升,这些都给外贸出口企业带来了极大的冲击和挑战。在这严峻的形势下,我们将迎来了新的一年。在20xx年里,我们要把“开拓市场增加自营,优化服务稳住代理,加强管理提高效益”作为我部的工作重点,着重抓好以下几点:

一. 把扩大自营出口的份额作为工作中心

扩大自营出口是提高经济效益的重要途径,在20xx年里,我部要加大开发自营的力度。在巩固现有客户和出口量的基础上,再发展一些新客户,开拓一些新产品,将明年的自营出口量增加100万美元。努力提高经济效益。

二. 优化服务意识,稳住代理出口量

代理出口是我部营业利润的主要来源。由于明年国际市场会发生震荡,客户会有变动,代理出口额也会发生波动。在20xx年里,我部要对现有客户进行梳理。做到扶植大客户,开发有潜能的客户;优化服务意识,提高服务质量;为了规避风险,对一些操作不规范的客户进行梳理调整。争取使我部的代理出口额维持在20xx年的水平上。

三. 积极开发进口业务拓展进出口领域

进口业务是我们比较短缺的领域,这几年一直起伏不定,没有 大的突破。为了扩大进出口业务量,明年要在进口业务开发上下一定的功夫。在保持原有客户的基础上,积极稳妥地开发新客户。

四. 完善内部管理在增收节支中创效益

在20xx年的基础上,进一步完善内部管理。在贸易业务中加快资金流转,节约流转费用和资金占用费;提高业务操作效率,减少业务费用;加强合同管理,杜绝操作失误的损失。

在20xx年我们要抓好以上几项工作,力争完成我部的经营利润目标。

进 出 口 三 部 20xx -10 -31

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