铁程管-04
专项施工方案报审表
工程名称:新建向莆铁路 施工标段:XPFJ-10 编号:
新建铁路向莆线永泰至莆田段路基工程FJ-10标
改良土试验段施工总结
编制:
复核:
审批:
中铁二十三局集团向莆铁路FJ-10标指挥部
二O##年十二月
改良土试验段施工总结
一、编制依据
1、设计文件:DK513+950.00~DK514+184.00路基工点设计图《向莆施图(路)-9》;
2、规范标准:路基工程设计详图集《向莆图集施(路)》、《铁路路基工程施工质量验收标准》JB10414-20##、《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》铁建设【2004】8号、《客货共线铁路路基工程施工技术指南》(TZ202-2008)。
3、向莆铁路FJ-10标施工组织设计。
4、我单位施工能力及现场实际情况。
二、工程概况
试验段试验段施工部位为DK514+145~DK514+178段,长度为33m,属于区间路基,改良土试验段平均填筑厚度约1.0m。
三、改良土试验段的压实标准
基床底层改良土采用场拌法,改良土指标为掺入5%水泥,28天临期的无侧限抗压强度不小于80Kpa,饱和无侧限抗压强度不小于600Kpa,饱和试验试样的浸水时间不少于48小时。
压实密度见下表
四、试验段主要施工机械及试验检测设备
施 工 机 械 及 试 验 检 测 设 备
试验检测设备
五、主要施工及试验检测人员
1.施工管理组织机构
根据本试验段工程施工的特点,路基工区成立了由工区经理、技术负责人、试验负责人组成的管理层,下设工程技术部、核算部、物资设备部、安全质量环保部、计划财务部及综合办公室等职能部门,试验室委派专人负责路基工程试验检测,责任落实到人,在工区经理和技术负责人领导下开展各项工作。
主要组织机构及人员配置
2.施工队伍组织
根据本段试验段施工特点,安排 1个改良土运输队,1个机械拌合队,1个推平碾压队施工。运输队负责将挖方段的填料运输至稳定土拌和站,再把拌合后的改良土运至换填地段;机械拌合队负责把运来的填料与水泥按照配合比拌合均匀;推平碾压队负责路基摊铺、平整、碾压。
六、填料料源生产及填料技术指标
1、原材料
本试验段填筑材料为改良土,经筛分试验分析,其质量符合设计要求。填筑前对运至现场的填料进行抽样检验。各种材料经检验合格报监理工程师确认并同意使用,可用于试验段的填筑施工。
七、试验实施过程及工艺参数
1、测量放线
在原地面碾压完成后,放样出试验段的边桩线、坡脚线,每侧加宽50cm。边桩每隔5m设置一个,并用Φ12钢筋头做以标记。钢筋头插入地下不少于10cm,长度为70cm,用红白油漆每10cm划分为段。试验段横向间距不大于30m、纵向每5m埋设钢筋头,根据虚铺厚度挂线进行控制。
2、基地处理
本试验段无特殊地基处理,清除原地面杂草,杂物及建筑、生活垃圾,采用20JC-1振动压路机碾压,经试验检测合格后开始分层填筑路基。(附地基承载力试验检测资料)
3、填料运输
改良土运输车辆按照每车21m3计算,在挖方段采用挖掘机挖装,运至稳定土拌和站,经拌合后的改良土再运至施工地段。车辆进出场地按照既定的行走路线行驶,严禁任意调转、倒车。
4、摊铺平整
运输车辆运输改良土到位后专人指挥卸载。分层填筑时,虚铺厚度按35cm确定,虚铺厚度采用挂线控制,根据自卸车的车型和规格,通过计算每车填筑在试验段内的摊铺面积,确定堆放密度。均匀地把填料摊铺在试验段施工断面上,确保填料压实厚度不大于30cm。摊铺在倒土进行到一半时开始,采用推土机进行摊铺,根据摊平后平整情况及时用人工对边角处进行补料,确保摊铺厚度均匀平整。
5、洒水、晾晒
经试验检测填料最优含水率为9.6%,在最优含水率范围内,不需洒水晾晒,可直接碾压。
6、碾压
碾压设备采用20T压路机,碾压时遵循先静压、再振动碾压和最后静压的原则。经压实度检测的结果不稳定,在试验段施工过程中进行了碾压方法的调整。
DK514+145~DK514+178段改良土路堤试验结果:
7、检测
K30的检测:按照试验要求对改良土试验段进行试验检测,试验段每压实层抽样检测4点。
检测数据:
(1)检测内容:压实后进行K30、Evd的检测
检测结果
整理结果:
K30检测6点,检测结果 96~98之间,最小值大于95% 合格;(试验报告编号:SYD-20##-004)Evd检测4点,检测结果 48.3-50.2之间,最小值48.3≥40 合格;(试验报告编号:SYD-20##-001)
8、改良试验段的修整
试验段每填筑一层后,根据验收规范,严格控制其中线、边坡位置及高程。人工配合平地机、压路机等进行整平整修作业。作业面成型后必须达到验收规范及技术要求。
八、施工中的质量控制措施
1、质量控制措施
(1)原材料
原料必须经试验分析,其质量应符合设计要求。填筑时应对运至现场的填料进行抽样检验。各种填料经检验合格报监理工程师确认并同意使用,方可用于施工。
(3)严格控制填料的松铺厚度,保证填料压实厚度不大于30cm,松铺厚度检查每层检查不少于3点。
(4)碾压应全断面进行碾压,碾压过程中如果出现“弹簧”、松散、起皮,应及时检查出原因并进行处理使其达到质量要求。
九、改良土试验段试验段填筑施工结论
1、改良土材料用量控制
采用最大干密度为1.87 g/m3,最优含水量在9.6%的土为试验段填筑的最佳原材料
2、机械摊铺的松铺系数
根据以往施工经验,估计松铺系数约1.42,为确保压实后填层厚度≤30cm,初步确定虚铺厚度35cm,第一层、3遍、4遍后检测均不合格,碾压5遍后检测合格。
松铺厚度为35cm压实后平均厚度为28cm~29.5cm,能满足压实厚度≤30cm,碾压5遍后检测合格,压实厚度约28cm。
通过以上得出结论,控制填筑时的填筑指标,虚铺以35cm控制,压实5遍。为保证压实层后≤28cm,虚铺厚度最大不超过35cm,碾压6遍。改良土松铺系数为1.42--1.45。(附试验段填层压缩系数检测记录表)
3、压实度与含水量的关系
从压实度检测情况来看,凡接近最佳含水量的改良土,压实度增长快,压实效果好,凡含水量与最佳含水量差距越大的改良土,压实度增长慢,压实效果差。因此,路基改良土的含水量必须采取措施,使改良土含水量控制在最佳含水量9.6%进行碾压,有利于提高压实效果,同时也能减少压实遍数,以利于提高经济效益。
4、最佳经济的压实遍数
根据现场压实度跟踪检测的结果看来,改良土路基试验段试验的最佳经济压实遍数:虚铺厚度35cm时为6遍,其中一遍静压、1遍弱振、2遍强振、再是一遍静压。
5、机械组合
按填筑工序作业的要求,路基试验段施工机械有336挖掘机1台, 160推土机1台,160KVA 发电机一台,21T自卸车十台,一台,20JC-1振动压路机一台等配合人工进行高效组合,确保各种施工机械及人力资源均能发挥最佳效率,做到机械组合经济、高效。
根据以上试验结果,本试验段施工工艺及操作方法均能达到相关标准的规定要求,可以在我项目部管段内推广。
附件:试验检测资料
锦尚商业楼
一. 工程概况
1.本工程建筑面积为12134.48㎡,建筑占地面积4488.9㎡,框架剪力墙结构:1栋6层、地下室1层,建筑高度为28.400米,设计±0.000相当于绝对标高84.300m。地下室设计主要用作停车场,1-6层为商场,地下室-4.5m,一层高度5.9m,二~六层层高4.5m。屋面设计为上人层面,局部设计有楼梯间及电梯间。
2.本工程为桩基础、承台及筏板式箱形基础。预应力管桩基础,桩端持力层为强风化花岗岩层,设计桩长(桩顶标高至桩端长度约为20米),打桩时配合使用地质报告。单桩承载力为2300KN。桩承台设计为单桩承台,二桩承台、三桩承台及多桩承台,承台厚度分别1.0m、1.2m、1.5m、1.6m、2.0m,承台顶标高为-4.65m,消防集水井为-6.3m。
二. 施工情况
本工程于20xx年x月x日开始开挖地下室基坑土方,至20xx年x月x日完成,整个地下室土方一次性开挖,开挖至底板垫层底标高,再配以人工平整。地下室土方开挖完成后,开始预应力管桩施工,于20xx年x月x日完成管桩施工,共247根桩,施工工期38天。于20xx年x月x日完成整个地下室顶板砼浇捣,±0.00以下分部工程施工工期为185天。
在整个地下室施工期间,对于每个分项工程,项目部均严格按图
纸设计,施工规范要求,审批的施工组织设计,有关验收标准进行施工,监理、业主代表和质监站工作人员在现场工作当中,也给予了大力的支持与配合,跟踪检查和指导,整个施工过程还是非常顺利的。
管桩施工前,先进行了管桩试压,试压至设计标高时邀请了设计、勘探、建设单位、监理共同对岩样进行了鉴定确认,并对岩样进行了封存保管。在试桩顺利成桩后,才全面铺开预应力管桩施工。
三、检测情况
1.倾斜度:查施工记录,倾斜度均小于1%。
2.桩顶高程:用水准仪测量对涵身范围内10根桩的顶标高进行测量,标高分别为:-5.641、-5.575、-5.58、-5.491、-5.675、-5.58、-5.595、-5.451、-5.491、-5.649。设计标高为:-5.55m,因此,桩顶高程均符合设计要求。
3.静载试验:详见试验报告。
在确认桩基合格后,紧接着开始底板施工,整个地下室以两个后浇带为界,划分成三个水平施工段,每道分项施工工序完成后,均由班组自检,项目部检查后,报监理、业主检查验收,合格后才进行下道工序的施工作业。在施工人防区时,人防监理、分管人防工程的质监站均对各分项隐蔽工程进行了验收。
在施工地下室顶板时,对于模板的支撑体系,项目部编制了专项施工方案,并报送了专家组认证、监理审批。施工过程中严格按方案施工搭设,砼浇捣前,也邀请了专家来现场查看指导,确认安全后,才浇捣砼。
四.材料情况
基础砼均采用商品砼浇灌,钢筋材料进场后,由监理见证取样送检,检测结果均合格,每个部位的砼均制作了砼试块,检测结果均合格,基础所使用的材料均具有出厂合格证,二次送检合格报告,本基础分部共有材料检验试验如下:
1. 钢筋进场1批次共3种规格共计150吨共送检3组与标
准的每种规格60T/批一组送检要求相符合,送检检验结
果全部合格,检验报告3份,合格证3份。
2. 混凝土抗渗报告2份与送检标准同一配合比同一强度为
一批次要求相符合,混凝土抗压强度检验报告9份与送
检标准同一配合比同一强度为一批次要求相符合。
资料方面,项目部在施工过程当中,均及时进行了完善,并报送了监理审批。各施工管理资料,质量验评资料,质量保证资料都齐备。
经项目部自检,本工程基础分部工程,质量自评为合格。
深圳国富建设有限公司
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