设备检修及试运行情况分析报告

小石坪电站设备检修及试运行情况分析报告

郝燕林

由于设备老化加上年久失修,我站今年设备故障频传,严重影响我站的安全生产工作。为了彻底搞好设备检修,确保所有设备均能正常工作,我站在公司的大力支持下,于2月25日至3月2日对2#水轮机组的发电机主轴进行了大修;3月25日至4月12日对1#水轮机组发电机进行了技术改造。现1、2#机组均已投入运行,现将设备损毁原因、检修情况及检修后的试运行情况分析报告如下:

一、2#水轮发电机组发电机主轴

(一)2#发电机主轴损坏经过、情况及原因

1、经过:我站的2#发电机在2月20日凌晨两点左右完成328轴承的更换,在更换过程过程中发现主轴较以往有所变小,经简单处理后按照检修规程更换了328轴承,并将机组投入试运行。试运行过程中轴承出现声音大、震动大、温度高等情况。2月21日凌晨4点左右停机。

2、损坏情况:撤发电机前端盖,发现328轴承内圈断裂、滚珠圈损坏、主轴原磨损而相套的套及主轴,磨坏。

3、事故分析:3月22日,公司卢德敏经理在得到我站的报告后,

立即从巫山赶到我站,和电站检修人员一起仔细对2#发电机损坏情况进

行了全面检查,并对事故原因进行了全面分析,得出以下结论:经检查

328轴承发现断裂处原有裂痕、8个滚珠有4个有多处破痕,存在严重的

产品质量问题。另外,发电机前端盖328轴承盒和主轴原磨损而所镶套

的套与主轴同心度精度不够。安装发电机时与水轮机主轴同心度偏差

大,是造成事故的原因。对存在的异常情况没有及时地进行处理是事

故扩大的主要原因。并在现场确定了先车轴后镶套,最后再车所镶上

的套的检修方案。

(二)、检修过程

32325在巫山、宜昌两地组织检修材料及工具。并在

巫山加工了一个内径¢133.5㎜,外径¢145㎜,长70㎜的无缝钢管

套;还在三溪火电厂借了车床刀架、车刀等检修工具。

326,公司李贤柱经理、卢德敏经理 一行赶到我站,指导

我站2#发电机主轴的修复工作。

     在赶到工作现场后,首先将发电机的风叶卸掉,然后将经过加热

后的发电机端连轴器上在发电机主轴上,待发电机连轴器冷后,将发

电机吊装原安装位置,并用百分表、水平仪、塞尺等工具对发电机主

轴进行找正,当确认发电机的同心度已达要求时,上好发电机地脚螺

丝及连轴器的连接螺丝并上好简易车刀架;在车刀架上好后,用百分表检验车刀

是否与发电机主轴平行。以上工作均结束以后,开启水轮机高压闸阀让

发电机缓慢匀速转动,转速控制在100n/min­—180 n/min之间。要求将


图1  正在对发电机找中心            图2  正在进行第一次车主轴

发电机原主轴用车刀精加工至比¢133.5㎜大10至15丝。但由于初次加工

经验欠缺,导致主轴上有三道到痕,一道粗细ф133.5-133.2㎜,二道有

ф133.5-133.1㎜,三道ф133.3-129.9㎜。也因为如此我们在巫山加工的内

径¢133.5㎜备用套就无法使用。只好到巫山进行第二次加工,这一次加工的

轴套为100×内¢133.32㎜—133.52㎜(外径¢145㎜)。将轴套加热后迅速

的将其套到规定位置。用电焊将其焊牢(见图三),然后再次将发电机连轴器

上好并用先前一样的方法找中心,在找好中心后继续进行车轴的工作这次要

求比上次要求更高:1、要求经过加工的轴必须光滑,不能像第一次加工那样

粗糙;2、加工精度必须提高,必须把主轴的直径控制在¢140.1㎜至¢140.2

㎜之间。这就要求我们必须更好的控制发电机的转速以及车轴是的进刀量。


图三  镶套并焊好后的主轴                图四  公司领导亲临现场指导

    3月1日镶套后的主轴经过车、磨等多道工序终于圆满完成。经测量8点

4对,发电机主轴的外径分别为ф139.98  ф140.06 ф 140.12  ф140.16,

将加热328轴承后套入主轴,并按正常程序进行装配。

   (三)、试运行情况

     经过大家共同努力,3月2日凌晨1点机组投入空载运行,发电机轴承

发热较重,声音较大,振动较小;早上8时加负荷至200KW,当晚20点加

负荷至400KW运行均较稳定。几日后加负荷至430KW,振动,温度、声音都

有所下降。设备恢复正常运行。现2#机组出力可达480KW,运行均为正常。

     二、1#水轮机组发电机技改

      (一)1#发电机主轴损坏情况及原因

     3月27日早上7点,我站按调度命令加负荷运行,加负荷后经检查运

行正常,7点30分,发电机轴承突然出现高温,轴承声音也随即增大,轴承

盒出现冒烟现象,机房运行人员和在站负责人立即将1#机组停机。并马上报

告公司相关负责人。14点30分,公司分管设备的卢德敏经理一行赶到电站,

在询问当时上班人员一些具体情况后,和电站检修人员一起对事故现场进行

了仔细检查,检查发现:328轴承滚珠夹严重变形,内圈高温后变形;发电

机主轴较热;破坏328轴承检查,轴承并无质量问题;用500㎜游标卡尺测

量主轴圆度粗处为ф139.98㎜,两边、细处为ф139.95㎜,轴承盒内圆ф300

处也有严重的磨损;以主轴328轴承内端为参考点检测磨损处,发现不同心

严重,相差1—1.5㎜。

卢经理还和电站检修人员一道对这次事故原因进行了分析,并得出以下

结论:由于以前经常反复撤装328轴承,发电机主轴经过磨损严重变细,现

场修复多次又造成同心度发生大的偏移;运行时轴承向飞轮方向发生位移造

成328轴承与发电机主轴内侧止口发生摩擦,产生铁屑,代入328轴承,造成轴承磨损,油温升高,磨损进而加剧,从而造成此次事故。

(二)、检修方案

卢经理在与电站检修人员座谈后确定了两种检修方案:1、返回原厂

维修发电机主轴,技改前轴承盒为双轴承(328加46328)。2、现场对磨损

的发电机主轴用电焊进行堆焊,用磨光机、锉刀、砂纸进行打磨加工,控制

圆度和同心度,在宜昌或重庆加工轴承盒。以上两种方案,第一种可靠性更

高,第二种时间最短,我站力主用第一种方案,最后经公司研究决定用第一

种方案。

(三)、检修过程

20##年3月29日,公司就此次发电机返厂技改与重庆新东方电机有限

公司就技改时间、技改的可靠性、技改的价格进行了联系,并达成了初步协

议。

3月30日—3月31日电站组织人员将发电机从机房运到本站办公楼前的

空地,并用三脚架和手拉葫芦将发电机吊装上运往巫山的方圆汽车上。3月31

晚吊装上运往重庆的长途货车,4月2日18点发电机运抵重庆新东方电机有

限公司,开始了正式的技改检修工作。


图五  发电机转子抽出后的情况          图六 整修前的发电机定子

    在重庆新东方电机有限责任公司发电机一共进行了以下几项工作:

1、将发电机抽心,并清洗发电机定子线圈,同时进行烘干和绝缘

处理;

2、将发电机主轴进行镶套及精加工(见图七),加工轴承紧固螺

母;

   3、将前轴承由单轴承(328)改成46328(实际上最好使用66328

轴承)和32328轴承;发电机后轴承由32326改为42326,以承受46328

(66328)损坏后推力反向串动;

      4、对发电机定子引出线的接线端子进行处理。

     以上几项工作完成后将发电机组装完好,完成以上工作,4月8日

21点装上返回巫山的长途货车。

    

图七  镶套并加工好的发电机主轴        图八  技改后的发电机前轴承布置情况

     4月9日运送发电机的货车抵达巫山,4月10日下午14:30,发电

机吊装上运往电站的方圆货车上,晚间21:30发电机运抵本站,电站组

织人员下车。

4月11日,电站组织人力将发电机迅速搬移至机房并在当晚20点安装结束,设备投入空转,空转时温度较低,震动较小;22点将发电机启励,电压、频率均达额定值,发电机前轴承发热较快,用手试摸,感觉烫手,立即转入空转状态,温度下降。4月12日7:30重新启励,感觉温度较昨日有所下降,震动没变,用并网灯核实


图九  检修人员正在平移发电机            图十  发电机已吊移至机房外

发电机出线相序,发现A、B两相接反,重新接线后相序正常,12点与系统并网,加负荷200KW运行,温度较高,震动小;18:30加负荷至300KW,温度较高,震动小。4月15日负荷300,温度达55℃,报告公司分管领导;4月18日,负荷350KW温度达58℃,4月21日,负荷400时温度62℃,负荷280KW温度达58℃;负荷200KW时温度65℃;4月25日负荷400KW温度70℃,负荷200KW温度只有55℃。针对这种情况,我站要求运行人员多检查,多记录,至少每半小时检查一次,一小时抄一次表(温度)。

20##年4 月15日

 

第二篇:设备效率运行情况分析报告

设备效率运行情况分析、总结报告

为了进一步提升我项目部设备管理水平,确保完成掘进生产任务,我项目部召开专题会议,分析、总结 加强设备运行的管理:使用、维修、保养,提高设备利用率、完好率和生产效率。具体情况如下:

一、 设备运行情况分析:

对于设备老化情况较严重的设备S100A掘进机、P-60B耙斗机,在日常工作中即投入大量人员,加强了对设备的维护保养工作,S100A机组自2015年初全面更换老化油管,减少机组因爆油管而影响掘进生产,尽最大力量保证设备基本平稳运行,提高设备运行效率,为项目部创造良好效益打下了坚实的基础。

二、设备使用情况分析

我项目部自2014年掘进工程施工陆续向西翼转移,回撤部分设备升井存放到车间进行检修维护,以便随后几个月投入到西翼工程施工中去,从使用效率上分析偏低,经项目部开会研究决定,将暂时不用的设备3台JD-40型调度绞车、2台局部通风机进行维修完好后,已返回机电科。现正在维修耙矸机、风机开关等设备,待维修完好后将陆续返回机电科,从根本上提高设备的使用效率。

三、新增设备运行状况分析

由于我项目部西翼掘进工作面,施工距离越来越远,2015年我项目从机电科新租赁2条DSJ-800带式输送机,作为施工出货用,减轻工人工作强度,同时解决因副井运送综采支架,无法运送货、料的问题,大大提高了工作效率,

四、 事故防范和设备管理建议:

1 加强设备的巡检。对老化元器件进行更换。通过定时巡检,及时发现设备运行中的隐患,减少故障停机次数。

2 对于每台设备何时投用,何时保养、更换备件等信息全方面监控。

3 由于计划走公司集采,建议增加部分应急备件的储备。我项目部设备使用年限较长,设备出现故障的机率相对较高。为防止关键设备故障后缺乏备件而导致无法及时修复,建议增加部分应急备件的储备。

4 加设专业的设备管理人员,提升设备管理水平。

总结

在以后工作中我项目部,将继续加强生产设备的管理,确保生产平稳运行,为项目部创造更好的效益。

矿建驻敏东一矿项目部

20XX-4-13

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