设备改造报告

设备改造报告

中国人民银行158空调工程,因设备运行年代久远,设备及附件腐蚀损害严重,大大影响了设备的运行效果,所以对原有空调设备进行更新改造。

20xx年10月31日

 

第二篇:设备工装改造报告

设备工装改造报告

一、目的:

为了满足增加产量或加工要求,对设备的容量、功率、体积和形状的加大或改变。改装能够充分利用现有条件,减少新设备的购置,提高生产率,节省投资。

二、改造项目:

1.七氟桶体点焊设备改造

改造前,直径610mm筒体无法进入点装设备滑道,无法用点装设备进行点焊,只能用扒购子两边钩着,对正找齐进行试焊,效率低下,质量差,用人多。改造后,将点装工装的高度加高了150mm,宽度方向使用气焊割出适应610mm筒体的弧形缺口,这样就保证了直径610mm筒体可顺利进入点装设备进行点装,既提高了工作效率又保证了产品质量。

2.瓶体对装设备改造

改善前,没使用平面托板进行消防瓶的插拔工作,不易对中,对装一个筒体需要半小时,效率低下。直径610mm的瓶子将近500斤,人工上下活儿既慢又不安全,容易出现砸伤。3个人一天只能对装15支左右直径610mm的瓶子,造成了极大的人员浪费。改善后,使用三爪卡盘,制作专用卡爪用于对装,由于卡爪可有效的适应封头弧面,更易使封头与筒体对中,对装时间可缩短一半。加装液压托瓶装置,降低了工人的劳动强度。达到了2人一天对装30只左右,大大提高了生产效率。

3.双头环缝焊机设备改造

改善前,由于焊枪太长,通过齿轮齿条传动调整焊枪到最大限位,也无法加工直径610mm的消防瓶。改善后,自制铜质焊枪,缩短了焊枪长度,再通过齿轮齿条传动调整焊枪到合适位置就能对直径610mm的筒体进行加工。

4.点装底座平台改造

改善前,进行底座点装找平时,要两三个人将近500斤的瓶子翻转并找平,费力费时,又不安全,严重影响了生产进度,底座水平度不能保证。改善后,只需一人就能将瓶子装入翻瓶系统,用电葫芦吊起,放到平台上,找平省力安全。生产效率大大提高了。

三、遗留问题

在点装直径610mm消防瓶底座工序时,电葫芦吊起翻瓶装置时,电葫芦摆动幅度过大,存在安全隐患,应尽快想办法解决。

四、通过以上四个项目的改造使我们公司有了加工直径610mm(及以下)消防

瓶的能力,进一步扩大了市场,这说明在以后的工作中,我们要勤于发现问题,解决问题,持续不断地改进工作方法和现有设备的企业经营理念。虽然改善的步伐是一小步一小步阶梯式的,但随着时间的演进,它会带来实质性的重大成果。

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