10kV高永线线损分析报告

10kV高永线1~8月线损分析报告

一、指标完成情况(不含由小城线供电数据)

截止到20xx年8月,10kV高永线累计完成购电量370.8万千瓦时,完成全年计划指标(627万千瓦时)的59%,累计完成售电量330.5万千瓦时,完成全年计划指标(560万千瓦时)的59%,累计损失电量为40.3万千瓦时,占全年计划指标(67万千瓦时)的60%,线损率为10.86%,比全年指标(10.69%)增长0.17个百分点,相对全年线损率指标计算多损失电量0.63万千瓦。

综合台区售电量完成售电量182万千瓦时,完成全年计划指标的69.8%,占1~8月总售电量的55%,低压损失电量为10.7万千瓦时,占1~8月总损失电量的26.6%。

二、线损分析

通过对今年1~8月分段及总体分析,本年2月、5月、7月、8月线损率较高,5月份线损率最高达14.94%,具体原因如下:

(一)分月分析

1、2月份由于提前发行核算,大部分采用估算电量,造成当月线损加大,但在3月份进行实抄后对总体损失没有影响。

2、5月份由于春检工作、农网改造、20个抽水站安装等计划性停电及线路故障频发,造成高永线小范围停电时间较长,使售电量缺失,一定程度上影响了当月线损。

3、抄表时间差问题,负荷突增造成7月损失加大。7月线损率相对6月环比增加2.34个百分点,增加损失电量为1.09万千瓦时, 12日为我所抄表例日,17日为公司抄表例日,经调查好再来米业于7月13日至16日晚间进行了生产加工,造成7月线损偏高。

4、受电网运行方式影响,7月24日10kV高永线由楼平线、辉发线转供,由于远距离供电,存在一定卡脖子现象,末端电压低,增加了线路损耗,导致8月线损高。

(二)总体分析

1、本年受取消二次发行影响,统计口径发生变化,造成本年10kV线损增高。

2、10kV高永线线径过细、供电半径过大造成线损高。10kV高永线线路总长为75.66公里,其中截面为35mm的细导线为61.1公里,占线路总长度的80%,最大供电半径达17.57公里。

3、负荷单一,用电时间集中造成损失大。高永线负荷以季度性排灌用电和居民生活用电为主,用电时间比较集中,季度性排灌用电主要集中在5~8月,但本年由于降水影响,季度性排灌用电量相对去年减少近两成。高永线辖区共有42个综合台区,1~8月低压售电量182万千瓦时,占1~8月总售电量的55%,损失电量为10.7万千瓦时,占1~8月总损失电量的26.6%,综合台区在用电低谷时段配电变压器基本处于轻载或空载状态,同时由于综合台区配变主要以30、50kVA居多(单相20kVA 2台、30kVA 18台、50kVA 132

台、80kVA 4台、100kVA 5台),用电高峰期经常出现过载现象,电压质量下降,变压器轻载及过载造成损失加大。

4、由于远距离供电,增加了线路损耗。10kV高永线前端5公里无负荷,负荷主要分布于线路中后端,电压质量偏低。

5、低压三相不平衡现象、线径过细、不合格表计造成损失加大。0.4kV配电网络结构以两线居多、四线较少,个别台区甚至没有四线线路,三相不平衡现象严重,同时导线线径以截面25mm为主,损耗较大,低压表计仍有一部分机械表及故障表未及时更换,也直接造成线损增加。

三、降损措施

(一)技术措施

1、加快配电线路改造工作,及早投入运行。

2、加快进行台区改造及户表改造工作。

3、更换过载变压器,使用低耗能变压器。

4、对10kV线路无功补偿装臵进行调整。

5、对三相负荷不平衡进行调整。

6、对随机、随器无功补偿装臵进行维修、更换及安装。

(二)管理措施

1、加大力度进行营业普查工作,具有针对性的开展抄表、核算、收费检查,确保按例日进行实抄,准确核算,杜绝估抄、漏抄、错钞现象的发生。

2、加强计量管理,对超期表计进行校验或轮换,及时淘汰不合格的老旧表计和故障表计。 2

3、加强反窃电检查工作,重点加强台区关口考核计量装臵的检查,杜绝台区窃电现象的发生。

4、积极发展负荷,增供扩销,鼓励用户多时段用电。

 

第二篇:10kv 线损分析报告

400V水泉子四社变线损分析报告书

一、计算方法及条件

为了更好利用理论线损来指导降损工作的开展,采用北京基准线科技有限公司的线损理论计算软件对水泉子四社变的20xx年2月份的运行进行了理论线损计算。本次计算采用电量法,计算温度为 20°C表计损失为0kWh。计算方法满足《导则》和《农电节电技术规格》。

本次计算的功率因数为0.8,负荷形状系数K为1.08。

二、计算结果分析

1)计算结果

10kv线损分析报告

2)计算结果分析

由上表可以看出,20xx年2月份的有功供电量为3000 kWh,售电量为2700 kWh,实际线损率为10%,理论线损率为0.94%,总损耗为28.34 kWh,其中导线损耗为28.34 kWh,占总损耗的100%,表计损耗为0 kWh,占总损耗的0%。

3)与历史数据比较

A 与去年同期数据进行比较分析

B 与计划值比较(这要求输入每个月的计划值)分析

三、问题表现

1)供电半径

本线路的供电半径为2900m。

2)瓶径导线(列出损耗高的5条导线)

10kv线损分析报告

上表列出的导线是线损率较大的几条线路,共损耗17.96KWH,占总损耗的63.37%。 3)负荷分布

本线路负荷分布不均,落差大,是造成线损率高的一个原因。 4)功率因数

本线路的功率因数为0.8,下表是功率因数与线损率的关系

10kv线损分析报告

10kv线损分析报告

5) 温度

温度对导线的电阻率有一定的影响,本线路的计算温度是20 ℃,下表是温度对线损率的影响。

10kv线损分析报告

10kv线损分析报告

四、降损分析

10kv线损分析报告

10kv线损分析报告

相关推荐