电容破损报告

电容破损报告

电容破损报告

LAB PDP-V3 电容破损改善报告

一、 改善前(改善原因):

接客户信息:PDP-V3产品,在电阻测试时:若C55处阻值偏小,

为C77 C79 C59三个并联电容某一个电容短路造成的,不良率在

10%。C55处的阻值要求:大于10欧。

二、问题分析:

根据客户信息,DIP8-7号DIP生产PDP-V3产品 900套,在此900

套上进行验证找到问题根源。

1. 取 100片待生产DIP 的板,分别在分板前/ 后进行阻值测试。

2.测试100 片,有一片电容阻值为 0 ,其它 99 片OK

3. 对98片PCB 分板后再做测试:有3 片电容短路。

注:失效元件与PCB的V-CUT距离有7MM,一般情况,元件与PCB距离大于3MM,基本上分板不会对元件造成损坏。

4.将以上4片不良品及部分阻值小的电容送实验室分析。实验室判定:一片分板前阻值偏小为其它不良造成阻值偏小。其它三片的元件为机械应力造 成元件失效。

电容破损报告

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根据以上信息:引起电容失效的原因为走刀分板机造 成。

三,改善对策:

1. 改变分板方向:把PCB元件面朝上分板,仍有不良。

2. 提高走刀速度,仍有不良。

3. 更改分板机上下刀距,减小分板时产生应力。问题解决。

如下 :

原来两刀间距为:0

现把两刀距调整为0.7MM(拼板分开的最大距离,若再增加两刀距

离,拼板/板边分不开,要再手动掰一下)

四.分享

PDP-V3的板厚为2.7MM,其V-CUT深约为1.35MM

当用走刀分板机分板时,可用增大上下刀距来减小分板引起的应力。特别是PCB较厚的板。

 

第二篇:10kv电容保护试验报告模板

高配室10kV电容器微机保护检定报告

单位:xx有限公司                 装设位置:A103柜 电容补偿(11DR)

一、  外观及绝缘检查

1.开关柜外观检查:

(1) 符合图纸要求值                                                 

(2) 各插件及其元器件的外观质量、焊接良好,芯片插接及位置良好       

(3) 各部件及切换开关、按钮、电源开关等固定良好、清洁、操作灵活

2.二次回路绝缘检查(用1000V摇表)

结论:                                                               合格

二、保护装置采样

1.电流采样:

2.电压采样

结论:                                                                     合格

三、保护装置校验

1.定值输入及失电保护功能:

按照保护校验规程方法,输入定值,断电1-2分钟后,定值保持写入正确。

2.作回路检验:

光电信号保护正常。

3.测量精度调整:

依次加入IA、IB、IC.UAB、UBC、UAC、U0交流额定值,查看显示值与输入值相符。

4.开关量输入检查:

进入开关量菜单,显示跳位、合位、复位按钮、控制回路断线状态,保护启动、手合、手跳,闭锁重合状态,改变以上开关量状态,相对应显示正确。

5.保护校验:

(1)速断保护:   定值I:8.7A          t:0S″

(2)过流保护:   定值I:4.5A           t:0.5S″

(5)低电压保护:   定值U:50V      t:1S″

(5)过电压保护:   定值U:105V      t:10S″

6.保护整组传动试验:

分别模拟电流速断、高压侧过流、保护故障,带开关传动,开关动作正确,信号正确。

7.传动试验:

(1)开关分,合正常。

(2)装置动作,控制回路断线,开关位置显示正确。

结论:                                                                    合格工作负责人:

工作班成员:

检验日期:20##-10-19

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