化肥有限公司锅炉烟气脱硫装置168小时测试报告说明

化肥有限公司锅炉烟气脱硫装置

168小时测试报告的说明

鉴于沧州正元锅炉烟气脱硫装置经整改,增设二级循环吸收段后运行正常,且经沧州市环境监测站2015年11月10对烟气自动监测验收比对监测结果为合格,经沧州正元化肥有限公司2015年19日批准,自2015年11月20日0:00至2015年11月27日0:00进行了168小时测试,依据技术协议中约定的验收表,对表中各项指标进行了测试,现就测试结果作如下说明:

1、 脱硫系统进口烟气SO2浓度,在900-5800mg/Nm3范围变化,放均能保证在小于等于50mg/Nm3。

2、 脱硫系统BMCR脱硫效率,进口SO2在设计范围内均能够达到

99.2%。此指标主要考虑在进口烟气SO2达到5800 mg/Nm3时,必须达到99.2%,才能保证烟气出口SO2均能保证在小于等于50mg/Nm3。

3、 脱硫系统出口NH3排放浓度,因无法测量,故未有此数据。 4、 烟气通过脱硫系统BMCR压降小于等于1500Pa,约1480Pa,

脱硫装置的运行对锅炉的运行未产生任何影响。

5、 脱硫系统BMCR耗电量,因脱硫装置没有有效的用量计量,但

通过对装置运行设备的额定功率和实际功率计算,装置的功率小于等于1460KW.H,约1360KW.H。

6、 脱硫系统BMCR耗水量,通过回收合成氨装置送来的冷凝液,

耗水量远小于32T/H,即使不回收冷凝液,实际水耗在25吨以下(测试时负荷)。

7、 氨利用率不小于98%,此值是通过氨肥比来进行反算,在氨肥

比达到3.8时,氨利用率方能达到98%。

8、 出口BMCR烟气带水量,因无测量装置,没有数据。

9、 脱硫系统BMCR耗汽量,脱硫装置副产硫酸铵,结晶过程采用

锅炉的烟气进行浓缩脱水,只是在烘干生产硫酸铵粉体时,采用蒸汽对空气加热,用热空气对硫酸铵晶体进行干燥,在满足干燥需要时最大耗汽量小于2.5T/h。

10、 BMCR硫酸铵产量,在满足脱硫要求的前提下,对副产品硫

酸铵晶体,从浓缩脱水、一级、二级旋流提浓、离心机脱水、振动流化床干燥、产品包装等,均能满足副产硫酸铵最大产能9t/h的要求。

11、 NOX保证脱除率,没有达到30%,实际值在15%-30%范围

内。目前烟气进脱硫塔装置NOX在100-200mg/Nm3左右,出口79-160 mg/Nm3。

12、 氨肥比,测试期间硫酸铵产量约356吨,用氨累计93吨,

氨肥比3.82。

13、 出口粉尘排放浓度,在锅炉烟气进口粉尘小于等于30

mg/Nm3,均能小于等于20 mg/Nm3。

14、 测试期间脱硫运行设备有:

化肥有限公司锅炉烟气脱硫装置168小时测试报告说明

化肥有限公司锅炉烟气脱硫装置168小时测试报告说明

15、 系统存在问题 A、 二级循环管道及管架有微振动和1个微漏点,因气温低,玻璃钢

不好施工,待春暖花开时处理,处理期间不影响生产;

B、 包装机的运行由另一家承包单位运行,存在着包装维护和管理的

问题,经常影响到干燥的正常操作。

C、 烟气中氮化化合物的组分(NO、NO2等)不同,对于采用氨法脱

硫工艺连带脱硝的效率,有较大影响,我公司20xx年在新疆广汇集团的四台600t/h锅炉氨法脱硫项目,能够达到30%的脱硝率,而在贵公司无法达到,只能达到20%左右,可能与此有关。若进口烟气氮氧化物超过143 mg/Nm3,即使达到30%的脱硝效率,也无法满足小于等于100 mg/Nm3的环保要求。

D、 在进口烟气粉尘小于30mg/Nm3下,出口烟气粉尘能够小于等于

20 mg/Nm3。若进口超过30 mg/Nm3,则无法达到。

2015年11月30日

化肥有限公司锅炉烟气脱硫装置168小时测试报告说明

 

第二篇:锅炉测试报告

锅 炉 热 工 试 验 报 告

锅炉测试报告

湖南省特种设备检测中心

年 月 日

锅 炉 热 工 试 验 报 告

1.任务及目的要求

根据《特种设备安全监察条例》的要求,受XXXXXX 公司的委托,湖南省特种设备检测中心于 年 月 日对该公司使用的 型锅炉(产品编号: )进行热工测试。

测试要求:根据中华人民共和国国务院第549号令,关于修改《特种设备安全监察条例》的决定已于20xx年1月24日颁布,并于20xx年5月1日正式实施。对高耗能的特种设备,按照国务院的规定实行节能审查和监管。国家质量监督检验检疫总局发布国质检特函〔2008〕264号文《关于推进高耗能特种设备节能监管工作的指导意见》,要求对所有在用工业锅炉实际运行能效状况进行普查,并客观记录相关数据。

测试目的:通过对锅炉热效率的测试,掌握在用锅炉的热效率和能耗情况,评介该锅炉是否满足设计及相关标准要求。

2.试验依据

a) GB/T10180-2003《工业锅炉热工性能试验规程》

b) 设计及相关标准要求。

3.项目概况

4.锅炉设计参数及实际燃料特性

锅炉设计相关参数见表1

实际燃料特性见表2

表1 锅炉设计基本参数

锅炉测试报告

锅炉测试报告

表2 实际燃料特性

5. 试验工况说明及结果分析

1. 试验条件

锅炉测试报告

本次热工测试在 XXXXX锅炉车间现场进行,测试期间锅炉运行正常,负荷稳定,燃烧良好。试验在锅炉正常运行状况下进行。

1.1本次试验以燃料低位发热量为基准。

1.2根据现场的实际情况,本次试验采用正、反平衡法来测定锅炉热效率。

2. 试验内容

年 月 日对本台锅炉进行了热工测试,试验共进行了2个试验工况。根据《工业锅炉热工性能试验规程(GB/T10180-2003)》的要求,2次试验测得的正、反平衡效率之差应不大于5%,2次试验测得的正平衡效率之差应不大于3%,2次试验测得的反平衡效率之差应不大于4%,最终结果取两个试验工况的平均值。

试验期间锅炉燃烧稳定,设备运行正常。试验期间各主要参数维持稳定。试验期间主要进行了以下项目的测量:

2.1 烟气成分分析:利用烟气分析仪测量空气预热器出口烟气中的RO2、O2 、CO含量,每15~20分钟进行一次分析。

2.2 排烟温度测量:

在省煤器出口烟道上用烟气分析仪上热电偶测量锅炉的排烟温度。

2.3 进行燃料取样分析:有输送皮带的锅炉在进料口前的输送皮带上取样,无输送皮带的在炉前煤斗或试验煤堆中取样,并进行燃料元素成份及低位发热量的分析。

2.4 飞灰取样:在尾部烟道气流稳定的适当直段处利用飞灰取样器进行取样,条件不允许的,也可在除尘器排灰口处进行取样,每个试验工况的灰样混合后缩分为一个分析样,进行飞灰可燃物含量分析。

2.5 炉渣取样:可从渣流中连续接取,或定期从渣槽(池、斗)内掏取,同时保证炉渣具有代表性,进行炉渣可燃物含量分析。

2.6 主参数测量:对锅炉蒸汽流量、汽温、汽压、给水温度、热风温度等主要运行参数进行记录,每15分钟记录一次。

试验结束后,对试验数据进行检查确认无误后,取算术平均值进行锅炉热效率计算,计算整理结果见表3,锅炉热效率测试结果汇总见表4。

3. 热工测试结果及建议

3.1 测试结果

锅炉在试验期间燃烧稳定,各主要参数能达到设计值要求,经测试和计算,本台锅炉在燃用煤时,锅炉正反平衡平均热效率为 %,两个工况排烟热损失分别为

3.2 建议

和 %,固体未完全燃烧热损失分别为 %和 %。湖南省特种设备检测中心 年 月 日

第 4 页 共 8 页 %

表3 锅炉热效率试验结果

锅炉测试报告

锅炉测试报告

锅炉测试报告

锅炉测试报告

表4 锅炉热效率测试结果汇总表

锅炉测试报告