自控系统调试工作报告

1. 由于AO输出口不稳定,喂料泵A模拟量的给定由PQW336改为PQW352,喂料泵B

模拟量的给定由PQW338改为PQW350.

2. 由于滤液泵的功率太小,控制方式由PID控制改为液位控制

3. 上位的传感器量程改为实际标定的传感器量程。

4. 因工况需要,上位组态画面的滤液泵手动控制启/停取消。

5. 因信号受变频器干扰,1#、2#尾矿底流泵信号线两头接地。

 

第二篇:测试组工作报告

上海图赢科技发展有限公司

Shanghai Twinjet Technology Development Co., Ltd.

测试组工作报告

测试组工作报告

测试组工作报告

相关推荐