配合变压器整改
生产部设备整改、检修报告
各位领导:
我公司S9-800KVA变压器3月29日通电,4月1日始新设备空载、卸载试运行,4月10日电炉升温,4月20日电炉进料,4月22日电炉出料。到现在为止,设备全线运行三个多月,历经试车-升温-调试-稳定-达产等阶段,生产各类产品700多吨。
生产过程中存在的主要问题是变压器容量太小。具体表现为:1.漏油两次(4月25日和5月3日);2.温升过快。气温较低时变压器还能勉强承受工作所需负荷,气温较高时,变压器温度很快达到80℃,不得不限制部分设备运行,严重影响车间的正常生产。其次还存在3#引风机振动大、除尘器配套减速机漏油等问题。
生产部计划的整改、检修项目如下:
1. 变压器增容改造;
2. 冷却循环水池连通;
3. 1#螺旋输送机四边加高200-300mm;
4. 检查2#、3#年有布袋;
5. 各设备润滑油更换或添加;
6. 设备螺丝、电器螺丝紧固;
7. 处理电炉中轴减速机漏油问题;
8. 增设空压机储气罐排水管道;
9. 打散机内腔钢衬、衬板等更换;
10. 2#仓库清理及硬化;
11. 所有布袋除尘器螺旋减速机更换密封圈;
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设备改造项目可行性报告
一、报告名称:
磨矿分级设备的升级改造
二、项目改造的背景和必要性:
公司自2006年3月投产以来,一直采用焦作群英机械厂生产的2TC—20∮2000型沉浸式双螺旋分级机,配合3.2*4.5m格子型球磨机形成一段闭路磨矿生产至今。
该螺旋分级机为九十年代前盛行的磨矿分级设备,其结构简单、分级面平稳、溢流量高、粒度细、维修操作方便、远行成本相对较低的优点,而被众多选矿厂青睐,但随着生产的不断深入,其技术条件,尤其是分级效率低、细粒级分级时溢流浓度太低,对选别指标不利等缺点,已不适用目前向指标要效益、向成本要生存、向精细化要管理的客观实际需要。
1、设备本身落后老化、修理费高:
由于该设备使用时间近七年之久,累计磨矿达1000万吨,上下支架及整体结构已疲劳老化,加之近年来分级细粒要求严格,返砂量已超过设计能力。2011年11月份中空轴已断裂修复两次,致使维护修理费用逐年提高,尤其下部支座及大小叶片,由于受其结构特性的影响,其传动部位一直在矿浆中浸没,轴承润滑维护极为不方便,正常生产每月至少两个外协修理(停机时间至少三个小时),年修理含材料费用高达30万元之多,月影响运转率不低于3个。
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﹡﹡公司
空压站技术改造项目
工程竣工验收报告
**公司
二○一○年六月
**
空压站技术改造项目工程
竣工验收报告编写人员名单
主 编:
编写人员:
目 录
一.企业基本情况... 1
二.项目建设依据... 2
1、规划及论证阶段... 2
2、可行性研究阶段... 2
三.工程概况、项目特点及主要建设内容... 2
1、工程概况... 2
2、项目特点介绍... 6
四.工程计划执行情况... 8
(一).工程概算、资金来源及资金到位情况... 8
1.概算批复情况... 8
2.资金来源及资金到位情况... 8
(二).投资控制与管理... 9
1.年度投资计划完成情况... 9
2.投资执行情况... - 8 -
3.投资控制采取的主要措施... - 8 -
(三).工程进度、工程质量、安全控制及管理... - 10 -
1.工程进度控制... - 10 -
2.工程质量管理及建设质量评价... - 11 -
3.安全控制及管理... - 12 -
五.生产准备、负荷试车及试生产、达产达标情况... - 13 -
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