C-101机组大修总结

C-101/CT-101二氧化碳压缩机组

大修总结

C-101/CT-101二氧化碳压缩机组,在20xx年的生产运行中,机组运行稳定,在20xx年x月x日,出现低压缸止推盘烧损事故,引起尿素系统停车,主要原因是油质太脏,油中存在大量油泥,存结在设备内部的各死点位置,在存结物过多而脱落时,会造成转子轴向位移增大,其次,如果油泥进入止推瓦,破坏油膜,造成烧瓦,也会出现转子轴向位增大。同时,压缩机二段出口有超温、超压现象。为了确保该机组在20xx年能长周期、满负荷运行。计划在20xx年年度大修时对该机组进行大修。

一、大修原因:

从20xx年一年的生产运行过程中,虽然C-101二氧化碳机组运行稳定,只发生了一次烧瓦故障,在设备运行中存在以下几点问题需要解决:

1、透平的回油管路排油出现突高突低的油位现象。

2、压缩机二段的微超温和超压现象。

3、机组的仪表探头(包括振动、温度和位移)故障太多,探头质量存在较大问题。

4、机组漏油点太多。

其次,由于委托锦州新锦化制造的新转子(高、低压缸转子)已到货,需要更换转子,将新转子投用,检测其性能是否符合要求。

二、机组故障处理情况

1、103-JLP低压缸振动值偏大故障处理。

在20xx年机组大修期间,对低压缸进行解体检查,发现各运行部件都没有严重的磨损痕迹,说明安装质量符合要求,低压缸的振动应是转子自身的不平衡造成,为此,将转子送成都中科技作低速动平衡试验。

2、分子筛粉化故障

在对103-JHP高压缸解体检查时,发现高压缸内部有许多分子筛颗粒,同时,高压缸转子叶轮上存在分子筛的粉尘,如下图所示。由于分子筛粉化问题,造成高压缸各级气封和浮环密封磨损严重,都已超标。其次,高压缸内的分子筛造成平衡鼓密封严重磨损,平

衡鼓表面也有磨损现象。由于原没有进行测绘,没有备件更换,而委托中科技机泵有限公司现场测绘,及时制作了一件平衡鼓密封更换。

由工艺组织对机组压缩机二段进口分离器中的分子筛进行更换,解决分子筛粉化故障。

103-JHP转子变色照片 103-JHP平衡鼓密封照片

3、机组仪表故障处理

由于在20xx年机组运行过程中,机组的大部份探头显示不准确,还有几支探头已损坏,原计划在20xx年底的大修过程中,对原派利斯探头进行更换,全部更换为本特立探头,但因仪表车间对探头更换一事没有作好方案,供应商也没有及时确定,造成探头整改一事迟迟不能确定,在10月份才与康吉森签订合同,供货周期又过长,在20xx年1

月份才能

交货,为此,在今年的大修中,不能对机组探头进行整改更换,而重新采购了另一厂家的探头,是否能用,还需在机组运行时进行检测。

4、机组泄漏点的处理

在20xx年的运行过程中,103JBT透平前轴承盖漏现象,是由于联轴器罩壳变形,中分面不平整造成,为此,在今年采用安治化工的斯可特液体橡胶进行密封,能保证此处不泄漏。

其次,103-JHP高压缸封头处漏气处理,原封头垫片是4.5mm,现改为5mm,增加了0.5mm厚度,现已安装,应能保证封头处不再出现漏气现象。

5、机组油冷却器更换情况

机组油系统油冷却器在20xx年x月份开始招标,11月x日才签订合同,制造交货工期需要2个月才能完成,因此,在今年大修中不能完成油冷却器的安装投用,只能在下次大修中更换。

三、机组的检修情况

于20xx年x月x日开始对103-J/JT合成气压缩机组进行大修,此次大修主要针对103-JBT中压透平和压缩机高、低压缸的解体检修,主要解决以上问题,确保实现明年的达标达产目标。

在大修前,主要针对高低压缸的打气量不足问题,由机动部主管技术人员对压缩机高低压缸气封、轴封和浮环密封间隙进行了调整,减少了气封的漏气量,增加压缩机的作功率。从检修过程中发现,分子筛粉化是造成103-J机组打气量不足的主要原因。 1、103-JBT中压透平大修情况:

103-JBT中压透平在20xx年的运行过程中,一直运行良好,没有出现任何异常情况,只是有局部漏油,由于该透平已经有2年没有经过大修检查,经研究讨论,才确定在今年大修中对103-JBT中压透平进行揭盖检查。于12月x日,103-JBT透平揭大盖检查,各级汽封用塞尺检查,都在标准范围内,从外观检查各级汽封梳齿,都没有磨损痕迹。对透平转子进行跳动检查和着色探伤检查,没有发现缺陷。在装配时,调整局部汽封的间隙,开始回装。

103-JBT中压透平的未级隔板冲刷穿孔,其原因是由于未级叶轮是水汽混合,容易造

成水击,因此在隔板上加了一圈防护板,穿孔位置就在防护正中,孔隙大约有5mm。如下图所示。

对以上隔板穿孔的修复,委托赤天化正泰公司出具方案进行补焊打磨处理。现已修复正常。

2、103-JLP低压缸的大修情况:

103-JLP低压缸在20xx年x月份大修后开车时,就发现低压缸后端振动较大,分析其原因,应是转子自身不平衡造成。在12月x日,对低压缸抽芯解体检查,检测各级气封和浮环密封间隙,都已超标,更换全部气封和浮环密封;将转子委托成都中科技机泵有限公司作动平衡,并着色检查,消除转子的不平衡因素。在转子运回后,开始按正常程序进行低压缸的装配。

3、103-JHP高压缸的大修情况:

由于103-J压缩机打气量不足,从而对压缩机高低压缸气封间隙都作了相应的调整。在12月x日,对JHP高压缸抽芯解体检查时,发现转子叶轮表面存留着大量的分子筛粉尘;高压缸各级气封都已严重磨损;平衡鼓气封也已严重磨损。更换全部气封、浮环密封和平衡鼓密封,对转子进行清洗检查,检测转子跳动,都符合标准要求。按正常大修装配程序进行装配。

4、103-J机组油系统大修情况:

于11月x日,因一段炉转化管裂纹漏气,全厂停车,对103-J机组油系统的主油泵透平进行了大修,更换了透平前后端的碳环密封和轴承。在12月大修中,将润滑油倒入备用油桶中,用板式滤油机对润滑油进行过虑。清洗油箱和污油收集器。

原计划更换油冷却器,因新油冷却器没有到货,没能完成,只对原油冷却器进行清洗。在下次机组大修时再更换。

三、机组大修后的遗留问题

虽然103-J/JT机组大修取得重大成果,但还存在一些故障和凝问,还需逐步妥善处理和分析故障原因。

1、103-J/JT机组的探头故障:

原计划今年大修对机组探头进行整改,由康吉森负责,所采用探头全部为本特立探头,但因到货时间为20xx年x月份,而此次大修在12月x日开始开车,为了不影响开车进度,变更为下次大修时再对机组探头作整改。于12月x日,由于103-JLP的振动和位移探头购回,经公司决定,更换JLP的探头,机修组织实施,配合仪表安装探头。

2、103-JAT高压透平漏汽故障:

原计划在机组停车前,除掉JAT透平保温,检查确认透平的漏点,但因一段炉转化管故障引起全厂紧急停车,没能对透平的漏点进行确认,同时,在此次大修中没计划对JAT透平大修,为此,在生产运行时,还可能出现JAT透平漏汽现象。由于漏汽量少,不影响透平的正常运行,取消了对JAT透平的漏点处理,计划下次大修时处理。

3、高压缸的第五级隔板裂纹故障:

103-JHP高压缸转子在20xx年x月份紧急停车时,发生转子返转,使转子向非工作面串动,因反推力过大,将止推盘锁紧螺母

扭松并将丝扣损坏,锁紧螺母脱落,第五级

转子距离隔板最近,使该级转子与隔板相磨

擦,损伤了第五级隔板,如右图所示。由于

无备件,而损伤部位不影响压缩机的气量,

可以继续使用有裂纹的隔板。但是,如果再

出现高压缸反转造成叶轮与隔板磨擦,可能会将隔板裂纹处扩大或损坏隔板,为此,在今

年大修期间,委托成都中科技对该隔板进行测绘,订做一件隔板作为备件,以便在出现故

障时能有备件可更换。

四、机组大修总结

在大修完成,从目前的103-J/JT机组的运行情况看,设备运行平稳,通过对103-J/JT机组的大修,彻底解决20xx年所存在三大难题:其一,通过更换高压缸转子,并取消高压缸一段进口过滤网,该机组的打气量明显好转,解决103-J/JT机组打气量不足而消耗高问题;其二,通过对103-JAT透平洼窝的调整和对轴封抽汽器再次加高改管,机组的油系统已不再出现带水现象,解决机组经常严重带水问题,其三,仪表通过在仪表空气管线上增设过滤器,对电子调速器的动力源仪表空气洁净度的提高,机组转速不再出现波动,解决机组转速波动问题。因此,此次103-J/JT机组的大修取得重大成效,大修圆满结束。

 

第二篇:#1机组检修总结

#1机组检修工作总结

一、概述:#1机组检修工作于20xx年x月x日开始,于20xx年x月x日结束,共历时10天。计划完成标准项目46项,实际完成项目46项。材料预算金额为178700元,实际完成167540元。

二、修前设备概况: #1机组上次检修是在20xx年x月,修后连续运行至今,未发生由于电气原因引起的非停。 三、本次检修主要工作及发现问题: 1、发电机系统:

1.1发电机拆开汽侧励、侧端盖检查发现,线圈完好。对发电机进行修前、修后各项高压试验,数据均符合规程要求。对发电机进行了水压试验及试验合格。

1.2对4组空冷器进行捅洗,捅洗后水压试验发现第2组有漏水现象,通过逐根检漏,堵漏2根。其余管内壁清洁,无杂物,无腐蚀,再次水压试验合格。 1#

1.3对刷架、引线、滑环、灭磁屏、PT柜进行清扫、检查。 2、主变压器系统

2.1对1#主变本体、油枕、散热器、防爆玻璃、干燥器、套管(包含高低压侧架空线绝缘子)进行了清扫检查,各项高压试验结果符合规程要求。

2.2对风扇电机进行了检修,其中对2台风扇电机进行了大修。 2.3对发变组保护装置进行了校验,二次回路进行了清扫、检查、紧固,对保护进行了整体带开关传动,试验结果均符合要求。

3、厂用电系统:

3.1对厂用变压器21B进行了清扫、检查、试验,各项高压试验结果均符合规程要求。

3.2对风扇电机进行了检修。

3.3对变压器两侧开关821及6101开关进行了检修、试验,试验结果符合规程要求。

3.4 8月x日6VI段母线停电,对母线进行清扫,对所有开关柜进行了检查,修后对母线进行了试验,数据均符合规程要求。

3.5对41B、1#除灰变、1#输煤变、化学变本体进行了清扫检查,对二次回路清扫、检查、回路螺丝紧固,保护装置进行了校验,带开关传动合格。

4、高压辅机系统

4.1对6KVI段高压电机开关进行了清扫、检查试验,开关二次回路检查、螺丝紧固。对磨煤机、排粉机、循环泵6台开关油进行了更换。

4.2高压电机引、送、排、磨、循环泵进行了引线检查、轴承加油脂。其中发现1#炉1#排粉机前轴承保持架磨损严重,对其进行了更换。

4.3对一期脱硫1#脱硫引风机电机及轴承进行了检查、试验及补充油脂。

4.4对高压电机保护进行了校验,二次回路清扫、检查、回路螺丝紧固,带开关传动。

5、机、炉低压电机

5.1对汽机14台低压电动机接线及两侧轴承进行了检查、补充油脂、测量绝缘电阻和直阻。其中1#机1#凝泵电机油污严重,试转振动超标,对其更换备用一台备用电机。

5.2对锅炉及电除尘24台电机进行了检查,对轴承进行了补充油脂、测量绝缘电阻和直阻。

其中锅炉2#捞渣机前、后轴承磨损严重、对其进行了更换。1#碎渣机前、后轴承磨损严重,也进行了更换。对破损的1#火检风机接线盒进行了更换。

5.3对380V低压电机保护进行了校验、二次回路清扫、检查、螺

丝紧固,带开关传动。

5.4对机炉低压控制柜进行了清扫、检查、回路紧固、热偶调整。 6、其它

6.1对1#机、炉热力盘进行了清扫检查,对机炉电动门进行了调试。

6.2对三台整流变进行了检查、试验,对卡涩的刀闸及接地装置进行了调整,对失效硅胶进行了更换。

其中三台变压器的的套管进行了清理,对损坏的刀闸箱进行了处理,对乙电场整流变套管漏油进行了处理。

6.3对电控柜进行了清扫检查,空载试验;加热器及其回路检查消缺。

6.4对电除尘低压控制回路进行了清扫、检查、热偶调整,对备用抽屉进行了恢复。

四、安全方面:

本次小修虽然工期紧,工作量较大,但通过各级安监部门和各工作人员的共同努力,安全情况良好,无事故、无障碍、异常及设备和人身上的不安全现象发生,本次小修共开出工作票20张,工作票合格率100%。

五、经验和教训:

本次小修处于公司经营非常困难之际,为了响应公司相关部门压缩开支、节约费用的号召,对于既定的项目,我们有能力自承担的全部采取了自承担加申请临工的方式进行。

我专业为了保证检修质量与进度,对于重点项目提前制定好了技术措施和安全措施,并明确了组织机构,明确了各级人员在安全管理和施工管理中的责任,在检修中全面贯彻执行。

本次检修,我专业全面推行项目负责制,提前进行了项目分解以及项目工时的预估,将项目与工时结合起来,每个人都可以选择自己

能胜任的项目,做到了每个项目都落实到人,每项检修任务都有专人负责,大大提高了人员的积极性,同时也保证了检修安全与质量。

在本次大修中也暴露出不足:

由于本次检修为了响应公司号召,我专业全面施行自承担的方式。检修工作全面展开后,尤其是双机停运时,项目较多,又集中在一起,暴露出专业技术人员数量的匮乏。这是在以后的小修中需要特别注意的方面,也希望公司领导从这方面考虑,给予工作上的支持。

总之,通过本次小修,设备的健康状况得到了很大的提高,修后的设备在运行中均达到了设备的标准要求,职工的技术水平也有了很大的提高,今年公司的生产经营状况相当紧张,良好的经济效益要靠的设备健康水平作为基础,今后我们将接受经验和教训,继续努力工作,为我公司的安全经济运行贡献自己的力量。

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