DCS故障处理总结

故障前设备状态:

20xx年x月x日二期4号高备变由一期220KV系统带,2213在合位,22131刀闸在合位,22132刀闸在合位;4号高备变运行正常。6号机6KV四段母线全部由备用电源带,运行正常。厂用电400V系统有两段汽机段、两段锅炉段、照明段、水处理段、检修段、两段保安段运行均正常。 故障现象:

20xx年x月x日15点19分发现电气主接线画面4号高备变绕组温度,两个油温测点显示为0。4号高备变高压侧开关2213,刀闸22132状态无显示。6KV四段母线电压显示为0;四段母线备用进线开关为灰色。厂用电400V系统开关显示正常,母线电压显示均为0。机组UPS电压,频率,电流显示正常。15点25分发公用系统故障报警。 事件处理过程:

立即将故障情况汇报值长,由值长通知相关人员到场(热控、电气调总、电气专工、工程部人员)。值长安排当班运行人员进行分工:加强盘上设备状态及参数的监视,就地4号高备变、各段母线以及各个配电室变压器的检查。值长联系一单元值长检查确认2213开关和22131刀闸及22132刀闸状态显示均在正常状态。就地检查各个设备均在正常运行状态。热控人到场后经检查故障原因为公用服务器失电,引起相关系统状态参数失去监视。检查服务器电源由公用UPS所带,就地有广火人员干活,怀疑是有人误碰导致掉电又将电源送上,公用服务器电脑没有自动重启功能,所以要将服务器重新启动后后数据才能恢复。查明原因后恢复服务器电源,于20xx年x月x日16点07分各个状态参数都恢复正常显示。检查各个设备状态均在正常状态。

故障处理期间由运行人员负责就地检查电气设备运行状态。

附件:UPS负荷清单

 

第二篇:DCS事故处理总结

三单元DCS蓝屏事故处理装臵开停工总结

6月x日、6月x日三单元渣油加氢和加氢裂化装臵先后出现两次大规模DCS操作站蓝屏现象,6月x日17:20两套装臵中控室DCS操作站全部蓝屏,但机柜间工程师站工作正常未造成生产大幅波动,6月x日20:28两套装臵所有DCS操作站全部蓝屏,两套装臵被迫紧急停工。

6月x日至6月x日渣油加氢装臵两停两开,第一次停工原因:6月x日20:28 DCS操作站全部蓝屏,装臵被迫紧急停工;第二次停工原因:6月x日9:25 3.5MPa蒸汽分液罐(D405)前法兰泄漏,大量蒸汽外漏无法在线处理,装臵被迫降温降量改循环。

6月x日至6月x日加氢裂化装臵三停三开,第一次停工原因:6月x日20:28 DCS操作站全部蓝屏,装臵被迫紧急停工;第二次停工原因:6月x日9:25 3.5MPa蒸汽分液罐(D405)前法兰泄漏,大量蒸汽外漏无法在线处理,装臵被迫降温降量改循环;第三次停工原因:6月x日7:20反应进料加热炉西侧入口法兰泄漏着火,装臵紧急泄压。

两套装臵主要事故处理经过和时间点如下:

一、 事故处理的主要时间节点

RDS装臵:

1、 6月x日17:20中控室DCS全部蓝屏死机,转移至现场机柜间操作,21:50 DCS基本恢复正常,但部分仪表仍然出现间断蓝屏。

2、 6月x日20:28分DCS操作站全部蓝屏死机,A/B两列切断新鲜

进料,停反应进料泵,停新氢压缩机,停注水、停贫胺液泵,维持循环氢压缩机运转。22:30 DCS操作站开始逐步恢复,但依然出现间断蓝屏现象。

3、 6月x日0:47开A/B列反应进料泵,原料增压泵,分馏塔塔底泵,新氢压缩机,反应系统升压逐步恢复生产,16:00 A/B切入常渣,A/B两列开工正常。

4、 6月x日0:30停开工蜡油,A、B列切入减渣,7:00柴油和石脑油改成品线。

5、 6月x日9:25 3.5MPa蒸汽分液罐(D405)前法兰泄漏,反应降温、降量,产品改走不合格线,9:45停减渣,10:45逐步停常渣,19:24分停A列循环氢压缩机,20:10停B列循环氢压缩机,关3.5MPa蒸汽界区手阀,更换K102A错油门。

6、 6月x日9:00开始更换装臵内3.5MPa蒸汽各分支阀门上游法兰垫片,18:00预热3.5MPa蒸汽管线。19:20操作站与主网脱离,移至现场机柜间操作。

7、 6月x日2:00开K102B,开始逐渐升压,6:00开K102A,11:12A/B列开始引蜡油,19:24A/B两列引常渣,开工正常。18:00 DCS操作移回中控室操作。

8、 6月x日5:50停蜡油开始切入减渣,14:00柴油改普通线,20:00石脑油改合格线,柴油改欧VI线。

HC 装臵

1、 6月x日17:20中控室DCS全部蓝屏死机,转移至现场机柜间操

作,21:50 DCS基本恢复正常,但部分仪表仍然出现间断蓝屏。

2、 6月x日20:28分DCS操作站全部蓝屏死机,切断新鲜进料,停反应进料泵,停新氢压缩机,停注水、停贫胺液泵,维持循环氢压缩机运转。23:40开新氢压缩机向系统冲压,逐步恢复生产,但依然出现间断蓝屏现象。

3、 6月x日21:40引开工柴油,开P-101、P-102反应系统进油。

4、 6月x日2:26开始切入蜡油,10:05为提供反应温度切入部分催柴,14:10停催柴全部切为蜡油,20:00重石脑油改罐区,柴油改普通产品线,开工正常。

5、 6月x日9:25 3.5MPa蒸汽分液罐(D405)前法兰泄漏,反应降温、降量,产品改走不合格线,13:00停罐区蜡油,18:46引开工柴油臵换系统,尾油全部外甩。23:18分停循环氢压缩机。

6、 6月x日19:20操作站与主网脱离,移至现场机柜间操作。

7、 6月x日0:30开循环氢压缩机K102,7:20加热炉西侧入口法兰泄漏着火,装臵紧急泄压停工。10:00建立原料、分馏短循环,22:30开循环氢压缩机,点反应进料加热炉,分馏塔进料加热炉,重沸炉。

8、 6月x日16:00 14.0MPa氢气气密合格,20:45开反应进料泵,反应系统引直馏柴油冲洗、臵换、升温。

9、 6月x日9:50引蜡油,13:30柴油改普通产品线,14:00为提高二反入口温度逐步掺炼20吨催柴。

10、 6月x日0:00停柴油,进料全部改为蜡油,将尾油改至催化

原料罐区,19:35将柴油改造欧IV线,改入20吨循环油。生产全部恢复正常。

二、 此次事故处理好的做法

1、 反应进油前分馏部分提前达到正常操作条件,通过分馏塔将轻、重组分分离,轻组分分别由塔顶和侧线抽出,保证塔底油不含轻油组分。即可减少塔底油外甩量降低外甩尾油温度又可避免轻油组分带入重油罐区发生安全事故。

2、 在反应循环升温阶段将分馏塔侧线抽出柴油改入原料缓冲罐,建立装臵内自身循环、回炼,大大减少外甩轻污油量。

3、 加裂升温阶段,一反入口温度大于260℃后可少量掺炼催化柴油,提高精致段温升,减少反应进料加热炉负荷,降低裂化反应器提温难度,缩短开工时间。

4、 分馏部分提前达到正常操作条件,反应部分生产油到达分馏后即可出合格产品,大大缩短了开工时间。

5、 在处理循环氢压缩机事故阶段,适当降低反应温度、压力,维持反应进料泵运转,保持一定的反应温度和压力建立反应、分离、分馏大循环,待循环机故障处理结束后可重新开启循环机,大大缩短恢复生产时间。

三、 此次事故处理需要完善改进的内容

1、 每次开停工都应将高压部位保温拆除,便于检查处理;

2、 在装臵升降温、升降压阶段要严格对高压部分法兰进行检查,并根据情况紧固;

3、 严格控制外甩污油温度,渣油加氢和加氢裂化装臵需增加外甩尾油冷却器负荷;

4、 需对两套装臵开工循环油泵进行改造,将目前阶段的轻油、低温泵改造为即可打低温轻油又可打高温重油的循环油泵,便于事故处理。

5、 增加渣油加氢装臵尾油直接至催化裂化原料罐区流程,防止事故处理阶段发生后路不通憋压,造成换热器、法兰泄漏。

6、 事故处理阶段加强上下游装臵协调,防止发生憋压、串液的危险。(在此次事故处理阶段由于催化裂化装臵将渣油加氢尾油至催化流程、至催化原料罐区流程均关闭导致渣油加氢装臵换热器E203憋压泄漏。)

7、 将渣油加氢装臵C102、D111液控阀由溶剂再生装臵移至渣油加氢装臵,防止由于DCS故障导致阀门无法正常控制,发生串液事故。(渣油加氢装臵C102、D111液控阀在此次DCS蓝屏阶段无法正常操作导致C102、D111压空酸性气串入溶剂再生装臵)

 

第三篇:土地整理施工总结

该土地整理工程位于巴东县溪丘湾生态茶叶示范园园区内,土地整理面积400亩。工程于20xx年x月x日经批准开工,20xx年x月x日施工完成。经我司组织自检,按图纸和施工合同的要求施工内容全部完成,自检质量评定为“合格”。现施工总结如下:

一、开工前准备充分:

1、项目组织机构明确,对项目组织机构及人员配置进行了落实,做到了项目机构组织明确,职能清楚。

2、针对工程制定了工程质量目标:“合格”,安全目标:“无重大伤亡事故”。文明施工目标:“达标”。

3、编制蓄水池专项施工方案。项目部工程技术人员结合工程特点和公司的资源现状,编制了专项施工方案,并报业主、监理审批。

4、现场布置完善:根据业主提供条件,三通一平工作已经落实。

二、对工程质量控制管理严格,分项分部工程质量验收评定合格

1、强化施工过程质量控制

(1)、技术控制措施齐全:

由于技术方案和措施是进行质量预控的关键。本工程项目部根据工程设计要求,充分考虑质检员、施工员,做业班组可行性建议。编制分项和主要工序的技术作业指导书(技术交底书),并向项目质安部,工程技术人员和作业班组进行技术交底,做到每个工序施工前,做法明确,质量验收标准清楚。。

(2)、工序控制作为质量控制重点

本工程每道工序施工完毕,经自检合格,报请监理、业主验收后方才进行下一道工序的施工,程序控制完善。

(3)、做好原材料及试块送检,确保工程质量

本工程对进场原材料如水泥、砂、碎石及时送检,并做好混凝土试块、砖试块的见证取样送检工作,经质检部门检验合格,详见质量保证资料。

(4)、质量纠正预防(处理)措施及时

技术部门根据质安部的反映的施工质量现状,工程部针对存在的问题召开质量分析会,制定纠正预防(处理)措施,并指导作业队实施,质检员检查实施情况和整改效果。

(5)、工程质量检查-验收-评定程序规范

①、工程质量评定:

作业班组进行自检——施工员评定——质检员核定——报监理验收

②、任务质量评定:

工序完毕,根据验收程序和制度,质检员与作业班组共同检查质量现状,并评定等级,并建立评定数据档案。

2、材料质量控制全面

进场材料与材料的质保书同行,进场时材料状态标识齐全,外观检查合格。进场后见证取样检测,合格后再使用。

3、资料管理规范齐全

工程技术部负责项目质量管理,保证资料的收集、整理和保存,并确保和工程进度同步,资料员定期通报资料整理情况和存在的问题。督促相关责任人规范及时填写。收集资料情况详见工程质量控制资料核查记录。

4、质量信息管理有序

本工程项目部,建立质量检查月报:加强质量抽检资料的收集、汇总、统计、分析、传递,加强质量通病的预防措施技术交底;及时下发质量改通知要求。

5、质量奖惩,保证质量提高

项目部授权质检人员,根据作业班组完成的质量现况,进行质量奖惩:在施工过程中,凡工程实测合格率低于项目部制定的质量保证计划的要求,观感不合格,对“工程质量隐患通知书”置之不理,质量意识单薄,质量通病不有效整改,自检不力,记录数据不真实的进行处罚。对施工部位被评为样板,分项工程被业主、监理多次提出表扬者,给予奖励。

三、安全文明施工目标实现

1、项目部根据工程的特点,制定了确保施工安全的安全管理体系,过程中始终贯彻先安全,后生产的原则。坚持预防为主,过程加强检查,督促整改,保证施工安全目标无事故发生。

2、文明施工按“标准”要求进行布置管理,做到封闭施工,场内设施齐全,标识清楚。

四、环境保护措施

为了保护环境,本项目部设置专人清运垃圾,清理垃圾时,先洒水,再装入加盖的斗车内集中运至指定的地点,防止扬尘。工地四周场地,设置专人清扫,对花、草、树定人洒水。保持洁净,出入道路口设置冲洗沟,积水坑, 防止废渣、废水外流。施工中尽量减轻扰民噪声,基本做到夜间不施工。

五、工程总结

施工组织充分,质量管理强化过程控制、检查、验收、评定完善,安全管理到位,文明施工达标,环境保护有力,工程质量合格。

巴东县兴华建筑工程有限公司

20xx年x月

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