技术部工作总结

年 终 总 结

时光荏苒,新的一年即将到来。在此我应对本年做一次深刻的总结。20xx年对于华通蓝天是非常重要的一年,大家在公司领导的关怀指导下,在公司各级业务部门的密切配合下,全力以赴地投入到华通蓝天转型跨越的工作。

作为公司工艺设计专业的员工,我严记公司领导的教诲和嘱托,从自己职能出发,从工程项目的技术要求和创新要求着手,突出自身的技术优势和专业特长,充分发挥部门在工程技术管理上的核心作用,严格控制工艺设计质量及技术交底进度,较好地完成了公司领导安排的各项任务。也使得技术部形成一个专业配套齐全,岗位职责分明的团结奋进、有很强战斗力的集体。

在部门同事的共同努力下,截至今年12月底,我们已先后完成了旧街生活水、矿井水处理设备的调试,工艺培训,鸿兴生活水、矿井水的设计安装、中浩生活水、生产废水的设计安装调试验收、霍州煤电店坪矿的机电安装等一系列工作。本着回顾过去,总结经验,找出不足,进而丰富和改善自己的原则,为此,我就20xx年的工作情况在以下几个方面进行回顾和总结。

一、设计与调试

1.工艺设计和施工竣工图纸绘制工作是我工作的核心和重点,在部门同事的齐心合作下,先后完成了鸿兴煤业、中浩机械、店坪矿等多个工程部分项目。我部严格遵守完善细节精益救精的制度,拓广自

身的知识面,努力协调与图纸设计与设备制作、设备外购、设备安装的关系,保证出图的及时、完整、准确。

在鸿兴煤业中,深刻体会到设计变更较多及其他不利因素给安装施工带来的难度,进场的材料、设备受多方面因素影响,不能及时供应带来的困扰。以后应该积极调整工作状态,尽自己能力做好沟通协调工作。明年做好鸿兴煤业水处理的收尾及验收工作。

2.调试运转设备时本职工作中另一个重点。设备安装完毕后,应该及时对安装工程进行全面试车,尽快解决不合理和未完善的项目,排除设备故障,工艺弊病,做好工艺流程和操作规范的培训,保障甲方投入运行和环保验收工作顺利进行。一个人不能解决问题时,及时向部门领导反馈问题详情,迅速召集相关技术人员一起梳理该问题原因探讨解决办法,并提出了相应的思路和解决办法。

3.图纸在安装过程中起着非常重要的作用。在工程安装的具体实施过程中,我注重图纸对工程指导的作用,分类归档各种工程技术资料,积极协调各方工作关系和处理现场问题。尤其是涉及到材料设备的采购,图纸设计,工艺使用等方面。通过各方面提出来的与技术方案有关的问题,对涉及到安装工程的有关问题及时提出解决办法,必要时对工艺和结构进行改造调整。

二、工作中存在的不足和需要改进的地方

在总结经验迎接挑战的过程中,我发现了几个值得我们进和正视的问题,还需要认真克服和改正,以求完善,使技术水平再上一个新台阶,主要表现在以下几个方面:

1、进一步完善、细化图纸上设备材料用量表和申报计划,明确数量规格型号,使材料购买和进场更加顺畅。

2、加强业务培训,利用业余的时间自我学习土建方面相关知识。

3、还需要加强部门人员之间的协调、沟通,“早谋划、早安排”,做好一切施工前后准备工作,特别是一些土建中预埋件,预埋管道、设备基础的设计,与建设方原有管道或水池构筑物的连接时的标高设计等工作,避免重复建设和返工。

4、有部分施工人员对施工图纸不熟悉,造成工程质量和进度不能保证,自己需要耐心指导。而自己终是纸上谈兵,要结合实际向现场施工人员虚心请教技术问题,灵活做出变更和抉择。

总结是一面镜子,通过总结可以全面地对过去一年的成绩与教训、长处与不足、困难与机遇的进行客观评判,为下一步工作理清思路,明确目标,制订措施,提供参考和保障。从而对困难有清醒的认识和深刻的分析,找到解决困难的法,对机遇要有较强的洞察力,及早做好抢抓机遇的各项准备。

三、确保项目开发进度,20xx年工作重点

战略决定命运,思路决定出路,在新的一年中,我更要明确工作的主要思路。为了确保项目开发进度,达到公司领导的预期目标, 20xx年工程我将重点做好以下几项工作:

1.安装图竣工图设计绘制工作,相关标书、技术方案、合格证、操作说明书的编制工作。

2.设备调试验收时技术服务,人员培训工作。

3. 外购设备询价、工艺安装设备及材料统计整理报计划工作

4. 配合其他部门技术支持指导编制工作

新的一年即将来临,我振奋精神,坚定信心,以奋发有为的良好精神状态和扎扎实实的工作作风,正视、克服、解决项目所面临的诸多困难和问题,理清工作思路,再接再厉,努力推进项目建设,为全面出色完成20xx年既定的工作目标而努力奋斗。

贾慧亮

2014-12-29

 

第二篇:制造技术部20xx年工作总结

制造技术部20xx年工作总结

及20xx年工作计划

编制:

审批:

二○一一年元月十日

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一. 20xx年工作总结

1. 技术文件编制

1.1 组织编制《焊装L3车主焊线两厢车焊点编号》、《焊装L3车主焊线三厢车焊点编号》、《车门铰链安装工艺卡》、《L3白车身装调间隙标准》、《车身焊接相关制度》、《焊装L3车电泳工装工艺卡》、《焊装工具材料耗材定额》、《电泳湿打磨工艺卡》、《涂装工具材料耗材定额》、《总装工具材料耗材定额》、《工装设计规章制度》;

1.2 完善、优化《焊装L3主焊线工艺卡》、《L3车型装调线工艺卡》、《焊装主要辅助材料消耗工艺定额》、《涂装控制计划》《涂装标准作业指导书》、《涂装辅助材料消耗工艺定额》、《涂装主要材料消耗工艺定额》、《总装工艺卡》、《总装辅助材料清单及辅助材料定额》,核对、编制《GHK7610B/GHK7610BA国Ⅱ-MBOM(内一、内二、底盘)》、《焊装MBOM》,并重新下发车间;

1.3根据集团产能提升要求,焊装车间(单班80台车/天),将主焊工位的补焊工位新增2个工位,使生产节拍,由原来5.5分/台车,提升至现在<4.5分钟/台车,并编制相关工艺文件;

1.4顺利完成两厢车白车国产化工作(将问题发现、问题反馈、夹具调整等),并批量生产50台车;完成两轮三厢车白车身国产化的试装工作;车身精度:两厢车54点合格率>90%,三厢车合格率>90%,漆膜厚度、内饰件匹配等满足批量生产要求,并制订关于白车身国产化相关的工艺文件,通过PQCM试验论证,并编写《焊装生产工艺装备通过性PQCM验证报告》、《涂装生产工艺装备通过性PQCM验证

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报告》、《总装生产工艺装备通过性PQCM验证报告》;

1.5根据公司产能提升要求,编制焊装车间单班90/台车,涂装车间单班100台车/天,总装车间单班60台车/天提升方案;

1.6进行三厢车制造成本核算;

1.7完成技术文件、外接收文件的下发和存档工作;

1.8编制《焊接质量问题及装调资料》、《焊接强度检验和试片制度介绍》、《焊点质量控制》、《涂胶作业注意事项》、《打磨作业注意事项》、《焊缝密封机PVC喷涂作业相关知识》、《前处理电泳工艺知识》、《打磨注意事项及涂装车间洁净度的控制》、《二次内饰装配工艺及工具使用》、《发动机构造》、《总装装配工艺》、《汽车电器培训》、《装配的基本知识培训》等培训资料,培训次数41次,课时达80小时。培训工人超过370人

2. 其它工作

2.1完成多次集团发运泰安共约70台007B/E/D试验车在泰安工厂喷漆工作(例;泰安工厂涂装车间车身的吊具吊点改造,及电泳/喷漆及相应辅助专用工装制作,现场指导喷漆工艺)

2.2顺利完成8-10月焊装、涂装、总装工艺与宝腾技术支持人员进行技术交流;

2.3以黄总为组长,与品质、设备、车间相关人员成立焊接、油漆、装配质量攻关小组,分别编制《L3白车身质量攻关工作计划》、《L3油漆质量攻关工作计划》、《L3装配质量攻关工作计划》,并督促各组员工作开展,其质量攻关效果明显。并长期与品质、车间成立三位

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一体集中办公,对突发问题能快速得到解决。

2.4焊装、涂装、总装工艺,完成每月1次全面的工艺纪律大检查,并将问题及时发给车间进行整改;

2 各工艺室主要工作

2.1焊装工艺室主要工作

2.1.1设计、制作24m长钣金修复光廊,用于分总成件钣金返修,用提高生产效率,保证钣金质量;

2.1.2制作7套两厢.三厢车铰链安装夹具,在泰安工厂,车门实现铰链用夹具分装(前期宝腾供车门件,铰链和车门装好,并有CO2焊接,导致在车门调整时困难)

2.1.3完成了1次/年,CKD3白车身焊接强度破坏性试验;完成两厢.三厢国产化验证车BQCM车焊接强度破坏性试验,通过两次破坏性试验;CKD3车,泰安工厂所有焊点焊接合格;国产车在顶盖处2点虚焊。

2.1.4焊装车间按《车身焊接相关制度》执行,保证了车身焊接质量,将焊接问题控制在10台车内被发现;证明此制度可行;保证了焊接质量;并用以上方法,保证了国产化件和进口件的两种车型四种状态下车身焊接质量。

2.1.5 根据白车身焊点分布情况,焊装工厂在宝腾车的基础上,在关键区域新增28个焊点,新增焊道6道,并下发调整后的《焊装L3主焊线工艺卡》,保证车身焊接质量;

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2.1.6 提高两厢.三厢车车身精度,6-7月车身平均精度:两厢车81.52%,三厢车82.58%;

经过技术分析,对夹具进行局部改进,并调整后8-9月份车身平均精度:两厢车88.49%,三厢车87.11%,截止11月份车身平均精度:两厢车88.41%%,三厢车89.94%,已趋于稳定;

2.1.7通过使用试验的新材料,提高白车钣金修复效率,和钣金锈迹清理效率;

2.1.8 通过对1000多个螺栓拧紧力矩的变化规律,制订更合理的拧紧力矩,大大提高了白车身车门铰链安装螺栓力矩合格率,合格率由原来15%,提升至现在的85%以上,同时按此方法,制定《关于装调线力矩制度》;

2.2 涂装工艺室主要工作

2.2.1电泳打磨由干打磨改为湿打磨,改为湿打磨后车身质量得到提高,中涂颗粒点由原来>80,降至现在50左右,并下发《电泳湿打磨工艺卡》,及时培训工人;

2.2.2喷胶室后轮罩遮蔽方式,由1次性纸胶带遮蔽改为可重复利用的工装工装遮蔽,提高了工作效率和工艺规范,每台车节约纸胶带约15cm/台车

2.2.3坚持涂装车间1次/天的各个前处理电泳槽液化验,并对槽液维护;20xx年共对电泳烘房、胶烘房、中涂烘房、面漆烘房四个烘房,进行1次/月测量炉温曲线(涂料固化需要一定的温度和时间,只有在固化窗口内的炉温曲线才能使漆膜得到良好的漆膜性能)

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2.2.4协助涂装设备部门改造脱脂除油槽;经过多次试验分析,调整前处理电泳喷嘴角度,大大降低电泳车身颗粒;制定涂装设备停线应急预案,将损失减到最少(设备故障导致在线车辆车身生锈)。

2.2.5将铁质堵盖由总装车间转入涂装车间安装,分别将零件号为MT406751、MT434301的铁堵盖由总装移入涂装车间的涂胶线上安装,减少上、卸遮蔽的工作量;减少遮蔽用纸胶带约16cm/辆车,同时保证堵盖处的密封性、美观性;

2.2.6解决因员工操作问题,导致停车场大批量车身局部产生气泡的问题,并出返修方案将停车场车辆进行修复;

解决因中涂油漆受到油的污染,导致大批量车身局部产生气泡的问题;

解决因油漆膜厚导致流光白色差问题;

解决因色漆喷涂不到位,导致爵士黑局部泛蓝相的问题

解决因送排风系统开启不及时或是未开启,喷车底PVC后的车身上胶雾问题;

分析、解决4S店反馈,车身出现黄色锈斑的问题,并及时给出返修方案

2.2.7经过工艺调整,使精饰线由静态生产改为连续动态化生产,生产效率提升2.5倍,大量节约动能耗;

表调出槽喷淋,由纯水喷淋改为表调液喷淋,使表调后的车身,在磷化后磷化膜更加均匀且磷化条纹消失;

在8月份要求脱脂倒槽1次,及磷化倒槽2次,并完成板式换热器

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的反清洗,提升了板式换热器的换热效率,节约能耗。

2.2.8根据产能提升要求,中涂喷漆输漆系统由隔膜泵改为集中供漆系统(现采用2套中涂系统和1套溶剂系统),使中涂漆膜质量得到显著提高,车身中涂颗粒由原来>80降至现在50左右,换漆效率提高,节约能耗;

2.3总装工艺室主要工作

2.3.1 改进工艺,将仪表台实行分装,大大提高生产效率;绘制动力总成分装线安装图、划分工位并编制相关工艺文件;解决固定后保险杠牌照灯支架的自攻钉打不紧问题;解决后尾灯装饰盖脱落问题;解决右前门防擦条尺寸不匹配的问题;解决角窗玻璃和后门玻璃导槽有间隙问题等工作。

2.3.2重新测定生产线工时;配合物流开始盘库,对不合格品签署处理意见;做总装车间产能提升方案(60台/天),更改工艺文件;根据研究院通知,增加燃油消耗量标志等工作。

2.3.3 解决掉锁止按钮高低不齐问题;整理仪表台CD机分装工艺文件;解决仪表台右侧手套箱下的线束外漏问题;优化驻车制动调整工艺,提高静态制动一次通过率;分析处理制动报警灯常亮的问题;调整进出油软管的装配方法,避免软管和高压管干涉;反馈前保亮条和格栅难配合,确定后期由宝腾装配等工作。

2.3.4整理易损件清单;总装工艺顺序的调整;制定定扭工具班前校验方案及校验作业指导书;反馈右遮阳板钣金刺孔未刺透,总装装配时困难;分析解决前门关闭导致后门共振的问题;下发雨刮喷水

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标准;解决三厢车后门玻璃升降器线束走向相反的问题;处理车顶装饰条开胶的问题;将前减震器力矩打紧工位调整到二次内饰;针对车顶装饰条开胶的问题,进行更换胶条试验等工作。

2.3.5解决底盘裙板前端下部螺钉紧固困难问题;解决发罩隔音垫卡扣弹出问题;编制总装扩建改造工位布置方案;与宝腾人员一起解决门护板安装时与车身钣金有间隙的问;解决倒车雷达传感器安装孔过紧,造成传感器异响;解决国产拉先开关回位弹簧脱落问题。

2.3.7解决角窗后边缘起翘问题;处理后风挡玻璃高于车顶盖和左右间隙不均匀问题;解决后风挡玻璃左右间隙不均匀的问题;把底盘工位的簧片螺母调整一次内饰装配;

2.3.8解决国产前门限位器难安装问题;针对控制线束和ABS模块摩擦问题,增加线束支架;联系研究院确认关于手刹拉力和行程的问题;发罩卡扣难以安装,制作的小工装解决;检测线前部颠簸路设计更改;参与宝腾人员的培训讲座及质量问题的分析解决;真皮座椅试装等工作;

2.3.9采纳宝腾专家的建议制作新的顶棚货架;组织员工培训汽车构造;整理辅料清单;分析解决车辆漏水的问题;整理工废率清单;解决前门线束刺防水膜的问题,并确定前门线束走向;解决后制动软管折弯过大问题等工作。

2.3.10防水膜改进试验;车顶装饰条打黑胶试验;协调研究院落实轮胎偏磨问题;排查前门护板安装不服帖的问题等工作。

2.3.11处理蓄电池标签贴反的问题;联系丁基胶厂家,确认胶条存

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放标准;国产化零件车顶装饰条、角窗玻璃、后风挡玻璃等试装;准备材料配合财务部进行三厢车成本计算;和研究院以及集团生产部一起整理三厢车降本方案;分析处理后悬挂异响问题;解决ABS线束单孔固定支架处固定不牢固问题等工作。

2.3.12国产车顶装饰条试装;国产后门挡水条试装;应上级领导要求,积极开展整车降噪试验;前、后保险杠与翼子板阶差问题质量攻关;拟定从工艺方面降低生产成本的报告;裙板开胶质量攻关;国产白车身在总装车间进行试装;分析前悬挂异响问题原因,出具报告;国产后门玻璃、角窗玻璃和后风挡玻璃试装;优化工艺,调整加注设备工位等工作。

2.3.13工艺报废率核对计算;整理内审中发现的不合要求的工艺文件;测量副车架球头及相配合的角模块的尺寸;解决散热器下部的前线束受挤压问题等工作。

2.4综合工艺室主要工作

2.4.1自制工装数量,焊装车间设计工装32种,总数量120件;涂装车间设计工装69种(含007B/E/D车型9种),总数量629件;总装车间设计工装95种,总数量556件;为生产物流设计工装25种,总数量155件 。

例:优化涂装转运撬体小车(新制作的转运撬体小车重量只有原来的五分之三);设计制造扭矩检测工作台,及扭矩扳手转运小车;设计制造5-8公斤压力的压顶盖胶条工装,使顶盖胶条装配达到工艺要求;按工人的操作方式设计制造转向柱分装台;设计制造前后

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保分装台,更好的保护了颜色件;设计主焊线安全围栏;设计主焊线人员穿越滚床专用踏板,提高作业者操作安全性和便利性;设计焊装物流仓库二层巷道式存储货架,达到充分使用仓库目的;经过多次试验,将现用的后备门喷漆工装改用M6螺栓进行固定,保证安装的可靠性,杜绝了后备门防撞块安装孔的变形及附近掉漆的现象,提高作业人员的工作效率。以上工装优化和制作,提高工作效率,减小劳动强度、保证人员安全、降低辅材消耗起到很好效果

2.4.2多次优化发运济南油漆车身的车身绑扎,现已大大减少了发运济南油漆车身油漆磕碰问题;

2.4.3设计制造物流发油漆车身的叉车套,提高油漆车身装车、装卸货架的工作效率,降低工人的劳动强度,提高了操作的安全性;

2.4.4根据集团要求,制作三厢车行李箱盖内板钻孔工装(要求在内板钻12个?7孔);

2.4.5优化前机盖和后备门电泳工装;设计可重复利用的减震器涂胶工装,提了高生产效率,减少辅材消耗(前期用1次性胶带纸粘贴);

2.5 冲压工艺室主要工作

2.5.1与长春九院共同进行泰安冲压工艺平面布置图设计。

2.5.2冲压设备技术协议的编制评审。

2.5.3与供应商进行车间废料输送系统技术交流。

2.5.4冲压设备生产厂调研及洽谈。

2.5.5整理L3车型13家外委制件明细表及自制件明细表。

2.5.6 L3车型冲压MBOM的编制工作。

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2.5.7冲压自动化设备确定。

2.5.8冲压成本核算相关工作

2.5.9编制冲压车间项目建议资金计划和进度计划

2.5.1 L3车型、模具、板料明细表的编制整理。

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