年终总结报告及建议

总结报告

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一.质量问题统计

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二.问题分析

1.供应和外协(共计38次)

(1).铸件缺陷28次。

(2).其它问题10次:包括板材厚度不够、板材弯曲、材质差焊后开裂、密封圈梗子厚度差、外协线切割不对称、锻件余量不足等。

2.下料及焊接(共计28次)

(1).下料5次:包括切割面与平面不垂直、孔的位置下错、切割机故障、管材下料歪斜、对角线差值较大。

(2).焊接23次:包括筋板组合位置不对、需加工孔位置偏移、坡口不合要求、焊接不饱满、焊足高度不够,焊接有气孔。

3.机加工(共计98次,车工70次、镗铣磨28次)

(一)车工

(1).立柱27次:主要是外圆扎刀,其次是螺纹车小、导向段长度不一致、磨削余量不合格、端面未车平、螺距车错,螺纹表面粗糙度差。

(2).活塞杆7次:表现为外圆扎刀、磨削余量有时过多或偏少、越程槽不合格、回转刀台划伤等。

(3).油缸7次:操作粗心,使装配长度尺寸不合格。

(4).缸口导套10次:主要是不圆度超差,其次是槽浅了、尺寸超差、另外是机床床头箱自身锥度大。

(5).螺母7次:主要是内螺纹粗糙度差、有毛刺,其次是外圆接刀不平整、调节螺母的内沟槽浅了。

(6).其它12次:尺寸控制差,所涉及的有顶杆、定位盘、压盖、齿轮、

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支架、车轮车轴等。

(二)镗铣磨

(1).镗21次:各方面有也都有,操作者不仔细尺寸控制差、学工技术差、坐标出错、装夹不牢固位移、回转台松动。

(2).铣6次:主要是T型槽铣偏、铣深(扎刀),其次是位置度、对称度差。

(3).磨1次:车轮轴磨小(学工千分尺读错一圈)。

4.设计与编程(共计18次)

(1).编程10次:尺寸输入错误、孔无加工余量或有孔未开。

(2).设计8次:尺寸标注错误、计算失误。

5.装配及其它(共计17次)

(1).钻孔6次:钻孔位置度差,工艺孔钻深。

(2).装配4次:开口距没调好、螺钉没上齐、野蛮装配。

(3).发图2次:图纸发错。

(4).其它5次:运转碰伤、电器接线凌乱、调试质量差致使出厂就漏油、精度达不到、热处理变形。

三.总结和改进

1.供应与外协:铸件材质问题很多,锻件余量不够。要加强供应上的选定工作,找质量好的厂家配套,避免盲目的找厂家做来试试好不好。

2.下料焊接:下料前认真校对材料基线以及割嘴的切割角度,随时随地检查所下材料的矩形误差,以便于及时调整和纠正错误。组合时,先要读懂图纸,照图拼组筋板,并控制上下班的错位误差。焊接要注意内在质量

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和外观的整洁,严防少焊漏焊,有效控制焊接变形。

3.机加工:车工工作上,一段时间问题特别多。如:不看清楚图纸,盲目操作,技术不全面,尺寸控制差。对以上问题作了针对性的处理后,取得了一定的效果:对扎刀、外圆振动的缺陷有了明显改善,加工中的不良现象出现率大幅下降。但内螺纹的加工质量及工件的粗糙度还没有作好,需要继续努力。镗铣工作上,因装夹不牢、T型槽加工失误的情况较多,要加强对操作人员的培训和指导。

4.设计与编程(排料):编程排料,常常因为数据输入错误,造成后工序的很多麻烦。因此,要加强“桌面”检查,避免编排疏漏。设计上,一般都是标注错误,或借用图未按照新的要求更改。需要加强自身的验算和审核,减少生产中的损耗。

5.钳工工作:钳工的装配质量,“生于心里,出自手中”。必须提高“心中”的质量意识和自身素质,养成良好的工作习惯,充实自己的技术水平。只有这样。才能为产品的质量打下基础,才能从我们的“手中”,生产出合格的,优质的产品出来。

四、建议

1.对工人合理的安排利用:根据操作工人自身的技术特长,分类安排工作,比如立柱和油缸,不要搞成每种零件都平均分摊安排。将会避免很多由于操作技术的原因而产生的质量问题,对提高产品质量,减少返工和报废现象,肯定有很好的效益。

2.千分尺固定测砧:千分尺上的固定测砧,磨损或缺损很严重,需要定制购买配置整齐。以保证量值准确,减少测量误差,便于零件的正常装配。

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3.热处理回火炉:目前,回火炉所记录的数据,混乱不清楚,误差值60~70℃。炉内空气循环装置失灵,不能保证炉内温度均衡。一区、四区无显示,二区、三区差别太大。究竟是多少度,无从查认。需进行维护修理。 (见下图)图示为2011.12.22记录,1002# 1250T立柱

年终总结报告及建议

质检部

2011.12.23

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第二篇:个人年终总结及节材报告【汇总】

20xx年个人年终总结及节材报告

时光荏苒,20xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千…时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

总觉得还没来得及细细揣摩自己在这一年中的所获得的千般感受,20xx年即将进入了,当我细细回顾这一年走过的路,总能让自己陷于不可自拔的回忆和感叹中。

一、个人工作回顾

(一)项目情况

作为主管结构设计的我。自己如履薄冰,工作学习丝毫没有懈怠,在利用有限的学习机会,自己多渠道刻苦学习。也使自己积累的更多,懂得了如何抓住机遇,多开发新产品,提高本公司所制作产品的全面性,在领导的大力支持和引导下,在20xx年x月份通过不断的试验完成了中置柜样机的试制,并通过了公司领导们的验收,到目前为止已经达到制作小批量生产的标准。在试制中置柜柜体期间通过车间外购的柜体进行测绘,一步步绘画成图纸,接着又将每个零部件转换成三维图纸,再通过三维零件的一个个装配,在三维图上更能显示每个零部件的问题,在确保无误的情况,再一次通过二维图纸打印下发给车间生产,在生产过程中,因为车间无此展开这么复杂零部件图纸的经验,我们又次加班加点的来把每个零部件的展开图纸弄好。这期间就用了长达2个月的时间。从车间数控组制作,我们亲自参加制作每个零部件到装配调试每个部件。

(二)完成的其他工作

(1)从今年年初,根据公司领导决定,所有的欧变外壳以及美变外壳的报价,必须根据我所排布的排布图来报价,这样既减少我公司多报的现象,同时也提高了报价的准确性。

(2)除正常图纸设计外,本人对其它结构设计人员所设计的图纸再进行一次审核,这样尽可能的减少图纸的出错。

(3)非标及不常规产品的设计。

二、工作中的不足及需要改进的地方

通过将近一年来,自己参与的各项工作情况,我认识到团队的力量和自我的不足。尤其是销售员反映的我们公司所做的箱变外壳壳体价格偏高,更离奇的是我们一台的价格抵其它公司的两台。听到这些话,有时候我都在进行反思,希望经常的去些同行的厂家参观学习,从中借鉴一些东西从而实现突破。我想要改变自己身上一些局限我自己展现的因素,改变原有的工作方式,要求自己在团队的协助中达到最佳的状态。以上列举的不足之处,是我自我反思后认为自身在工作中存在的问题和需要改进之处,在日后的工作,也希望各级领导和所有同事其能够帮助我一同发现问题、解决问题。

(二)20xx年节材降耗及开发项目打算

(1)在长时间的打听,现在深圳市场上的环网柜基本上在结构不更改的前提下,已经把原来的2mm的敷铝锌板改成1.5mm的敷铝锌板。按照此种方案,我们是不是可以把2mm的敷铝锌板改成1.5mm的镀锌板,因为我们公司的环网柜基本上用在箱变内,故可以把制作材料改

为镀锌板。目前我公司从今年年初到现在所生产的柜体共为380台,每台柜体需要3.5张板材(1.25*2.*2*7.85*6.2*3.5=851.7元),如改为1.5mm的镀锌板价格为(1.25*2*1.5*7.85*5.55*3.5)570元,这样合计下来每台可以节省281.7元,按照380台计算的话,我们公司每年可以节省10.7046万元整。

(2)中置柜的隔离手车在客户没有指定的情况是否可以改为简易型手车,而不用绝缘筒式的,这样一台可以节约200元。

周海兵 20xx-12-27

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