迎峰度夏总结

检修公司

迎峰度夏期间电网设备运行分析

一、基本情况

1、负荷情况

今年迎峰度夏期间以来的最高负荷 127.7 万kW,出现时间 8 月 16.22.30日,同比增涨 7.5 %。

马家塝变电站迎峰度夏期间最大负荷167.49 MW,容载比1.61,出现在8月18日17时57分。

枣山变电站迎峰度夏期间最大负荷 240 MW,容载比 1.25,出现在 8月18日18点25 分。

长林变电站迎峰度夏期间最大负荷 204.31MW,容载比1.61,出现在 8月12日20点30分。

郢中变电站迎峰度夏期间最大负荷 226 MW,容载比 1.19,出现在 8月8日23点50分。

胡集变电站迎峰度夏期间最大负荷152MW,容载比1.58,出现在 8月18日4点25 分。

丽山变电站迎峰度夏期间最大负荷92.87MW,容载比1.93,出现在8月18日4点20 分。

雍冲变电站迎峰度夏期间最大负荷 84.25 MW,容载比 4.27 ,出现在8月16日20点55 分。

南桥变电站迎峰度夏期间最大负荷 166.28 MW,容载比 1.08 ,出现在7月8日9点50分。

2、保护动作情况

迎峰度夏期间10kV及以上电压等级保护动作共计 430 次,其中220kV保护动作 3 次,正确动作 2 次,正确动作率

66.7 %;110kV保护动作 17 次,正确动作 17 次,正确动作率100 %;35kV保护动作166次,正确动作166次,正确动作率100 %;10kV保护动作 244 次,正确动作 244 次,正确动作率 100 %。

6月份,220kV系统保护装置动作2次,其中正确动作2次;110kV系统保护装置动作0次,其中正确动作 0次; 35kV系统保护装置动作50次,其中正确动作50次,本月主城网10kV线路保护动作61次。

220kV系统重合闸装置动作1次,其中重合成功1次;110kV系统重合闸装置动作0次,其中重合成功0次; 35kV及以下系统重合闸装置动作66次,其中重合成功31次;220kV故录装置动作1次,其中正确动作1次;110kV系统故录装置动作0次,其中正确动作0次。

7月份:220kV系统保护装置动作0次,其中正确动作0次;110kV系统保护装置动作8次,其中正确动作8次; 35kV系统保护装置动作46次,其中正确动作46次;本月主城网10kV线路保护动作131次,重合闸动作96次,重合成功62次。

220kV系统重合闸装置动作0次,其中重合成功0次;110kV系统重合闸装置动作5次,其中重合成功3次; 35kV及以下系统重合闸装置动作131次,其中重合成功89次;220kV故录装置动作0次,其中正确动作0次;110kV系统故录装置动作5次,其中正确动作5次。

8月份:220kV系统保护装置动作1次,其中正确动作0次,误动作1次;110kV系统保护装置动作9次,其中正确动作9次; 35kV系统保护装置动作70次,其中正确动作70次;本月主城网10kV线路保护动作52次,重合闸动作34次,重合成功16次。

220kV系统重合闸装置动作0次,其中重合成功0次;110kV系统重合闸装置动作6次,其中重合成功3次; 35kV及以下系统重合闸装置动作84次,其中重合成功51次;220kV故录装置动作0次,其中正确动作0次;110kV系统故录装置动作6次,其中正确动作6次。

3、责任跳闸事故

迎峰度夏期间共发生责任跳闸事故11起。

6月18日,110kV钱场变电站35kV钱兰线故障,造成#2主变高后备保护动作,跳三侧开关。

6月18日,110kV美满变电站#1主变中压侧满31开关无故障跳闸。

7月12日,110kV平堰变电站因10k分段保护电流III段定值与负荷失配,造成10kV II段母线失压。

7月17日,35kV仙居变电站仙19开关仙跑线故障,越级跳#1主变低压侧开关,造成10kV母线失压。

7月18日,110kV双河变电站因10kV春祥线双15开关与班竹线双23开关(同杆架设)线路上缠在一起造成线路故障,越级到#2主变低压侧双21开关。

7月20,110kV永隆变电站因10kV穿墙套管故障,#2主变差动保护动作,造成35kV、10kV母线失压。

8月03日,220kV郢中变#1主变无故障跳高中压侧开关,低压侧开关拒跳。

8月7日,110kV杨湾变电站35kV鄂中线故障,造成#2主变中后备保护动作,跳中压侧杨32开关,引起中压侧失压。

8月15日,35kV锅底坑变电站#2主变低压侧高压开关柜内因小动物造成#2主变锅232刀闸靠主变侧母排短路(差动范围内),#2主变差动保护动作,因低压侧开关锅23开关失灵,故障未被切除,后经#1、#2主变低后备保护延过动作,跳开10kV母联开关切除故障造成10kV II段母线失压。

8月18日,郑家湾变电站郑35开关因线路故障跳闸,此时郑家湾变#1主变中压侧郑31开关、#2主变中压侧郑32开关也跳闸,

8月25日,因是杨12开关荆钟线杨121刀闸动触头支持瓷瓶B、C相短路,10kV母联杨21开关跳闸。

3、缺陷处理情况

迎峰度夏期间,公司110kV及以上变电设备发现缺陷共计其中,一般缺陷25消除 18 ,消缺率 72% ;严重缺陷 73 ,消

除 62 ,消缺率 84% ;危急缺陷 6 ,消除 6 ,消缺率 100% 。

4、两票执行情况

迎峰度夏期间,共完成生产管理系统(PMS)流程变电工作 票 404 份(掇刀运维班79份、东宝运维班 90 份、京山运维班14 份、沙洋运维班 53份、钟祥运维班 56 份、胡集运维班 39 份、检修班组 73 份),其中变电站第一种工作票 350 份,变电站第二种工作票 54 份,变电站事故应急抢修单 0 份,工作票与工作任务单的关联率 100 %;

迎峰度夏期间,共执行变电站倒闸操作票 641 份。其中掇刀运维班 247 份,东宝运维班 105 份,京山运维班 23 份,沙洋运维班 35 份,钟祥运维班 172 份,胡集运维班 59 份。

5、修校试工作情况

迎峰度夏期间计划检修 73 项,完成 45 项,完成率 62 %。

二、迎峰度夏开展的主要工作与暴露的问题

主要工作

1、组织学习国网公司、省公司、市公司安全电视电话会议内容,落实各级领导讲话精神。组织学习学习国网公司近期几起人身重大伤亡事故和大面积停电事故,深刻分析事故发生的原因,吸取事故教训,提高安全意识。

2、根据夏季高温和负荷大的特点,要求值班人员提高安全意识,加强设备巡视,在高温和负荷大的时候增加设备特巡,特别是在暴风

雷雨过后,要及时巡视避雷器泄漏电流和动作次数,防止雷击造成设备损坏。

3、积极多次组织开展全所设备红外线测温成像活动,共发现14起严重缺陷 ,并及时处缺,防止事故发生。

4、结合省公司精益化检查暴露的问题和深度隐患排查要求,认真开展了处缺和排查工作,迎峰度夏期间完成《明细表》处缺163项,并对35kV以上变电站进行了深度隐患,共排出了317项不满足模板要求,制定了整改计划和时限。

5、安排停电检修,对具有家族性缺陷的湖开、平高等厂家生产的LW36-126的进行了特性试验。

6、开展了专项继电保护五查六复核和专项安全检查工作,重点检查了继电保护定值、压板。共排查28块压板、50份定值不符合要求。

暴露的问题

1、继电保护定值失配及二次回路故障较多,接收农网变电站二次设备老化严重。二次设备厂家换代较快,无法购买备件或备件供应周期较长。

2、发现设备缺陷较多,处缺率较低。

3、四遥对点未全面完成,单项操令较多,运维人员的劳动强度较大。

4、家族性缺陷的设备较多。如省公司要求排查的LW36-126、LW35-126型断路器、户外干式CT绝缘老化,运行中发现的平顶山中压电器LW30-40.5合闸不到位等。

5、因设备无法停电,反措执行不彻底。如瓦斯继电器加装防雨罩、拆除净油器、铜铝过渡线夹更换等。

6、对厂家的依赖程度较大,技术服务人员不能及时到位影响正常处缺工作。

三、下一步措施

1、加强备品备件管理,优化备品备件采购流程,保证缺陷处理的及时性。

2、进一步提高运维人员素质,定期开展运维人员C、D类检修小竟赛活动,加快运维一体化建设。

3、加强家族性缺陷设备的管理,与制造厂家联系及时消缺。结合设备停电检修,加快反措执行力度。

4、定期开展“差异化”巡查,加强设备技改项目储备。定期组织各专业人员定期开展设备巡视,确保诊断设备真实运行情况,保证设备的安全稳定运行。对运行时间长、易出现缺陷的设备进行项目储备,保障设备的健康水平。

 

第二篇:电网事故抢修班20xx年迎峰度夏总结

配网事故抢修班20xx年迎峰度夏工作总结

20xx年迎峰度夏期间,配网事故抢修班在局领导及主管科室的正确领导下,在全班职工的共同努力下。顺利圆满的完成了迎峰度夏阶段的各项工作任务,现将迎峰夏期间的工作总结如下:

1、配网故障情况:

20xx年x月9号至今,10kV主线停电故障共发生42起。 统计6月、7月和8月线路情况(10kV主线跳闸、接地情况): 6月份发生16起主线停电故障;7月份发生26起主线停电故障;8月份发生0起主线停电故障。今年x月份没有发生一起配网主线跳闸和接地故障,是历年最好水平。 配网单条线路跳闸次数:

配电线路故障类别分析统计情况

完成“95598”故障处理工单信息传递共233项。其中配网事故抢修班参与城区0.4kV故障处理60余次。及时准确的将故障信息传递到了各个供电所及相关处理班组。在日常事故处理中,全班工作人员积极主动,在接到报修电话后,严格按照国家电网公司及公司优质服务承诺的要求,在最短时间内赶到现场,对线路

设备进行全面详细检查,针对现场故障情况,制定抢修方案,排查故障点,缩小停电范围,减少停电时间,及时的恢复了供电,保证了线路的健康安全稳定运行。

2、故障分析:

迎峰度夏期间发生了42起主线停电故障,故障的发生主要集中在6、7两月,6月份16起,7月份26起。查看6、7两月的天气情况,雷雨大风天气比较集中。在7月份更为明显,有三次雷雨大风天气过程,共造成24起主线停电故障;8月份的天气虽然酷暑严热,从8月8号至19号持续高温,日平均温度达到35℃ 及以上,旦没有发生一起主线停电故障,从一定程度上证明我局的配网线路抗高温的能力较强,而抗雷雨大风天气的能力较弱。故障率相对高的线路有:10kV代盐线4次,10kV沿刘线3次,10kV沿岩线4次,10kV永肖线3次,10kV永俞线3次,10kV兜彭线4次,10kV兜贾线5次。

3、建议:

综合上述故障分析,建议在每年迎峰度夏来临之际,对出现故障率相对高一些的线路进行专项检修、检查、整改,加大运行巡视检查力度,提升消缺率。对配变的接地电阻进行一次实质性的摇测检查,对接地电阻不合格的应及时整改,对接地引下线断裂、被盗或其它原因发生缺失的应在第一时间进行加装。

配网事故抢修班 20xx年x月x日

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