施工日志范本

桩基、承台、短柱施工日志范本

20xx年 5月 8日 天气:晴 气温:26~32℃ 五龙背站房人工挖孔桩基施工。

A/8轴挖孔桩中心里程DK194+369,设计桩径0.8m,桩长11.0m,桩顶设计标高:69.328m,桩底设计标高:58.328m。 开钻前,测量工程师董永强对A/8轴挖孔桩测量放线,测定平面位置,施工人员放出护桩,报测量监理工程师***,经检查合格,同意转序施工。

技术员***测得原地面标高:21.379m,孔底设计标高:

9.152m,设计孔深12.227m,施工人员4人,安装机具,准备施工。

A/8轴桩基开挖,挖至2m深,地质情况与设计相符合,清理孔壁,支撑护壁模版,调整中心轴线,模版偏差1.0cm,符合要求,开始浇筑护壁,标号:C20,坍落度:80~100mm,护壁顶高出地面15~20cm,厚度10~15cm,符合要求,施工人员5人,卷扬机一台,***一台,现场无安全质量事故,继续开挖。

20xx年5月9日 天气:晴 气温:27~31℃ A/8轴桩基继续开挖,挖深至3.2m,地质情况与设计相符合,清理护壁,支撑护壁模版,调整中心轴线,模版偏差

1.5cm,符合要求,开始浇筑护壁,标号:C20,坍落度:80~100mm,护壁顶高出地面15~20cm,厚度10~15cm,符合

要求,继续开挖,挖深至4.4m,清理护壁,支撑护壁模版,调整中心轴线,模版偏差1.0cm,符合要求,开始浇筑护壁,标号:C20,坍落度:80~100mm,护壁顶高出地面15~20cm,厚度10~15cm,施工人员5人,卷扬机一台,***一台,现场无安全事故,继续开挖。

20xx年5月10日 天气:晴 气温:25~33℃

A/8轴桩基成孔,技术员***测的孔深12.30m,沉渣2cm,垂直度偏差:0.3%,轴线偏位2.0cm,孔径合格,地质情况与设计相符合,报现场监理***,经检查合格,同意转序施工,现场无安全质量事故。

钢筋笼经质检工程师***检查,钢筋规格,长度,数量,间距,焊接长度均符合要求,焊缝饱满无焊渣,报现场监理***检查,符合要求,同意转序施工。

钢筋笼安装完毕,经质检工程师***检查,平面位置偏差1.5cm,垂直度0.5%,设计顶标高:**.***m,实测:**.***m,均符合要求,报现场监理***,检查合格,同意转序施工,现场施工人员5人,15T吊车一台,现场无安全质量事故。

14:20,砼罐车到达现场,经试验员***检测,砼坍落度:***mm,含气量:**%,入模温度:***℃,报旁站试验监理***,均符合要求,同意浇筑。

15:50,砼浇筑完毕,设计方量:5.5m,实际浇筑:6.0m,施工人员5人,罐车1台,振动棒1台,浇筑过程顺利,无33

异常,现场无安全质量事故。

技术员***,试验员***,旁站监理***。

20xx年5月11日 天气:晴 气温:25~33℃

桩基等强,现场无安全质量事故。

20xx年5月12日 天气:晴 气温:25~33℃

A/8轴承台,设计长:**m;宽:**m;高:**m,底标高:**m,顶标高:**m。

测量工程师董永强测定平面位置,放出开挖线,技术员***测定开挖深度,挖机一台,2人配合,开挖基坑,现场无安全质量事故。

基坑开挖完毕,坑底干燥,侧壁无渗水,安全员***组织施工人员做钢管围栏防护,挂设密目网,安全警示牌,技术员***测定承台底标高,现场交底破桩标高,施工人员开始破除桩头,施工人员4人,空压机1台,风镐1台,现场无安全质量事故。

桩头破除到位,使用吊车吊除桩头后,桩顶混凝土密实无气泡,外观质量完好,施工人员清除混凝土残渣,平整基坑底,浇筑砼垫层,标号:C20,1.5m,现场5人,罐车一台,吊车一台,无安全质量事故。

20xx年5月13日 天气:晴 气温:26~31℃

施工人员对桩顶面打磨检桩点,打磨平整,无麻面气泡,等待检桩。 3

20xx年5月14日 天气:晴 气温:25~32℃

第三方检测人员,对桩身直径和小应变检测,现场监理***共同见证,共检测桩基**根。

20xx年5月15日 天气:晴 气温:25~32℃

第三方检测单位发来检测报告,已检测桩基均合格,报现场监理***,同意转序施工。

测量工程师董永强放样承台四角点,施工人员弹出承台四边墨线,钢筋工开始帮扎承台钢筋,施工人员6人,现场无安全质量事故。

20xx年5月16日 天气:晴 气温:25~32℃

承台和短柱预埋钢筋帮扎完毕,质检工程师***自检,对钢筋标高,规格,长度,数量,间距,综合接地焊接检查,均符合要求,焊缝饱满无焊渣,报现场监理***,检查合格后,同意转序施工。

现场施工人员5人,吊车一台,开始安装承台模板,承台模板安装完成,测量工程师董永强测量模板偏位,技术员***测量模板顶标高,检查保护层厚度,质检工程师检查模板安装及支撑,接缝严密,安装牢固,均符合要求,报现场监理***,检查合格,同意转序施工。

20xx年5月17日 天气:晴 气温:25~32℃

现场施工人员搭设溜槽,准备浇筑。

15:20,砼罐车到达现场,经试验员***检测,砼坍落

度:180mm,含气量:3%,入模温度:20℃,报旁站监理***,符合要求,同意浇筑。

16:45,砼浇筑完毕,设计方量:38m,实际浇筑:39m,施工人员5人,罐车3台,振动棒2台,浇筑过程顺利,无异常,现场无安全质量事故。

技术员***,试验员***,监理***。

20xx年5月18日 天气:晴 气温:25~32℃

承台洒水,覆盖养生。

20xx年5月19日 天气:晴 气温:25~32℃

试验员***对承台试块试压,达到拆模强度,通知施工班组,现场施工人员4人,吊车1台,拆除模板。

模板拆除完毕,承台砼外观质量完好,无蜂窝麻面,无气泡,报监理***,同意回填,挖机1台,小型电夯机1台,承台周围1.5m范围内采用沙加石分层回填,夯机夯实。

承台顶洒水,覆盖养生。

20xx年5月20日 天气:晴 气温:25~32℃

测量人员xxx来对***号墩进行现场测量放样,采用全站仪在该承台表面放出墩身中心线,并设置一组十字桩(来控制墩身的横轴和纵轴),并根据墩身尺寸用墨线弹出墩身边线。

施工人员根据模板线位置,将该承台墩身范围内混凝土表面采用人工进行凿毛处理,凿毛直至露出新鲜混凝土面为33

止,凿毛完毕,及时清理干净,然后用水冲洗。

技术员xxx通知质检员xxx检查验收合格,并报请监理工程师xxx验收合格,同意进行下道工序施工。

开始搭设支架、爬梯,采用门式脚手架沿墩身周围搭设操作平台支架,同时沿墩身一侧搭设爬梯。根据墩身高度来控制支架的高度。支架外侧采用安全网防护密闭。

20xx年5月21日 天气:晴 气温:25~32℃

由现场监理工程师xxx对钢筋加工场半成品钢筋进行检测,符合设计要求。随即采用平板车将钢筋运往现场。

进行xx号墩的墩身钢筋安装,主筋接头采用闪光对焊连接,墩身竖向主筋与承台预埋钢筋采用双面搭接焊连接,且钢筋顺直,无弯曲。同时钢筋接头在同一截面内没有超过50 %,满足要求。

20xx年5月22日 天气:晴 气温:25~32℃

经现场技术员xxx质检员xxx抽查钢筋偏差符合验收标准要求。

钢筋保护层采用和墩身同标号的细混凝土垫块,并且每㎡混凝土垫块大于4 个,互相错开,分散布置,符合规范要求。

接地钢筋已连接并做以明显标识,在墩身以下20cm以处设置接地端子,一直引到墩顶并设置两处接线端子或母排。

以上均满足设计规范要求。

20xx年5月23日 天气:晴 气温:25~32℃

由质检员xxx报请监理工程师xxx检查合格,同意进行下道工序施工。

进行模板安装,安装前,已对模板表面进行除锈处理,并清理干净,涂刷脱模剂。

开始模板安装,模板接缝处用双面胶带进行处理,保证不漏浆,底部用水泥砂浆密封。

模板安装完毕,施工人员对模板周围用揽风绳拉紧并固定。

施工人员对模板进行初步调整,并请测量人员xxx进行模板调整。

经测量人员xxx、xxx对该模板进行复测,偏差符合验收标准要求。

模板接缝严密,以及沉降观测标位置预埋准确。 以上均符合设计规范要求,由质检员xxx检查合格,报请监理工程师xxx验收合格,同意进行下道工序施工。

19:20混凝土运输车到达现场,混凝土采用x混凝土,实验员xxx,技术员***,质检员***,共同检测坍落度为195mm、入模温度为23℃、入模含气量为4%,扩展度500,均符合规范要求,质检员xxx报请现场监理工程师xxx检查合格后,同意浇注混凝土。并见证制作混凝土试件2组。

开始浇注混凝土,混凝土采用分层浇注,分层厚度为30~40cm,并振捣密实无漏振,过振现象。

20xx年5月24日 天气:晴 气温:25~32℃

22:15浇注完毕,收抹平面,设计方量为35;实际浇注方量:35.5。

20xx年5月25日 天气:晴 气温:25~32℃

对墩身进行洒水养护,直至到达拆模时强度。

20xx年5月26日 天气:晴 气温:25~32℃

试验员***对墩柱试块试压,达到拆模强度,报监理***,同意拆模,开始拆xx号墩身模板。模板采用25T吊车,拆模时设有专人指挥,保证墩身表面无划痕。

模板拆除完毕,质检人员xxx、技术人员xxx对墩身外观进行检查,符合要求。

拆除支架,拆除时自上而下进行。

20xx年5月27日至20xx年*月**日,墩身由施工人员用塑料薄膜包裹洒水进行养护。

 

第二篇:施工日志样本

施 工 日 志

施工日志样本

施工日志样本

填写人: 检查人:

相关推荐