暗挖工程初支背后注浆施工质量专项治理总结报告1

暗挖工程初支背后注浆施工质量专项治理总结报告

一、 专项治理计划

按照北京市轨道交通建设管理有限公司第四项目管理中心下发的《关于在北京地铁六号线一期工程建设中开展质量专项治理工作的通知》的精神和要求,中铁十九局集团北京地铁六号线02标项目经理部立即展开相关工作,项目总工及时组织工程部及区间技术人员召开专门会议进行了学习,宣读了通知精神,组织编制了《六号线02标初支背后回填注浆施工专项治理方案》,在此基础上编制了《中铁十九局集团北京地铁六号线02标初支背后回填注浆施工专项治理计划》,具体内容如下:

1、成立专项检查治理小组

组长:吕兵

副组长:魏清波

组员:田大伟、赵勇、倪金鑫

2、制定检查内容

(1)严把材料进场关,对不合格的注浆材料坚决进行清退,确保注浆材料质量达到标准。

(2)严把施工程序关。

对注浆器具、管道的疏通、检查压浆孔、水泥浆的制作、注浆压力的控制、检查灌浆情况的施工,按照工序进行认真检查,达不到要求或注浆效果不好的要重新进行注浆。

(3)注浆记录要全面准确,反映现场实际情况。施工资料按轨道交通资料管理系统中表C5-98填写,填写的内容要按现场实际情况填写,并且签字齐全。

(4)对现场检查出来的问题,及时进行指出,监督现场施工人员进行整改治理。

3、检查治理工作安排

专项检查治理小组在组长项目总工程师吕兵的带领下定期对背后回填注浆施工进行检查,本次治理工作总体分为三个阶段:

第一阶段:现场检查,查找问题阶段

第二阶段:查找原因,总结治理阶段

第三阶段:巩固成果,质量提升阶段

4、治理工作达到目标

(1)初期支护表面无明显漏水点,隧道允许漏水量为0.12L/m·h。

(2)施工进度顺利按照计划完成。

(3)保证初支施工质量和安全。

二、专项治理措施

在项目总工程师的组织下,每周对区间工区在施的暗挖工程背后回填注浆施工进行专项检查,发现现场施工问题责令责任人立即整改,严格按照图纸施工,对施工完毕后的初支结构及时进行注浆,现场技术员配合监理进行旁站,施工资料按照轨道交通资料管理系统中表C5-98填写,要求填写的内容要按现场实际情况填写,并且签字齐全。

每天传阅施工监测日报,对沉降偏大的里程位置立即采取措施,进行二次背后回填注浆。

本阶段治理成效果显著,共下质量整改单5份,建立了背后回填注浆隐患治理台帐,共进行9次二次回填注浆。

三、专项治理效果

通过本阶段背后回填注浆质量专项治理活动,取得了非常明显的效果,初支背后回填注浆施工更加规范,现场旁站、内业资料等工作更加标准化,施工中出现问题、存在的隐患及时下发质量整改单并得到有效治理,地面及管线沉降值均保持稳定,施工质量及施工安全均安全有序地进行。

四、专项治理活动的评价

本次治理活动对于施工单位来说是对本单位施工的一次内部检阅,使我们对图纸、对设计又有了更深层次的理解,对发现的问题通过进行总结治理举一反三,更好的对施工质量进行管理和控制,有效地促进了工程进度,施工安全、地面沉降、管线沉降控制工作更上了一个新台阶。

今后的工作中我单位将治理活动继续进行下去,抓质量,促安全,保质保量地建设好北京地铁六号线,给业主和北京人民交上一份满意的答卷。

 

第二篇:钻孔灌注桩施工质量通病专项治理总结

PA1驻地办桥梁工程钻孔灌注桩施工质量

通病专项治理总结

根据省、市高指及业主的要求,为了提高钻孔灌注桩的施工质量,控制钻孔灌注桩在施工工程中存在一些比较严重的、普遍、共性的质量问题。我驻地办开展了对桥梁工程钻孔灌注桩施工质量通病的治理工作,现将开展的相关情况总结如下:

一、施工中存在的质量通病和治理工作的重点

(一)、钻孔施工过程中桩位复测不及时、频率不足。由于钻孔施工作业面比较多,测量工作量比较大,造成测量人员经常来不及复测桩位或是遗漏。

(二)、钻孔记录不准确,不及时。由于钻孔施工是24小时不间断进行,而且是隐蔽工程,因此施工现场检查经常发现钻孔记录填写不准确、漏项、频率不够或是填写不及时等现象。

(三)、桩底持力层确定不准确。由于我省多为火山岩地貌,地层中岩脉较为发育,且沿海、山边地层下孤石较多,桩底持力层部位地质情况变化较大,加上桥梁岩土工程地质勘查的局限性,地质勘探孔间距太大、部分孔深太浅、土工取样和土工试验不规范等情况,经常出现桩基成孔时实际的地层情况与岩土工程地质勘查报告不符,特别是端承桩的持力层没有达到弱、微风化岩层,且嵌岩深度不够,满足不了设计要求。

(四)、桩基在施工过程中,容易出现缩孔、偏孔、卡锤、掉锤等现象。主要由于工人操作不当,投机取巧,经验不足等原因造成。

(五)、端承桩泥浆指标和桩底沉渣厚度部分超标。由于清孔不干净或未进行二次清孔;泥浆比重过小或泥浆注入量不足而难于将沉渣浮起;钢筋笼吊放过程中,未对准孔位而碰撞孔壁使泥土塌落桩底;清孔后,待灌时间过长,致使泥浆沉积。

(六)、钢筋笼安装时,固定不牢固造成钢筋笼变形、偏位、保护层不够、安装位置不符合要求。

(七)、钢筋笼连接不牢固、不到位。主要由于工人操作不当,偷懒或是经验不足等原因造成。

(八)、钢筋笼上浮。主要由于砼灌注至钢筋笼底部时,灌注速度太快,混凝土顶托力造成钢筋笼上浮。

(九)、桩基在灌注过程中堵管、断管。主要由于灌注过程混凝土离析、塌落度过小、衔接等待时间过长或是工人操作不当等原因造成。

(十)、桩顶混凝土不密实或强度低。主要原因是孔内混凝土面测定不准、混凝土浮浆太多、超灌高度不够等。

二、整治过程中采取的措施及效果

(一)、我驻地办针对施工中存在的质量通病和治理工作的重点特制定以下措施:

1、我办测量监理工程师,认真督促项目部测量工程师加强对桩基测量的频率,并对每次的复测进行过程监督,以保证桩基施工的质量。

2、在施工监理过程中,我办桥梁专业监理工程师组织桥梁监理员一起对施工钻孔记录进行每天督查,对不完整、遗漏或不准确的记录责令施工人员进行补充或更改。

3、加强对桩基持力层岩样的见证取样频率,对一些岩层变化较大的桩基采取上报设计地勘确认的程序,加强对桩基持力层的控制。

4、现场监理人员对施工过程中,发现缩孔、偏孔、卡锤、掉锤等现象时,及时要求项目部更换施工操作人员,并督促对已出现的问题及时进行改正及处理。

5、我驻地办现场监理人员加强对桩基泥浆指标和沉渣厚度进行控制,严格按规范指标实施监理,对不达标的桩基停止下道工序施工,直至达标为止。

6、在桩基钢筋笼安装时,我驻地办监理人员必须做到全过程旁站,并做好旁站记录,发现钢筋笼固定不牢固造成钢筋笼变形、偏位、保护层不够、安装位置不符合要求;钢筋笼连接不牢固、不到位等现象时,责令现场技术人员采取相应的整改措施进行整改,并要求项目部更换操作工人,以保证钢筋笼施工质量。

7、在桩基灌注时,我驻地办监理人员必须做到全过程旁站,并做好旁站记录,发现钢筋笼上浮、堵管、断管等现象时,及时要求现场施工人员立即整改,对情况较严重的可责令其停止施工,并将现场情况反映驻地监理工程师。

8、在桩基灌注时,我驻地办监理人员要求现场施工人员对桩基的灌注混凝土标高进行严格控制,必须做到平设计或超设计标高,发现灌注高度不足时及时要求现场施工人员补足,以保证桩顶的密实度和强度。

(二)、效果

采取以上措施后,规范了施工程序,并保证了桩基施工中存在的:桩位复测不及时、频率不足;钻孔记录不准确,不及时;桩底持力层确定不准确;桩基在施工过程中,容易出现缩孔、偏孔、卡锤、掉锤等现象;端承桩泥浆指标和桩底沉渣厚度部分超标;钢筋笼安装时,固定不牢固造成钢筋笼变形、偏位、保护层不够、安装位置不符合要求;钢筋笼连接不牢固、不到位;钢筋笼上浮;桩基在灌注过程中堵管、断管;桩顶混凝土不密实或强度低等问题不重复出现或是杜绝出现,提高了桩基施工质量及技术水平,从而提高了我驻地办监理人员的现场监理的经验及处理突发事件的应变能力,对规范现场监理工作提供了很好的标准。

三、总结

通过桥梁工程钻孔灌注桩施工质量通病治理,进一步提高我驻地办监理人员及施工单位质量意识,营造强化质量管理的氛围,切实加强工程质量管理;基本消除桥梁钻孔灌注桩施工中常见的质量问题,使质量通病得到有效克服,提高桥梁基础工程的耐久性与安全性,使施工质量上一个新台阶。