年度冬季设备检修工作总结
20xx年11月11日我单位接到公司动力装备处下发的”关于搞好20xx年度冬季设备检修工作的通知”,接到通知后,我们机动科于11月未起,认真组织,周密计划,详细安排,踏实工作,较好的完成了相关任务。根据通知要求,我们对本单位在用的所有车辆进行了全面彻底的检修和维护保养.落实通知精神,进一步结合我厂工作实际,从以下几方面具体完成了工作:
一、领导牵头,思路明确。
为配合此次检修工作,我厂专门成立了相应的领导小组,由厂主管领导牵头负责,组织财务科、生产科、采油队、供应科等各二级单位共同配合,并召开了专项会议。展开工作前,整理思路,明确分工,落实了有关的资金、配件、修理厂家等一系列问题。任务分配明确,责任落实到人,为检修工作的顺利开展奠定了良好的基础。
二、深入基层,摸清状况。
领导小组首先派遣专人,深入各个基层了解情况。对设备的技术状况,存在的问题,提前作了较为全面的了解。从中,确定了修理项目,修理进度以及相关的质量标准。这对于检修工作计划的制定,起到了不可或的作用。
三、严格把关,质量第一。
在具体检修的过程中,我工作人员把质量关,严格执行检修计划,努力作到:时间少、误差小、质量好、效率高,在质量验收上,不放
松任务细微环节。积极协调,以解决问题,遇到需要动力装备处协调的问题,我们及时上报,使之得以顺利解决。
四、全面开展,重点突出。
我厂主要对井下队、修井队的40部车进行了维修保养工作安排,对其中6部车的发动机进行了三保,3部工程车的工程部分进行了维修保养。特别对各单位的12T吊车、8T吊车、通井车、捞油车等专业设备车辆的各个部位进行了全面、细致的检查修理。值得说明的是,长江产的12T吊车,由于底盘、机器、闸箱均属不同厂家产品组配,每次在施工运行中闸箱多次出现箱体裂缝等问题,我们组织修理厂家、使用单位并多次与生产厂家联系、座谈,最终总成变更匹配,现在在磨合、试验。本次冬季设备检修我厂在全面开展一般性检修工作的基础上,合理安排,即顾全大局,又重点突破。截止检修工作完成,我部检查维修的车辆共8台,按时完成了相关的检修任务。
五、挖掘潜力,定点修理。
在此次检修工作过程中,我厂充分发挥了大胆挖掘自身修理潜力,能自己动手完成的任务,尽量不动用修理厂。最大程度的打挖掘自身潜力,节约资金。必须外修的设备,全部在公司定点修理厂优选几家进行修理。在质量验收方面,基本作到:该审扣的严格审扣,该拒付的坚决拒付。资金审核严谨,滴水不漏。
六、按时完成,通过验收。
依据通知要求,冬季设备检查工作已于20xx年12月31日前圆满结束。各项资金审核也以完毕。等待相关人员的验收。
此次冬季设备检修工作的顺利完成,是我厂工作人员辛勤努力的结果,更与各级领导、各相关科室的大力协作是分不开的。我单位在接到通知后,认真组织部署,力求把各项工作落到实处。冬季设备检修是必须要的,也是必须的,它是设备保养工作中至关重要的一环,也是设备技术性能恢复的有力保证。作好此次检修工作意义重大。在这次工作中,也暴露了不少问题,我们会大力改进,而一些优良的工作作风和好的经验,我们会继续发扬。
安全环保科李义
20xx年1月29日
20xx年工作总结
及20xx年工作计划 编制:
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编制日期:
1
第一部分: 20xx年工作总结
一、概述
20xx年对于整个集团公司极其重要的一年,由于二期两台33万机组的投产,我厂总装机进入百万机组行列,更大的挑战与机遇摆在了我们的面前。
设备维修部从年初#1机组的C级检修与#2机组的A级检修开始,跟进#3、#4机组的调试、整套启动过168h、接手机组运行维护与临修等,到了年底迎亚运、配合上级部门环保大检查等多项工作;可以说20xx年对于设备维修部是忙碌而又充实的一年、富有挑战的一年。
(一)、突出安全意识培养,狠抓安全预防,安全教育制度化。
在全年工作中,将安全预防及安全教育工作放在重中之重的位置;着重加强职工的安全意识培养,时刻提醒,处处强调,使职工在日常工作中习惯性将安全意识作为一切工作的主导意识;严格执行每周三下午组织全班安全学习的制度,做到学习有计划,有记录,有心得,有收获;经过坚持不懈的努力,最大限度的避免安全责任事故。
(二)、做好日常设备维护及消缺工作,保障机组健康高效运行。
设备维修部制定了完善的巡检制度,将设备分配到人,定期巡检,排查隐患,有效防止了设备故障扩大化;在保证设备正常运行的同时也节约了检修成本;对于消缺工作,严格遵照公司及设备维修部的消缺管理制度执行,对所有缺陷做出及时反应,客观分析;本着“节约成本,保证安全生产”的原则,不浪费,不敷衍,不推诿。
(三)、逐步完善健全电子版设备台帐,专业技术培训工作常抓不懈,提高专业设备管理与员工技术水平。
随着二期两台33万机组的投产,设备维修部管辖范围广,所属设备杂,设备维修部始终以多种形式贯穿于全年专业各项工作中,在日常工作中利用设备消缺进行现场操作培训;在班组利用空暇时间进行有组织的专题培训,如:气动调门定位器操作,电动执行机构检修,DCS系统应用软件讲座等;员工利用平时休息时在网络搜索技术难题交流文件借鉴行业经验,开阔眼界,把握行业动向;同时专业全面动员,经过认真细致的工作建立健全了热控所辖设备的电子版台帐;将所辖设备分类建册,设备各项信息详列其中;对设备进行的维修、更换、校验等各项工作都在设备台帐中详尽反映,使设备科学管理和质量跟踪工作跨上新的台阶。
(四)、积极参与公司各级检修工作,发挥主观能动性,为提高设备寿命及效率,降低生产成本积极主动对进行技术改造,工作表现突出。
今年,公司组织了#1机组C级检修,#2机组A级检修、#3、#4机组调试跟进整套启动过168h、#3、#4机组临修等重大项目,设备维修部积极主动参与其中,有计划,有组织,有步骤地进行各项工作;总结机组运行时发现的隐患,在计划停机前制定完善的检修计划及实施方案,充分利用各级检修机会对设备进行彻底清查整改;同时集思广益,对技术改造设想进行试验和实施,使设备和系统不断完善,提高了设备的安全性和经济性,减轻了运行人员工作强度。
二、20xx年重点工作计划盘点
(1)、重点工作完成情况:
1. 设备定期保养消缺及加油;
2. 2012-02-26至2012-04-28期间,完成#2机组A级检修;
3. 跟进#3、#4机组调试与整套启动过168h,积极参与设备调试,顺利接手了#3、#4机
组全面工作,同时保障了一期机组的正常运行维护;
4. 2012.05.27至2012.06.22期间, 完成#4机组临时检修;
5. 2012.04.27制氢机退役,做好系统隔离等措施;
6. 配合仓库清查备品备件,完成退库工作;
7. 完成强检压力表送检与回装;
8. 10.01.28至10.02.10期间,完成#1机组完成了C级检修;
9. 2012.02.26及2012.03.22期间,完成浆厂#1磨和#2磨大修;
10. 2012.5.28至2012.06.30期间,完成#3机组临修;
11. 完成#1炉加装脱硝装置;
12. 完成6月19日#1炉#1引风机电机故障抢修任务;
13. 完成网控旧蓄电池及新增蓄电池安装及充放电试验;
14. 完成8月29日#1机#2送风机电机抢修工作;
15. #1机#2凝结水泵电机上部震动检修;
16. 完成#1补给水泵电机试转;
17. 完成制作发电机氢冷器查漏桶,并利用查漏桶检查闲置氢冷器的渗漏情况,修复了2
组氢冷器作为备用,通过技改延长了氢冷器的使用寿命;
18. 配合中调亚运保电检查及整改;
19. 网控直流充电柜技改,网控直流屏更换及增加一组蓄电池;
20. #3、#4机AGC通道调试投运;
21. 调度数据业务割接,20xx年5月,完成了远动RTU装置调度数据网主、备通道的通
讯调试;20xx年7月按中调自动化部要求;
22. 完成通信48V不间断电源技改;
23. 220KV母线保护屏技改更换;
24. 二期#1、2循环水泵抽水检查导流椎和振动大处理;
25. #2汽轮发电机组高速动平衡;
26. 化学#1、2、3工业污水泵大修(5台次);
27. 完成20xx年一、二期大小修检修计划和材料计划编制及外委项目技术规范编写;
28. 迎亚运,配合上级部门环保大检查;
29. 编写一、二期备品备件储备定额;
30. 二期设备资料、备品移交情况清查。
(2)、未完成原因说明
1. #4机组第一级内缸金属温度、高压第一级蒸汽温度等几点元件损坏,需大修更换;
2. #2发电机转子铁芯及风温测点中,第1、4~6、8~11、13~21等指示异常;#2发电机
定子线圈17、29、33测温点显示故障;#2发电机定子线圈出水温度16、17、14、20、24、30、39、42、44~47、51~54等测温点显示故障,需发电机解体更换;
3. #2炉DCS盘面B侧氧量显示不准,等厂家更换锆头;
4. #3机工业水母管就地流量计无显示,属工程遗留问题,待大修时更换;
5. #2机#2、3调门控制线烧坏,已用临时电缆代替,待大修更换;
6. #3机52#操作员站查点趋势时间间隔默认为1秒修改后不能保持上次修改值,这是软
件缺陷,厂家来人仍无法处理,待厂家研发部门处理;
7. #3机高压内缸第一级蒸汽温度测点坏,需待大修时更换温度元件;
8. #3机组汽包压差式水位计测点AM19MCS0118对应的变送器接头漏,因一次门内漏关
不严,需待停炉时处理;
9. #3炉E磨液压油站滤网差压高,因为油站里的差压开关拆出须对油站做解体工作, 需时较长,待较长时间停机处理;
10. #1机#8低加CRT水位与就地水位不符,测量筒汽水两侧截门关不严,无法进一步加
压查漏,待停低加处理;
11. #1机DCS上高压外缸乙侧螺栓温度测点TE36_80显示不准,待B级检修更换;
12. 二期脱硫#3、#4增压风机烟气流量测点不准确,经查表计没问题,是因为测量管道
堵塞,需待增压风机停运时疏通;
13. 二期#1、2循环水泵振动大处理,暂时运行,因需要更换长沙水泵,工期长,待大
修更换;
14. #3、4机低压末级叶片拉筋断裂暂时补焊,待大修厂家技改;
15. #4机凝泵轴承甩油,厂家检修效果不明显,待大修处理;
16. #3机真空系统试验不合格,因现场运行查漏手段有限,待停机后进行灌水查漏;
17. #3机主机冷油器换热效果差,无法隔离,待停油系统处理;
18. #3、4机ETS在线试验A侧EH油压低试验不正常,厂家已发备件,待大修更换试验
模块;
19. #3机组汽包压差式水位计#1平衡容器一次门关不严,需停炉处理;
20. 石灰石浆液泵1B反冲洗水电动门内漏严重,需停炉处理;
21. #4吸收塔浆液循环泵2A入口电动门内漏,无备件,大修处理;
22. #4炉高温架过热蒸汽排污门关不严,停炉处理。
(3)、抢修工作完成情况:
1. 2012-12-7,#3炉#4角火检及等离子点火装置10多条电缆被炉膛观火孔喷出的火焰烧
毁,造成#4角等离子点火不能投用,#4角火焰检测全部丧失,严重威胁安全运行;仪控专业组织精兵强将,克服工作面狭小,工作环境恶劣,高空作业等不利条件,仅用两天半时间就将损毁的电缆及接线盒恢复正常,保证了安全生产;
2. 20xx年2月5日#3炉两台渣水泵由于基础安装太软导致振动过大无法正常投运;抢修,
两台渣水泵解体检修,并安装两台潜水泵临时使用;
3. 20xx年2月14日晚#3炉两台空预器跳停,因排烟温度高造成空预器转子变形量增大,
动、静密封磨擦增大造成#3炉A 、B空预器先后电流波动大跳停,进行抢修,于2月15日抢修完毕;
4. 20xx年3月2日18:30#3炉B一次风机出口风道支撑管脱落,经过连夜抢修于3月3
日8:00抢修完毕;
5. 20xx年3月24日18:33#3炉B一次风机电流从152.179A↘70.657A, 18:33风压
11.5KPa↗20 KPa风筒内伴有响声,紧急停风机,打开人孔门进行检查,风机出口档板
发现主传动轴焊缝处开裂;在传动轴两侧开孔从新对主传动轴进行焊接,于3月25日9:30抢修完毕;
6. 20xx年3月28日#3炉捞渣机故障跳闸抢修,因液压关断门未能及时关断致使捞渣机
槽体内部积渣过多,被迫进行人工清渣;
7. 20xx年4月10日高效浓缩机提耙电机减速机轴销脱落及减速机座底断裂抢修处理;
8. 20xx年5月1日-5月5日 #3炉停炉,主要工作:五台磨盘环间隙调整,热风门漏风
处理,磨煤机内部磨损测量;
9. 20xx年5月10日#3、#4炉给煤机多次堵煤,是由于近段时间下大雨,干煤棚及排水
系统设计不合理,造成雨水飘进干煤棚使煤中含有大量的水份,此批煤的灰份也很高,造成给煤机进、出口堵煤;于5月11日19:30抢修完毕;
10. 20xx年5月14日高效浓缩机积渣过多堵塞抢修;
11. 20xx年5月15日-6月24日 #4炉停炉临修;
12. 20xx年05月19日,#4炉后包墙漏,带压堵漏公司进行处理;
13. 20xx年5月24日-6月29日 #3炉停炉,安排临修工作:磨煤机内部检查,磨辊换油,
高压油站滤油,热风门漏风处理;E、C磨煤机出口直管段更换;
14. 20xx年09月06日,#4炉左侧墙水冷壁52米处漏,临修处理;
15. 20xx年10月5日#3炉捞渣机故障跳闸抢修,因液压关断门未能及时关断致使捞渣机
槽体内部积渣过多,被迫进行人工清渣;
16. 20xx年10月6日9:30#4炉A引风机自由端轴承温度一分钟从46℃突升至120℃停风
机检查,发现轴承保持架磨损,轴承外圈过热变色,更换轴承,于10月8日8:30抢修完毕;
17. 20xx年10月8日0:16#4炉B 、A空预器因排烟温度高造成空预器转子变形量增大,
动、静密封磨擦增大造成#4炉B 、A空预器先后电流波动大跳停,#4炉停机空预器进行人工盘车,冷、热端径向密封间隙全部进行调整,于10月9日16:30抢修完毕;
18. 20xx年11月06日,#4炉后墙水冷壁下集箱放水一次门盘根吹散,带压堵漏公司进行
了堵漏,现已补漏;
19. 20xx年11月14日,#4炉约50米处水冷壁爆管,进行了抢修,并且将其处理;
20. 20xx年11月18号~21号#3、#4炉脱硫系统GGH由于差压高,停炉人工冲洗;
21. 燃料主要的抢修工作发生在皮带接口脱胶C-1A一次、C-1B 3次A斗轮机一次,这些抢
修工作还是在需要上煤前完成了工作,没有对上煤时间造成影响;
22. #1炉一级过热器3次爆管抢修;
23. #1炉后墙水冷壁一次爆管抢修;
24. #1炉捞渣机调整驱动装置抢修;
25. #1、#2炉捞渣机渣水泵抢修;
26. 5、#1炉:阀门管道检修;
27. #2引风机检修更换液压缸,#1.2送风机检修;轴承箱换油、#1渣水泵换叶轮、浆
枪冲洗水泵换叶轮、两台搅拌捅、搅拌机减速机检修;
28. #2炉:阀门管道检修;#1、#2渣水泵解体检修、两台搅拌捅搅拌机、减速机检修;
#2送风机检修更换旋转油密封、液压缸;灰库两台散装风机检修;
29. #1机前箱保安操纵箱漏油停机抢修,保证机组安全运行;
30. 一期循泵房#1旋转滤网链条断抢修,保证机组安全经济运行;
31. 一期循泵房#1旋转滤网卡涩抢修,保证机组安全经济运行;
32. 一期#3循泵电机事故抢修,保证机组安全经济运行;
33. #3机#4瓦翻瓦检查,发现上瓦块瓦口处有不正常磨损痕迹,瓦角有两处4cm2乌金
脱落现象;
34. #3、4发电机氢气查漏,处理后补氢率合格;
35. #3机A汽泵机械密封密封水温度高;
36. #3机B汽泵中间抽头漏水处理;
37. #3、4小机无法挂闸及速关阀处理;
38. 4月1日,#4炉A空预器主电机因轴承进水,造成空预器不能正常运行,电气点检
及时联系采购发包部购买轴承及检修单位进行抢修,于4月2日凌晨完成抢修工作;
39. 7月3日,#3主变运行中发生波纹联管破裂;发电运行部及时停运#3机组;电气专业
及时联系变压器厂家,对波纹联管进行更换,对变压器进行补油和油化验工作;7月7日凌晨,#3机组重新投运;
40. 20xx年6月21日至7月7日,制品中心#3球磨机因后滑环变形严重(属产品质量问
题)并长期带病运行,造成后轴瓦损坏;水煤浆检修班经过17日完成#3磨机轴瓦拆、返厂修理、刮瓦和安装等抢修,使#3磨机投入生产;
41. 20xx年8月8日至8月10日,制品中心#2主减速机一级传动轴的轴承损坏抢修;经
过3天时间抢修,更换轴承4件,同时解决该设备一级传动轴出厂时轴承位置安装错误的问题,消除该传动轴在运行中产生位移的安全隐患;
42. 7月3日,#3主变运行中发生波纹联管破裂。发电运行部及时停运#3机组。电气专业
及时联系变压器厂家,对波纹联管进行更换,对变压器进行补油和油化验工作。7月7日凌晨,#3机组重新投运;
43. 6月19日#1炉#1引风机电机烧瓦,在故障发生后迅速召集班组人员到场及时处理,在
6月19日至6月25日抢修期间班组人员以两班倒的形式日以继夜进行检修工作,使设备在最短时间内投入到正常运行状态。
(4)、技改工作完成情况
汽机专业
1. #1机#1凝结水泵节能技改,将其五级叶轮车削15%;改造后出力完全满足要求,
年省电134万kw.h;
2. #2机#1凝结水泵节能技改,取消末级,用短管连接,同时将其余四级叶轮切削5%;
改造后年节电约78万kw.h,但出力无富裕量,需继续完善;
3. #2机#2凝结水泵节能技改,将其五级叶轮切削10%;改造后年节电约78万kw.h,
但出力稍低,需继续完善;
4. #1、2机冷却水升压泵密封水技改,取消软填料密封,制作隔水环,增加外供密封冷
却水管路;改造后轴端漏水小,盘根使用寿命长,省去较昂贵的软填料;
5. #1、2机旁路油系统回油管技改,将蓄能器回油管和系统无压回油管改造为独自油路;
改造后油路分开方便检修,蓄能器检修不会造成伺服阀损坏;
6. 江边补给水泵轴承冷却水排水技改,取消冷却水回水直排西江,接冷却水回水排致排
水坑;改造后防止雨季洪朝期洪水倒灌,消除安全隐患;
7. 化学A、B中和水泵密封水技改,把原有小管改为大口径接管,改造后密封水量充足,
轴套与机械密封得以充分冷却,延长设备寿命;
8. 二期工业水泵出口逆止门技改,把出口逆止门改型,改造后业水泵出口逆止门关闭严
密,消除设备隐患;
9. 二期絮凝沉淀池排泥阀电磁阀技改,把电磁阀改型;改造后排泥阀开关灵活;
10. #4机#5低加事故疏水管支架技改,加装3套滑动支撑;改造后管道振动明显减小;
11.#3、4机凝结水泵轴承密封环技改,轴承密封油档外加装外部密封环,改造后甩油减
少,但还需继续完善;
12. #3、4机除氧器、高加、低加、轴封母管安全门排汽管技改,排汽管加装疏水管引
至排水管沟;改造后现场漏水现象得到改善。
锅炉专业
1. 6段犁煤器处漏煤较大这项工作,原因为所需主要材料皮带较多并且没有旧皮带,待
斗轮机更换下来旧带后即刻进行改造,
2. 一期脱硫脱水皮带机加装冲洗水;二期脱硫增压风机入口烟气测点吹扫压缩空气管道
气力小改造;(此两项完成)
3. #3炉汽包水位计水侧、汽侧一、二次门换向改造,现已改造完成,方便操作;
4. #3、#4炉汽包加药管改造,逆止门换方向,之前汽包无法加药,改后加药正常;
5. 二期仪用空压机管道优化改造;
6. #3、#4炉捞渣机:上导轮轴承内置式改为轴承外置式,并加装水封管;捞渣机回程
尾部处加装排水管;#4炉捞渣机水槽尾部挡板加高300mm;
7. #3、#4炉渣仓:渣仓下部两侧各开两个共四个检查门,头部护罩处开检查门一个;
渣仓入口电动三通挡板割除;沂水管改为沿检修平台至平台边缘后下降,管道增加斜度;
8. 省煤器下除灰装置:埋刮板机整体抬高400mm,用工字钢和槽钢制作支架支撑,埋刮
板机驱动装置悬空处增加检修平台;电动锁气器前后加装检查清堵门,箱式冲灰器开检查清堵门;
9. 灰库内部放灰口挡板及支架重新制作安装;
10. 回水管房3台回水泵加装轴封水排水管引至浓缩机渣池;
11. 浓缩机下部排渣地沟加装冲洗水管,水管接自回水泵出口母管;
12. 脱硫废水至回水池排放管改接排放到浓缩机渣池;
13. #3、#4炉渣水泵基础抬高并加固;
14. 15、二期脱硫加装高压冲洗水泵
15. 声波吹灰器系统改进;
16. 厂内#1炉浆泵水密封改造
17. 厂外#1、2、3供浆母管加装天窗改造,共完成#1、2、3供浆母管加装10个天窗
(600x300)及3个底部排污门(DN80);解决了供浆母管堵塞时的疏通;
18. #2炉、#3、#4、#5空压机疏水改造保证了空压机安全运行。
电气专业:
1. 两台发电机励磁冷却出风道的方向修改,两台发电机励磁冷却进风口的修改
2. 二期脱硫密封挡板控制箱加热器母排改造;
3. #1主变冷却器电源接触器技改(1月28号);
4. 加药间380V电源改造(2月11日-12日);
5. 网控加装蓄电池组一组(8月12日-8月18日);
6. 220KV升压站#1、2发变组避雷器底座绝缘子及II母PT避雷器计数器更换;
7. 氢冷器查漏桶制作跟进及2组氢冷器修复;
8. 1220KV母线保护微机双重化及母联辅助柜的技改;
9. 网控直流屏更换及增加一组蓄电池;
10. 网控UPS电源技改;
11. 网控直流充电柜技改;
12. #1、#2机给水泵保护换型技改;
13. #1、#2机保安电源BZT装置技改;
14. #1#2发电机、高厂变关口表技改换型;
15. 二期6KV系统接地保护设计变更;
16. 新竹甲乙线高频保护通道改为光纤通道;
17. 通讯楼程控调度交换机和行政交换机技改更换。
热控专业:
1. 一期#4空压机长期疏水不畅,给设备造成很大危害,配合机务专业利用旧#2炉废旧阀
门与液位开关,重新设计控制回路,投入运行后保障了设备安全运行,并节约了成本;
2. 一期循泵温度点(80点)改接到#2机组DCS系统上显示,方便运行人员监视,提高运
行设备安全;
3. #2炉油枪与点火枪推进装置由于现场环境温度高,设备容易烧坏,给运行操作和检修
工作造成很大困难,仪控专业针对设备情况,重新选择高温开关,更改控制回路,投入运行效果很好,保障了运行操作;
4. #4炉E给煤机经常跳闸,给机组正常运行造成很大危害,仪控专业利用有限的资料图
纸,现场仔细核对控制回路,找到问题所在,重新设计回路,从根本上解决了问题;
5. 浆厂积浆槽由于环境恶劣,原型号液位计经常出现测量故障;经过改型使用西门子
液位计,效果很好,保证了测量的准确性和安全生产;
6. 二期脱硫#4增压风机出口烟温保护管经常被腐蚀,修补几次仍影响测量;后来经过
改型,使用耐腐耐磨保护管的温度元件,目前测量稳定,效果好;
7. #3炉磨煤机一次风流量变送器取样管由于安装方式和安装位置不佳,经常堵塞;经
过技改,现取样管堵塞现象减少90%以上;
8. 二期DCS系统MFT保护切投、辅机保护切投需热工人员强制信号,过程复杂,容易
出错,操作人员压力大精神紧张,有极大出错可能;经过技改增加需要的保护切投开关,操作简便直观,运行人员也可监护到,消除较大安全隐患;
9. 一期脱硫增压风机出口流量不准,经常出现取样管堵塞;经过改造增压风机内部取样
口,彻底消除了该问题;
10. #1机组AST电磁阀共用一路电源,4个电磁阀任一个故障均造成电源小时,机组打闸;
经改造增加一路电源,消除了该隐患,已避免了3次停机事故。
三、20xx年消缺完成情况
四、安全、质量情况
1. 安全方面:在全年工作中,将安全预防及安全教育工作放在首要的位置,坚持开展好每
周的安全活动和一年一次的安规考试。查工作中的不安全隐患、列入整改。安全事例分析、吸取教训,强化员工的安全思想。安全经验交流、互学互帮、提高安全技能。贯彻工作内容不清楚、不会,不干的安全原则,做到从源头上消除隐患。做到班前交待安全事项、措施、风险点控制。工作中严格执行电业安全规程,执行工作票制度,反习惯性违章作业。检修时尽量做到设备停电、退出保护工作,高风险的工作有措施、有方案,设专人监护。
2. 质量方面:大小修跟进和日常维护的检修工作中严把质量关,出色完成了#1机小修、
#2机大修、#3、4机临修及全年日常维护检修工作。
五、存在问题及不足
1. 大小修过程中,因自修项目较多,人员配置不足,导致有些项目跟进不到位,影响设备
质量把关工作;
2. 日常维护工作繁重,班组成员专业技能缺乏培训,专业技术水平和组织能力有待提高。
3. 检修过程中施工现场比较凌乱,有待加强安全文明施工;
4. 一期设备老化比较严重,须加强巡查和维护;
5. 安全生产形势严峻,须加强安全学习培训,提高员工安全意识和安全素质,防止不安全
行为,避免人身和设备的事故发生;
6. 对外委单位管控力度不够,外委单位的人员技能水平欠缺、文明施工不到位;
7. 对设备划分掌握不够清晰。
8. 专业日常文件管理不够完整,较混乱。
六、意见和建议
1. 大小修结束后,部分设备特别是#2机组设备因检修质量问题而导致遗留缺陷较多,严
重影响机组安全运行,建议大小修招标综合素质高的施工单位。
2. 检修过程中时有发现新领的备品备件质量不好,严重影响检修质量和设备的安全运行,
建议购买质量好的备品备件。
3. 希望对季度材料计划改为月度材料计划、以适应现场检修需要。
4. 材料计划购买时间是否可以缩短,无法对现场的设备检修提供及时的保障。
5. 能否对仓库的备品配件的保养归类、安排对专业了解的人员管理。
6. 设备与技术日新月异,但是目前设备维修部各专业都是自己内部培训学习,缺少必要的
外出培训和技术交流,希望公司能经常安排一些培训班学习,以及去其他电厂参观学习,学习先进检修经验和技术交流;
7. 1、公司备品备件到位情况很差,严重的影响了正常消缺工作和设备的完好率。
第二部分:20xx年工作计划
一、20xx年重点工作计划
二、20xx年工作设想:
1. 对一、二期设备进行设备分级,集中点检人员精力进行设备管理;
2. 转变培训思路,打破专业组界限,进行交叉培训,提高专业人员综合技术水平; 3. 推进专业规范化工作,将大小修、技改、设备变更、日常工作以及资料归档固化下来,
避免重复性工作;
4. 强化技术管理和现场管理;
5. 加强对外委承包单位的管控力度及管理水平;
6. 强化技术管理体系的运做,做好质量三级验收,规范作业人员的检修作业;
7. 对未完全掌握的检修核心技术进行攻关,发挥集体智慧,对检修中的重要技术风险点,
制定出可行的预控措施,不能仅依靠经验,使技术风险处于失控状态;
8. 缺陷治理方面,利用大、小、临修机会对设备进行整改;在检修过程中严格执行检修工
艺;
9. 做好转动机械的机修管理,对运行周期超过2年未进行检查、检修的转动设备,编制检
修计划,对轴承、密封环等易损部位进行检查,提高设备的运行安全性;
10. 结合20xx年度重要缺陷及不安全事件特点,重点做好设备隐患的专项治理 ;
11. 全面贯彻落实公司成本优的策略,全方位开展成本费用控制;
12. 加强对员工的思想引导、行为规范、综合治理,进一步完善思想保障体系的管控水平;
13. 做好安全工作;坚持开展好每周一次的安全活动,坚持班前交待安全、班中检查安全、
班后总结安全,强化员工的安全思想,坚持查隐患、查思想、查纪律、查制度,认真学习安全事例分析、吸取教训,强化员工的安全思想,坚持班前会交代各项工作的安全注意事项;把20xx年安全工作再上一个台阶。
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